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楼主: daguzl-425

[交流] 铸造生产中的“想当然”

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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-8-10 21:09:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2015-8-10 21:10 编辑 % e1 O, v" a7 C

    . o9 S5 k, U" d- W" y( C5 V- `' g你只谈了熔炼过程的“想当然”,整个铸造过程的想当然还很多很多,有时都无法解释。。。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-8-10 23:08:39 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-10 08:10" p9 I' I+ w' G9 `
    感谢各位坛友对本贴的关注,现就热点问题,谈点体会。关于球铁的出炉温度和浇注温度,我们目前的球铁牌号主 ...

    2 a- U. E3 B3 |5 I/ f5 y/ B保持20分钟不衰退,对于如此重量的铸件及这么高的浇注温度是有点难度的。不知残余镁及硫量是多少?这么小的铸件(1kg )是拼箱造型的?否则后期的浇注温度如何掌控。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2015-8-11 07:05:48 | 显示全部楼层
    本公司目前做的QT450排气管,单件重1Kg,加浇冒口1.3Kg,铁水出炉后以18Kg手提包浇注,一型一只,20分钟内浇完不衰退,基本无冷隔,球化质量以三角试片为准。
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2015-8-11 07:17:06 | 显示全部楼层
    回复《四海人士》“你只谈了熔炼过程的“想当然”,整个铸造过程的想当然还很多很多,有时都无法解释。。。”,说得确切,铸造过程中的想当然从工艺设计到铸件检验全过程各个环节都有,因为熔化是基础的东西,影响面大,所以把熔炼作为重点。
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     楼主| 发表于 2015-8-11 08:03:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 daguzl-425 于 2015-8-12 07:46 编辑 ( S- O0 \( p1 ~8 T7 Y/ p1 u, f# `

    0 B7 [) t/ k" T. p7 g“高强度灰铸铁,其含S量控制在0.05-0.10%之间是最好的”,这一说法近几年是相当流行的,许多书本和资料都这么讲;以至于为了提高高强度灰铸铁原铁水含S量,增S 剂有了一定市场。笔者经过多次试验和长期实践,若干次失败发现此观点有待商討。1 s$ h. Y, G8 X( ?
         我们都知道高强度灰铸铁的成分特点是含Mn1%左右,当含S在0.07%以上时,极易诱发硫化锰铁渣反应气孔,严重时会造成铸件大批量报废。/ e& z# v& A( h7 N3 O( K# A
        我们现在的化验手段(无论是化学分析还是光谱分析),都只能分析出铁水中单质状态的S,而以化合状态(MnS)存在的S是化验不出来的。所以我们通常所说的含S量不包括化合物中的S,而这一部分含S量就是中和Mn的量。有一种孕育理论认为正是化合状态MnS微粒成为孕育结晶的核心。实践证明,  V5 v, {9 O9 z
    当铁水中化验出含S量在0.03-0.05%之间时,Mn含量在1%左右时,这时MnS含量已经足够用于孕育核心,机械性能可以满足要求。还有一点需要补充$ M% R1 `0 M" Y" u) J* p
    说明的是我们在铸件上取样分析成分时,一般不会分析浇冒口的成分,而浇冒口中S、P的含量要比铸件中高一些(如果铸件高度高由于SP杂质上浮还会更
    ' U" M7 F* R9 ]% }  d3 q1 d& ?多)。也就是说当我们回用浇冒口时,无形中已经增加了S了。
    9 c2 y. F$ I0 Q/ n0 ~
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    发表于 2015-8-11 08:10:03 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-11 07:05
    6 X) K) i/ t: g3 L% _, k. _  ?1 l! @0 C7 h本公司目前做的QT450排气管,单件重1Kg,加浇冒口1.3Kg,铁水出炉后以18Kg手提包浇注,一型一只,20分钟内 ...
    - t! _4 I2 \9 c  ~8 r
    那最后浇注的有没有本体检测过?
    ( x) v& `% S" X
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     楼主| 发表于 2015-8-12 07:50:18 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-8-11 08:10
    4 t  \& f/ o2 B/ d那最后浇注的有没有本体检测过?
    ; r6 _+ b; F+ r! y. S
    最后的铁水看试片良好,铸件以声音判断正常,加工时起长丝。
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    发表于 2015-8-12 08:23:03 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-12 07:50
    : C2 K, ^  r$ N, X5 F' N2 w9 d最后的铁水看试片良好,铸件以声音判断正常,加工时起长丝。

