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[讨论] 关于球墨铸铁铸件缩松的学习和经历

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  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-4-15 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2015-4-17 17:02 编辑 1 U% o" ^  |/ Q8 L

    2 g" K. P# _/ B7 q球墨铸铁铸造生产中经常遇到缩松方面的质量问题,于是就学习,就在实际工作中去想办法解决。很多时候,通过学习解决了一些问题,也有难以解决的缩松现象。最近看见了周启明老师的文章和陈子华的报告,结合之前实际工作,汇总以下。
    6 j0 ]) `" c2 z; ~  d一.影响球铁缩松的一般规律:5 B& g" D8 [: J! K0 D
    1.球墨铸铁铸件的模数。铸件模数大于2.5,容易实现无冒口铸造,但有专家对此规定限制值,有疑问。一般来讲,比较厚大铸件,由于石墨化膨胀,容易铸造无缩松铸件。此时,碳当量控制不要大于4.5%,避免石墨漂浮。而热节分散的薄小铸件,容易产生缩松,通过冷铁,铬矿砂或局部内冒口设置解决。特别要注意浇冒口系统的补缩,一般来讲,冒口尽可能使用热冒口,避免冷冒口使用。: A3 J, B3 V# d" I  k! |2 y
    2.要充分注意砂箱的刚度和砂型的硬度。在砂箱刚度和砂型紧实度方面,设置再充分都不为过。
    # N" ~6 u" z4 r0 S5 I5 P3.浇冒口工艺设计的合理性。尽可能使用热冒口加冷铁,冷冒口补缩效果很差。
    4 `7 q3 I% c* y, H( P. i4.铸型的冷却速度。5 C9 y3 C. e) N2 h8 y( V) y9 N; F
    5.浇注温度和浇注速度的合理选择。一些比较厚的铸件,可以考虑适当调高浇注温度,同时延长浇注速度来解决缩松。同时利于二次氧化渣浮出铸件内部,增加探伤检测的合格。& S  @+ w& d, F  X9 V; @+ W2 Z
    6.化学成分的合理选择和适当的残余镁,稀土含量。
    * g2 M5 \2 x4 t$ A4 `5 Z6 c7.在砂型冷却条件下,争取较多的石墨球数对减少缩松有利,对提高力学性能有利。
    3 m  R1 w, o  X4 Y4 |8.比较好的原材料和好的铁水冶金质量,要特别注意铁水不要在出炉前高温下保持时间过久,同时出炉前做好增加铁水石墨结晶核心的预处理,这样可以提高石墨球数,减少缩松。
    0 r  ~% x9 c6 \6 P$ j5 n二.新的减少缩松的观点:: U6 ?6 L$ k+ J: L5 G1 L
    1.埃肯陈子华总监最近报告指出:球墨铸铁因为铁水含有镁,促使状态图上共晶点右移,镁含量在0.035-0.045%时,其实际共晶点 大约在4.4-4.5%。
    9 t2 G! k. @1 y, C- N8 k! T2.球铁成分选择在共晶点附近,铁水流动性最好,则凝固时铁水容易补充收缩。* i4 W; M$ Q. k9 r" c
    3.球铁球化前后的硫含量不要变化太大。即原铁水硫含量不要太高。硫含量高,石墨容易析出过早。容易产生缩松。7 `5 Y  e. }6 k# G8 M$ @$ K
    4.锡柴周启明老师今年文章“防止球墨铸铁缩松缩孔方法的新进展”中指出:在不发生石墨漂浮和没有初生石墨析出前提下,尽量提高碳含量。我对这句话的理解:一般来讲,过共晶越大,则液态下产生初生石墨就越多,对减少缩松不利。
    ' P% F/ x# Z" Y1 q9 q; l5.球铁凝固期间,控制石墨膨胀的时间,使石墨化膨胀延迟。在碳当量选择确定情况下,高碳低硅。合适的残余镁量,正确的孕育和注重最后的随流孕育。
