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[求助] 铸件缩松什么原因

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-6-19 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位老师大家好!
    - x2 b3 q4 X* K7 m# y这是一个连体差壳,2015年以前一直生产正常,15年生产两批,定位孔中出现缩松、缩孔,工艺过程没有任何变化,原铁水C控制4.0%,原铁水Si控制1.3-1.5,1.4%的球化剂,終硅控制2.5%左右,铸件材质QT600-3.

    缩松端面

    缩松端面

    钻孔位置

    钻孔位置
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 1130 天

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-7-21 06:05:12 | 显示全部楼层
    工艺参数没有变,质量异常,那么就是现场工人和原材料变了。
    : D- }3 _2 M. k+ |5 \; i
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-11-12 10:43
  • 签到天数: 197 天

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-20 23:59:48 | 显示全部楼层
    检查一下浇注温度,或者是测温仪器是否正常。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-7-15 10:13:45 | 显示全部楼层
    楼主要把成份全部讲下,锰和铜的量硫和磷等
  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-1-11 12:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-15 07:01:14 | 显示全部楼层
    主要是这样的,对型砂水分有影响的,造成型砂水分含量偏高,形成气孔!
  • TA的每日心情
    开心
    4 天前
  • 签到天数: 517 天

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-8 10:22:42 | 显示全部楼层
    ! g" y3 X9 o* I, |; d" G
    难道说这就是所谓的创新?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-7-6 09:01:34 | 显示全部楼层
    回复 5# 四海人士 3 p$ c: g/ ~9 D. ~

    # A4 M( Y% _4 t8 B9 t6 b% C; I+ g. v9 ~8 U) D5 g$ ^
        这样直接看到最新回复,比较好
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-12 10:32
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-7-4 15:27:55 | 显示全部楼层
    是否原材有过变更?
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-27 07:27
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-7-4 15:04:59 | 显示全部楼层
    C真高
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:57:42 | 显示全部楼层
    回复 9# you1985
    . G3 h" s$ z  S- y8 E0 G* n/ B# k  Q7 Y' r8 {

    + m- X$ |" `% L* n1 k    是的,现在就是找不到问题原因
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:55:33 | 显示全部楼层
    回复 11# 友仨下子 ; s) a8 B( _4 e( I5 g  [

    ; @3 H  F& _1 b8 o
    # @/ r7 O# k% g6 h- a% o1 N    下芯一是成本增加,二是操作不方便,况且做了两年了一直没有出现过缩松现象,纳了闷了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:52:19 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠
    ; [2 W3 ]  E$ m% p3 O$ U
    9 ~$ W6 V/ r( Q* V
    0 u: t2 V$ U' Y' N: E# t2 E6 C& E    按最终孕育后成份碳当量3.8+1/3(2.4+0.05)=4.6%左右,不过我们一直是控制原铁水含碳量,像这种壁厚不超过20mm的铸件,碳控制不超过4.0%,没有出现过石墨漂浮。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:47:03 | 显示全部楼层
    回复 14# zjy95381 7 k; b" g! k2 I& g9 R- j! C2 }

    9 Q7 [! ]4 _3 [4 {/ v) ~2 Y* ]7 n  i! r+ ]" [! `! w8 \
        没有
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
  • 签到天数: 20 天

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:46:05 | 显示全部楼层
    回复 17# dani86 - i, _0 D- Y; j* T8 S$ {
    . }$ `3 C, l2 [3 [) U
    + @' v3 a/ I6 Y
        生铁内除了常规的成份外,还有那些元素影响到铸件缩松,值达到多少时影响
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-6-21 14:58
  • 签到天数: 20 天

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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-6-25 11:44:09 | 显示全部楼层
    回复 16# dani86 ) [4 w! c2 s7 G0 g

    , L1 R. i# m/ P2 `% C, s+ u! w
    3 e$ ]: R, w5 g" ~    铸件经检验没有石墨漂浮现象
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-3-2 09:47
  • 签到天数: 45 天

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-23 11:47:22 | 显示全部楼层
    回复 7# 跳出圈外 # Y8 i* t8 s% H2 [: o
    , g5 z9 c4 H3 m2 O
    % [( D; P- B4 f5 f' s6 ]' S
        即使生铁废钢厂家没有变化,但是不同批次的原材料也可能有变化,建议换个厂家采购点生铁废钢试一下。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-3-2 09:47
  • 签到天数: 45 天

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-23 11:45:16 | 显示全部楼层
    如果以前也是按照这样工艺做一直没有问题,肯定还是某个环节有变化,建议多从原材料的生铁废钢分析。: q5 j, x% l* n( w/ ^" m/ X, E
    其次,我感觉原铁C偏高,C是考虑到缩松原因故意设定这么高的吗?这产品也挺厚,C这么高有出现石墨漂浮、开花的风险。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
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    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-6-21 23:26:14 | 显示全部楼层
    回复 13# you1985
      @. S$ S" q& D
    * {6 @! ?% _/ R' `; l能上能下才是党的好干部
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-6-21 21:38:46 | 显示全部楼层
    生铁废钢回炉料是否变化过
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-14 16:15
  • 签到天数: 50 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-6-21 10:45:35 | 显示全部楼层
    回复 5# 四海人士
    4 M- ?' O+ w, T. t5 N3 u1 H7 W# D/ q
    7 X0 [7 g; F6 Z3 `0 ^, Y9 x& N4 V' D8 p. I! i
        以前是上楼,现在是下楼。说明要上得去,也要下得来。
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