    8 {6 ^, s  x9 X: r+ n  \0 F7 X6 r7 v以上仅能作参考,有时会不靠谱。
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     楼主| 发表于 2015-8-13 08:29:52 | 显示全部楼层
    foundry1986 发表于 2015-8-12 08:23
    & s5 P2 x! `1 e6 \5 z* S以上仅能作参考,有时会不靠谱。

      d7 l9 j- n7 r3 ^# F最后浇注的产品,因其薄小,无法做机械性能测试,只有取金相试样分析,也不需每批分析,抽查即可。8 {+ G  [' Y" l  g
    在工艺稳定的情况下,看三角试片可以满足要求。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-8-13 09:40:26 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2015-8-13 08:29
    9 y) h# J" `% I最后浇注的产品,因其薄小,无法做机械性能测试,只有取金相试样分析,也不需每批分析,抽查即可。) ]) m# k9 S7 X' ?; ^
    在工 ...
    2 q" @6 x& ?- }) J; K
      M  F7 ?3 B) S( q0 ~  j
    这也是生产中的”想当然“
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-8-13 09:42:28 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2015-8-13 09:409 a- ?) G& d# [
    这也是生产中的”想当然“
    - b" z: ]: |: r
    同意楼上的观点。
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    2017-6-11 13:54
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-8-13 13:32:22 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2015-8-10 06:070 s6 Z: q! `$ c0 m  e+ n
    估计是不小心小数点多移了一位~
    8 o) b7 s0 @+ c: d, T, F% `$ r% }
    小数点写错了,不好意思
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    2020-1-30 11:18
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    发表于 2015-8-18 07:18:10 | 显示全部楼层
    lionwww 发表于 2015-8-9 14:275 ^9 v( |/ y7 y; b5 }7 P* h
    10. 浇注时的上表面尽量不要放明冷铁,容易引起呛火

    + T0 A' H+ R: F% L, U. M冷铁容易掉下来压扁铸件。
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    发表于 2015-8-18 08:15:22 | 显示全部楼层
    RT-FLEX 发表于 2015-8-18 07:18) K* X- k4 c* H% w: ~2 c% f, J
    冷铁容易掉下来压扁铸件。
    7 I& Y8 `+ t2 Q6 y" |7 M
    那是操作技术问题,与使用冷铁本身无关。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-8-18 08:54:33 | 显示全部楼层
    RT-FLEX 发表于 2015-8-18 07:18* {7 l  c0 ^' P7 Y% ?
    冷铁容易掉下来压扁铸件。

    ; @' q4 g7 ~2 X/ }能有此现象发生,想象的吧?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-8-21 02:38:14 | 显示全部楼层
    2 }5 i+ u7 {6 x0 s5 Q
    很奇怪,灰铁研究了不少,球铁这样要求。球化剂加入量高点,孕育剂用点特殊的,问题不会太大,但靠谱的还是看金相比较好3 k" s; a  C# v. m/ K# X6 a/ b
    来自苹果客户端来自苹果客户端
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2015-8-26 09:13:09 | 显示全部楼层
    关于高强度灰铁中的硫的作用,硫对铸铁的凝固呈现双重作用,一方面,硫与Mn、Sr、Ba等元素形成硫化物,为共晶石墨的成核提供基底,增加共晶团数量;另一方面,硫作为表面活性元素,富集在结晶前沿,会抑制共晶团的生长,增加结晶过冷度,白口倾向增大。硫可溶于液态铸铁中,但不溶于凝固的奥氏体和共晶团中,所以适当的硫(0.04-0.10%S)富集于共晶团的边界而干涉原子的扩散,从而限制共晶团的生长,使石墨分枝减少,导致生成厚而短的片状石墨。因此硫在铸铁中既有单质存在也有化合态存在,而一般化验手段只能化验出单质状态的硫。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-8-30 17:16:29 | 显示全部楼层
    PYCHJM 发表于 2015-8-9 20:008 V6 F3 I: ~( E
    很想听楼主的高见。3 W: l. f2 O7 F$ V9 O/ I
    但我知道国产球化剂的球化处理温度不能超过1520℃

    ; }3 t9 K0 n# Y9 O( r" K" R7 d请问为什么
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2015-8-30 23:32:09 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2015-8-30 17:16
    % k- y' L" }: e) x9 W7 t请问为什么
    2 M$ t9 m. I; |% n8 Y2 X% x
    在不加包盖时,只是作一般的覆盖,过高的出炉温度会造成剧烈的球化反应,镁烧损严重,只好加入更多的球化剂。
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    发表于 2015-8-31 08:42:35 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2015-8-30 17:165 G4 u; u/ K6 [: c# I& `0 p5 q2 q
    请问为什么
    3 V+ |" A; l3 k) b+ D1 X
    关键是球化剂的选择是否恰当。
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