    ( j( t1 _8 e2 f6.铁水注意快速熔炼,避免在出铁温度下,炉内保存时间过长,避免超过1550度过高的熔炼保温温度,损失大量碳和结晶核心。一般超过10-20左右分钟就要重新做处理。这种铁水即便经过各种孕育处理,也要产生碳化物和缩松,很难消除。
    * y; E9 B) `4 D/ o8 M- ?7.铁水球化之后,要马上浇注,严禁等待时间过长,使球化孕育衰退。
    / g% ^0 C: Y# Y9 }4 R" J$ l7 n8.使用含镧稀土的球化剂,则凝固初期的石墨结晶较少,避免个别较大石墨球出现。石墨球数比较多,大小比较均匀,说明凝固中石墨球析出时间比较一致,凝固后期膨胀较大。这种球化剂使用工艺,在最近铸协武汉华中科技大学的会议上,江阴吉鑫的工程师们提出,这种球化剂对厚大断面的风电球铁,没有效果,不适用。& i0 r8 C; W, y2 C$ U$ i/ ]
    9.球铁碳当量越大,其结晶凝固范围越宽,固液共存区间越大,凝固过程中,液态铁水流动受初生枝晶影响,阻碍流动补缩,容易形成缩松。同时,铁水硅含量高,容易过早促进石墨形核,生长,此时的石墨化膨胀在固液共存期,对缩松减少不利。所以,通过上述一些工艺措施,使石墨化膨胀延迟一说,在现实铸造技术工作中,去解决球铁铸件缩松现象,有很重要的指导意义。
    2 X8 i, c0 S/ k三.球铁缩松的一些“异常”现象:; ^$ q' @" t7 |2 m; y/ H9 X
    1.高炉铁水直接加入感应电炉的短流程铸造,生产球墨铸铁铸件时,如果熔炼中没有很好的高温熔炼操作,容易出现铸件缩松缺陷。分析原因,估计是原铁水里面高炉铁水内的厚片状石墨,在熔炼中没有消除,凝固过程中,液态下石墨过早析出,凝固后期石墨化膨胀不足引起。本溪地区某风电铸造工厂,利用短流程生产风电铸件,都以探伤不合格报废,几乎没有合格铸件,损失惨重,就是例子。本溪地区高炉铁水质量较好,有害微量元素很低,铁水直接进入功率不高的保温感应电炉,估计高温冶炼,细化石墨不足。而江苏吉鑫的短流程工艺,是高炉铁水经过30吨电弧炉氧化烧损了有害元素,熔炼过程经过了高温冶炼,同时烧损的碳,又经过增碳剂处理增加了碳,和上面所说本溪短流程在熔炼工艺上有很大的不同。
    7 n. \7 a, K  f1 a, K* q1 c* z- B
    2 Z2 |/ x+ \9 W' A本溪高炉铁水,直接加入30吨保温炉,熔炼风电低温球铁铸件。所有铸件都因为探伤不合格报废,大概有3千吨左右。当然,这个工厂在整个铸造生产中,还有其他不足:球化后铁水硫含量为0.000%(也可能光谱仪不准确);砂箱刚度不足,砂型紧实度不足;质量管理落后等等各种原因。+ d1 x7 X, A/ E# a; J8 m- {
    2. 笔者在山东和河南个别铸造工厂遇到,生产壁厚不均匀中小球铁铸件时,铸件各处热节分离,连接热节部位的结构壁厚较薄,采取各种措施,如冷铁或铬矿砂加速热节冷却,控制浇注温度,提高碳当量,变更浇冒口系统等等,都无法解决低于2级X射线探伤要求。当把碳当量从4.4-4.6%降低到4.25-4.30%之间后,缩松减轻,探伤合格。当然,同时也采取了一些其他辅助措施。采取这种做法的原因,是因为之前流水线造型,生产球铁卡车轮毂,个别热节分散的轮毂生产经验所得,与其他大部分球铁轮毂成分控制较高碳当量不同。这种做法能够减少缩松的原因,一直搞不清楚,是否与周启明老师文章中说得,延迟石墨化膨胀和凝固中减少初生石墨有关?这些球铁铸件碳当量选择低于共晶点附近,早期凝固过程中,虽有石墨析出,但量较少,主要首先析出奥氏体枝晶,给后期共晶凝固留下了较多的石墨化膨胀量,因此较少了缩松缺陷。是否也属于延迟石墨化膨胀的一种工艺方法?这些铸件照片如下:
    ; E% u2 \3 p- ^6 }8 e( B 11102010606.jpg 10102010603.jpg IMG_3332.JPG IMG_3334.JPG
    5 t: q; ~7 r/ {( b/ x# b$ K/ K. l% G/ T+ z
    " i; G# C: ^$ Q% b2 D. P. m4 W9 g$ ~) i" f: W
    . r! ], o) P6 m

