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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2015-11-25 16:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 shouheng666 于 2015-11-25 16:35 编辑
    + g& A4 a1 q8 m* ?0 b0 ~
    3 u$ `3 |5 o2 {8 l* l铸件试做期间没问题,整一炉做的时候出现问题了,炉前成分:C:3.3   Si:1.63   Mn:0.7   S:0.07   Cu:0.26   孕育量0.4%
    % p8 z4 l9 `" c1 F$ _( W炉后成分:Si:1.81
    5 q+ I2 X7 V9 U% H! A3 K' |' Z  w6 k
    试做期间铸件牌号低了,着急发货,调整了下直接做了,试做的成分:C:3.48   Si:1.53   Mn:0.7 S:0.08  Cu 0.25  孕育量 0.6% 炉后Si:1.96# a4 ^; R6 w( _2 S( l

    6 o  e# A( f; Y  y! ?$ ~0 A东久线 粘土砂 浇注温度 1386首模  出铁 600kg/包
    . J- Y1 ?! e* \8 `9 m3 X' f
    8 g. C5 d$ e5 T) c. {5 S# B各位帮忙分析一下 谢谢
    ( `8 I" W# q! z/ g& L7 }9 x( P+ |8 s& u* i

    铸件冒口颈断口边缘有孔洞

    铸件冒口颈断口边缘有孔洞

    整模

    整模

    冒口断口

    冒口断口

    毛口顶部

    毛口顶部

    铸件冒口颈断口边缘有孔洞

    铸件冒口颈断口边缘有孔洞
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-11-25 16:25:38 | 显示全部楼层
    网太卡了  照片传不上 啊
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-11-25 23:19:19 | 显示全部楼层
    什么牌号铸铁?用电炉做?还是用冲天炉做?此成份如果是冲天炉做的应该差不多,如果是用电炉做的感觉碳高了锰低了,要想提高性能还需降碳提锰,我是指H丅200或HT250。
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2015-11-26 14:19:19 | 显示全部楼层
    气缩孔。$ S9 s' w- D% M4 c$ F
    铸造工艺不稳定!
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2015-11-28 08:39:42 | 显示全部楼层
    我们做的机床件也一直发生过类似的问题,但是时好时坏的,我对你们家用的原材料不是很了解,这个原因应该是铁水在凝固的时候,浇道先凝固铸件比较厚后凝固,抽的缩孔。

    该用户从未签到

    发表于 2015-11-28 12:56:07 | 显示全部楼层
    用压边冒口试试
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-11-28 22:01:23 | 显示全部楼层
    碳当量不合适了
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    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-11-29 12:13:37 | 显示全部楼层
    要把浇冒口系统上传上来,不 综合分析不科学
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2015-11-29 15:59:49 | 显示全部楼层
    除碳当量外检测一下型砂是否合格。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2015-12-1 19:56:07 | 显示全部楼层
    缩孔,调整铸造工艺和熔炼工艺,要同时调整,浇注系统成顺序凝固
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-12-22 10:48:15 | 显示全部楼层
    友仨下子 发表于 2015-11-25 23:19
    6 z: |; }' Z; f& o什么牌号铸铁?用电炉做?还是用冲天炉做?此成份如果是冲天炉做的应该差不多,如果是用电炉做的感觉碳高了 ...

    , w+ ]- _' t8 B1 J3 B3 P" sHT250  电炉熔炼
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-12-22 10:49:28 | 显示全部楼层
    13913366505 发表于 2015-11-28 08:39
    6 }' O$ w. W5 N! X我们做的机床件也一直发生过类似的问题,但是时好时坏的,我对你们家用的原材料不是很了解,这个原因应该是 ...
    ( [% M2 X# L# [$ B$ q3 ?
    您好 您说的意思是冒口颈先与铸件凝固么?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-12-22 10:59:14 | 显示全部楼层
    侧毛口,一个冒口带两件,铸件厚大,铸件解剖开内部没有问题,只是在冒口颈周围有折中类似气孔一样的空洞,从表层打磨最深的有5mm深,同样的工艺,牌号降低,即提高碳硅含量,问题就没有啦,铸件材质要求不是很高,是不是存在可能:铸件碳当量低,偏离共晶点太多了,凝固温度区间宽,冒口颈砂尖角处型砂受热时间长,导致后期凝固铸件内部收缩,冒口颈出现冒口颈缩向铸件内部细长孔洞期待大家指导 谢谢
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2015-12-22 11:01:16 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2015-11-29 16:10
    6 A' ]2 X, @0 K! u* K* d* N& M. A除碳当量外检测一下型砂是否合格。
    1 X! k$ x  i4 c' o
    最开始怀疑型砂引起的气孔,空洞内壁光滑,呈淡蓝色,对型砂调整过(适当降低煤粉、水分含量,提高型砂透气性),没什么改善
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    发表于 2016-1-5 14:59:43 | 显示全部楼层
    shouheng666 发表于 2015-12-22 10:49
    * P  V6 G" O+ B8 l您好 您说的意思是冒口颈先与铸件凝固么?

    ; \7 _( J4 C/ k: s$ r) F9 G是的 内浇口先凝固,然后将铸件本体抽的跟缩孔一样
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    发表于 2016-1-5 15:06:45 | 显示全部楼层
    13913366505 发表于 2016-1-5 14:59; I+ R6 j& `2 h% |
    是的 内浇口先凝固,然后将铸件本体抽的跟缩孔一样
    7 q. P: f6 w5 b$ ~0 T: i
    我不知道你们的废钢是不是锈蚀的很严重,最好上传一些照片
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-1-6 12:37:30 | 显示全部楼层
    是不是从冒口径缩到铸件  但是冒口没有缩多少  并冒口缩是在中心或是靠上 靠冒口径侧没有缩
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-1-6 13:01:56 | 显示全部楼层
    缩孔喽,调试跟正式生产碳差那么多居然敢直接做!
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    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-1-6 15:24:03 | 显示全部楼层
    含碳量调到3.35%,孕育同试做工艺,浇口进冒口后进铸件。
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