    & S" W. D, c8 S% z! j- b) k4 Z
    # s) Q" p& |2 K* `4 Z3 u, b这种型号的卡车球铁轮毂,碳当量必须4.25-4.30%,高了废品就非常多。; b7 e5 h* Z$ K# J

    8 p( b7 {) [; [6 p: k, q
    ; u9 Q! Z' p8 v $ z4 h2 ^/ ?; k
    美国GE球铁铸件,名称可能叫抱轴箱。铸件射线探伤2级不合格。经过很多专家指导,均无法正常生产样品。把碳当量降低至4.25-4.3%,加上其他工艺措施,现在通过了探伤2级。9 g7 Q, p* O/ L) f" X1 [
    3.上述以较低碳当量控制球墨铸铁成分,解决缩松的做法,今年一月份,得到一位国内知名铸造专家的认可。他说:在德国铸造工厂,都是如此选择碳当量,而我国普遍以高碳当量选择,打算写一篇文章讨论此事。最近看见会议信息,这位专家关于球铁碳当量选择的文章已经写出,准备在河南铸协会议和铸造工业杂志常州会议上发言。
    : S' p0 l- ^8 U4 p7 p1 O4.风电大件浇注,1320-1340度浇注,加强最后孕育,15-16吨左右铁水浇注时间80-90秒,能够生产UT探伤合格厚壁球铁铸件。但是浇注温度提高至1360-1380度浇注,浇注时间为300秒以上,使用冷铁和冒口较少,也可以生产合格风电铸件。这里就有对待球铁缩松不同的工艺出发点。当然,这里没有细说各自的浇冒口和冷铁工艺。其主要原因,是否可以与下条铸造工艺有类似关系?% [+ A7 L" u4 l+ Z7 }
    5.国内早期,机床附件行业在铸造各种尺寸的大小卡盘体(盘体直径从100毫米到1000毫米左右)时,材质灰铁300,都没有冒口,而以很小的内浇口,分散均匀进入型腔,浇注速度较长,实现无缺陷高质量铸件生产。(当年多以冲天炉熔炼灰铁300铁水)。
    6 K* N5 j5 C6 F$ I. j1 s9 e, b7 n 8 N6 G, `5 i8 L% |* ^6 L9 i
    以上文字,因为笔者水平,能力有限,难免偏僻,只不过都是真实的实际情况,写出来供大家批评,讨论,总结经验。
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2016-4-26 21:36:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2016-4-26 21:38 编辑
    & l- O2 ^2 w1 x5 \
    : y0 B$ ~4 E% M  I, ~0 r% Y3-4月份,两次去潍坊昌邑,又进了浩信工业园。一个是美国铸造工厂康迈,一个是浩信一个新的铸造工厂。仔细查看了他们现在球铁控制成分和碳当量,都在比较低的范围,即4.25-4.4%左右。当然这些工厂都是粘土砂静压线造型,铸造不大的铸件。也有很多的工厂,他们很久以前就把球铁碳当量控制的比较低,主要是出口铸件,按国外客户要求的碳当量控制。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-5-14 22:05:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2016-5-15 19:52 编辑 9 w9 J# @: i# \+ m( o
    / [; {7 ~1 x: }; {! U
    铸冶艺人:
      r. q* g: E1 {6 R回忆几年来你的几个高见:
      ^/ o5 X  q6 C. e: e, W1:磷会使铸铁的共晶点右移.6 ?5 L& p' R( o! M; D
    2:焙烧砂就是铸件表面的烧结砂.$ k9 ?4 c7 M$ i5 }1 d- K9 ]
    3:灰铁共晶度都达4.4以上.浇口溢流处表面出现石墨析出,不知何物.发贴求解.# ]& n+ `& ~1 \( H
    4:本来是冲天炉熔化铁水的氢致晶间裂隙状气孔.偏要定义为氮致晶间裂隙状气孔.9 t7 q6 [8 a6 n) q$ ~4 x6 I' o8 J
    ....
    : D4 [! o7 A9 A. U& \如此低的理论功底.确有点难为你了.所以,如要你看懂以上截图的金属学过程....( [* M4 h8 a. S
    加强学习吧.看懂了逻辑思维才能缕顺.......别总想把头像挂在版首.你自己不觉得没趣和烦恼么?就像我们写个中国字,你连写10遍.可能你会认为自己写错了.哈.哈.....
    ' y3 A' \/ P" |4 O如果大家都如你这样小儿科理论功底.那论坛肯定办不下去了----没人看了.....
      [3 H5 B9 i' i  C9 r* O& G! U. t% V: J+ y
    等你能看懂截图的金属学过程.就知道你这篇贴子的偏颇之处.....看样你是下了功夫做此贴.也有些见解可以接受.但你整个逻辑思维还是混乱.支离破碎.拿来主义多.好像在拼图...
    3 [) c, s+ u2 Y, e/ O$ b3 j9 |就先谈到这里吧..
    % L  F; _( U7 e- D4 S1 H. @以后我每天都会多关注你的贴子.好向本应是铸造泰斗们头像图片位据位置的,你这位"中国著名铸造专家"学习.你要不辜负版大小张对你的厚爱.也希望你值得擎得住这份厚爱.看看你的理论功底有多厚.经验多丰富......
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    开心
    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-17 11:01:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 陆小凤 于 2015-4-17 11:02 编辑
    + l: _' f6 U- I' t1 U8 K) V
    4 m# e9 H5 _, {7 d$ A  z9 D回复 10# 冰风浪人

    防止球墨铸铁件缩孔、缩松方法的新进展.pdf

    1.48 MB, 下载次数: 4026

    点评

    感谢小杨上传这篇文章的电子版!!!  发表于 2016-5-11 20:21
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-3-24 10:51:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-3-24 18:31 编辑
    . c) w. E" A5 \6 e: I: r! Y
    晨曦2008 发表于 2017-3-24 10:06& E  q+ l- J/ u% {( ^2 s, b! V! S
    应该允许别人不完美,因为世上没有百分之百的绝对完美,包括你我他。佩服海纳百川的,同样也佩服精益求精的 ...
    0 v) b$ g) }* G- m. B4 Z! E4 [, ~
    ) r9 r1 B/ b  T5 C6 g" F/ q
    很对.三人行.必有我师.每个人阅历都有限..我干了近50年,也只不过是铸造界的小学生.能对得起工程师的名称就不错了....
    0 ?2 T  }; U5 V( U3 M2 S6 N6 p* l+ W- n. h1 [6 ]% _9 l4 I
    但这位坛友动不动就把自己的照片挂在版头做"泰斗".三上三下.就算把照片放在版头.他就是比周继杨老师还牛的"铸造界泰斗"了.他也不掂量一下自己的阅历.实践.理论功底.....动不动拉大旗作虎皮.刹有铸造领军人物之态.和他对过贴.他太狂妄....
    - S- i/ R0 z, d9 T6 @; S
    ! O) g/ e* ^! y/ ]所以,对他的贴子.回敬就多了一些..关键是他还是痴迷不悟.这不又满世界的又用那些蹩脚的贴子改稿,又成了什么文章....
    $ Z1 ?% K1 B2 Q
      r/ V1 S) X3 W0 ]+ U5 G( [: |5 N希望他就把自己做为一个普通工程师.坛友....这些问题就没了....; D; c, t2 U- K) D/ d. r3 j
    8 `% p) B0 T8 E) k
    还望他自重一点吧.只不过就是一名普通铸造工程师.....$ O0 G& V4 f; j8 L: S

    + [" G% S8 \/ B8 ~3 p7 s; [1 i  r
    0 L2 k) U4 V% u; l% Z还是得谢谢你的建议和观点.
      y- H: t! t0 V% U# G) n我们来这里主要是学习
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    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-4-16 08:29:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2015-4-16 14:27 编辑 . p# u- x" g+ X/ d! R0 |4 o
    2 T5 k5 j1 g2 ~& W# k8 s. }6 I5 b
    回复 4# 老翻砂匠
    + v' I! _" w/ l  B; T& L谢谢老陈关心!上海展会期间,我在威海荣成一个铸造工厂帮忙,没有机会随团参加。在百铸网帮助工作期间,很多企业谈到球铁缩松问题,一些专家去帮忙,总是从浇冒口方面查找问题,能够解决一些。但是目前看,仔细调查工厂生产情况之后发现,多数铸造工厂的缩松问题是熔炼温度超高。这些铸造工厂因为自己的工艺流程,设备配置等等方面不足,比如铁水要经过多次倒包,则温度降低很多,有的是不注意熔炼温度控制,熔炼后期,感应电炉断电稍微晚几分钟,铁水温度就可能升的很高。总的来分析,这些企业温度控制一般都在1600度以上,自己感觉这才是缩松产生的根本原因。铁水也有电炉配置较大,一炉铁水分3-6次出完,整个浇注过程要长达50-60分钟,有不进行预处理操作,铁水在1500度以上高温保持时间过长,结晶核心大大减少。这些问题在中小铸造工厂表现很突出,甚至个别大厂也存在如此问题。
    9 m2 q' D! `1 |, ^3 x上述企业,缩松问题的解决,一般都是从浇冒口方面查找问题,企业经过多年生产,培养了自己的工艺技术人员,浇冒口工艺方面都有自己的特色。他们没有从熔炼温度方面控制,不注重铁水核心问题,伴随缩松缺陷,还经常出现渗碳体问题。* y0 x5 _8 D7 g; g5 @3 M' ~9 X8 [8 j
    关于球铁碳当量选择,控制的问题,我们常规还是选择较高碳当量,但是遇到难以解决的铸件缩松时,降低碳当量去试试,解决缩松是否有效,提供一个途径,我就是谈了已经成功的经历,供大家参考。具体操作,选择,希望大家多学习,讨论自己的经验。我们等待专家的报告文章吧,看看他是如何意见。5 x. _7 {  D9 N
    周启明(周亘?)在现代铸铁杂志有一篇文章,谈解决球铁缩松方面的新观点,提出很好的意见,大家也可以看看。其文中谈到,在没有石墨漂浮和初生石墨析出前提下,尽可能提高碳量,降低硅含量,等等,使石墨化膨胀延迟一说,很有新意。) O) Z6 @( X; K7 ^4 y% x$ I
    上述文字写于去年,今年一月整理发在我的QQ日志里面,这次把照片也附上了,不知道照片产品工厂是否有意见。欢迎大家各抒己见!
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-5-24 21:47:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2015-5-25 20:17 编辑
    * h1 c4 S$ V- X& L$ a
    . Z4 X0 q% m1 F# d- K回复 29# zjy95381 8 G3 o  x* t0 H; _6 _

    ' C! C: O- P. f* \6 I+ r, R/ l9 W6 J0 Q+ y
        完全同意.
    5 v5 L9 b. u3 R: a1 i( E楼主的贴子,基本是罗列.总结,目前已有的解决球墨铸铁铸件缩松理论几种论点.1 }9 I2 Y: e/ p0 C
    对球铁的缩松问题的讨论基本有几种类型:
    . ^, u) g9 d7 A4 F. |4 X/ q1:精典式讨论.如周继扬老师的球铁理论.
    1 e: ?) q9 f, N0 g$ s9 Q- w; m5 Z2:魏兵老师的均衡凝固理论.
    5 a9 @7 x% Y$ H3:最近,由于上述理论解决问题的局限性,又有新的理论.如"防止球墨铸铁件缩孔、缩松方法的新进展."的论述.& K3 T( Z* n( M1 D/ h  a
    ......- s" r) `& ]5 Q3 c4 P
    因为这些理论,均为广义理论.属论理推导.如何取其精髓,为我所用:; |* l, M; B( e( ]& H, V
    1:做为我们现场铸造工艺人员.如果只陷入对上述理论.生吞活剥的使用这些理论.是达不到目的的.如何理解.应用这些理论.是很重要的.因为几种理论之间,有论理有相饽之处.也有为解释而解释的论理之处....
    1 g6 \: t  }2 \. c% b4 \* P$ {+ N2:按自己对理论的理解,运用.总结.提高.才是真正解决球墨铸铁铸件缩松的根本之道.不要照本宣科.刻模式的应用,才能真正的解决球墨铸铁铸件缩松问题.
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    开心
    2024-1-3 13:12
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-15 17:17:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 LICHH 于 2015-4-15 17:19 编辑 0 W; F+ y2 Q, X$ ^* v

    ) ]0 r: y( y( J/ v: {2 [$ M谢谢赵工的分享!好久没有看到你上线了,最近在忙什么呢!
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    开心
    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-4-15 17:30:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2015-4-16 07:52 编辑
      D+ K( \3 J1 e1 ~# L( o; p- L. J- }) |
    回复 2# LICHH
    - }) p5 [/ r3 l! G& r& O瞎忙啊。最近连续几炉使用冶金碳化硅配料,含量88-90%,加入量0.4-0.9%左右,硅,碳吸收均在90%以上。此吸收率供大家参考。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:09
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-4-15 21:36:16 | 显示全部楼层
    回复 3# 铸冶艺人
    , ]  P3 a- V* @8 T
      a5 R% j) \$ R) s6 Q0 U5 w$ Q5 `& Z) \
        上海的展会,我光临了一下《百铸网》,还聊到了赵老师呢~
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    慵懒
    2017-12-17 09:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-15 21:40:52 | 显示全部楼层
    谢谢分享
  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-8 15:49
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-16 08:23:40 | 显示全部楼层
    学习了, 经验之谈。不过实践操作还需要实践,提供了新的解决问题的思路。
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    奋斗
    2024-3-14 14:33
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-4-16 09:09:44 | 显示全部楼层
    怎么,刚才的6楼(刚刚看过)的帖子突然不见了?

    点评

    看你此贴。动拼西筹。没有新意,论理不清。前后相左。感到和你对贴没有意义。固而删贴。  发表于 2016-5-14 07:04
    他可能没有看清楚,或者没有考虑好,删除了。  发表于 2016-5-11 20:18
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-10-9 16:14
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-4-16 10:17:37 | 显示全部楼层
    拜读过不少关于缩松的文章,有提倡增加炉内硅量,减少孕育量;强化孕育的,也有说要预孕育,控制残Mg>0.025%的;也有说是要降低CE,减出WSi的;也有说用无冒口工艺解决,有点儿乱。
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    2024-4-30 15:11
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-16 11:41:53 | 显示全部楼层
    谢谢各位前辈的分享,我们一定会努力学习的,争取把这些经验用到平时的生产中去.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-16 13:25:25 | 显示全部楼层
    好贴一个!不要沉下去啦,多学习,多讨论,共分享……
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2015-4-16 14:11:18 | 显示全部楼层
    回复 10# 冰风浪人
    * }8 l- l# O' s3 m+ F
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-4-16 14:38:51 | 显示全部楼层
    回复 13# 铸冶艺人 " D2 Q8 v, z" b+ U

    9 D; {9 s. ?. D( R2 p; c6 S# K; c; Z$ Z6 p8 K$ C* i
        重新编辑一下吧,所有的图片都看不到哟~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-4-16 14:44:51 | 显示全部楼层
    回复 14# 老翻砂匠
    1 A6 Q, A1 L  O
    - M( @2 |" t# d0 j' ?陈工:麻烦您把此贴转到《铸造技术经验交流》去吧
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-4-16 19:34:59 | 显示全部楼层
    镧系球化剂对薄壁件的缩孔有明显的效果

    点评

    但是对壁厚大于30毫米以上的铸件,感觉不是太好,对厚大球铁铸件基本无益。  发表于 2016-5-11 20:20
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-16 19:54:41 | 显示全部楼层
    比较赞同6楼的看法。
    ' b  b& _. ]) Z* q9 r. @/ o资料上说,工业生产中,铸铁总是存在着初析奥氏体。个人认为初析奥氏体析出量过大,势必会阻碍补缩通道,因此应该适当提高的碳当量,降低初析奥氏体。, B' d& O! g: D$ k- y' o
    理论上讲,高碳当量也存在问题,共晶石墨化异常厉害,型砂刚性不够也会造成缩孔缩松。2 c3 @! Q! a- O- |. y5 a& o$ K1 t
    另外,既然工业生产中,铸铁总是存在着初析奥氏体,那么是否可以认为铸铁一般不容易达到过共晶,只能向共晶无限靠近。
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    2024-3-13 07:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-4-16 21:47:19 | 显示全部楼层
    学习了 很好的东西!谢谢前辈的总结。
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    2024-4-8 09:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-17 09:44:53 | 显示全部楼层
    谢谢赵工的辛勤劳动,以及总结的宝贵经验!
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    2016-11-17 12:35
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-4-20 12:43:21 | 显示全部楼层
    回复 7# 铸冶艺人
    ) ]5 n; e4 W0 n! e( v$ T& C/ i# h0 G8 r9 `" K+ T# g; K8 h# Y
    艺人不易。真♡感悟!有时候适当调整思路,确实会有奇效。
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