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[交流] 树脂砂浇注冒口吐铁水,大家分析下原因

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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-4-17 11:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    树脂砂造型,呋喃树脂0.9%,磺酸固化剂9号为树脂的30%-35%
    - s) M9 P- m0 y& j& a9 L
    1 U' f; i+ F: Z! r3 R" Y碳3.2  硅1.95 Mn0.8 Gr0.1 P0.08 S 0.06
    0 q' J! T# q/ v
    4 ?" K: }, l! u5 z5 u6 M出炉温度1520  浇注温度 1410~1430
    - h1 n/ U; P; C6 d6 u7 ^
      Y+ G6 S* M, A* R. F/ r请各位给分析下原因
    QQ图片20160417113035.png
    QQ图片20160417113230.png
    QQ图片20160417113309.png
    QQ图片20160417113322.png
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-4-17 12:43:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2016-4-17 12:45 编辑 & u% Z& J8 l5 M

    1 p% J$ A+ d7 B7 t菜花状冒口.把冒口轴向用锯切开.
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-4-17 13:06:49 | 显示全部楼层
    这种成分的灰铁铸件,应该是收缩的。不缩反而涨?可能含气太高了?2 g- i  J* U3 z1 ?# o) o
    最近听说,外方客户要求检测铁水氮含量的取样部位,在铁水浇注满铸件的未凝固冒口液面取样,就是考虑铁水经过呋喃树脂砂铸型,氮含量增加。不知道与此照片是否有关系?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-4-17 16:54:22 | 显示全部楼层
    看成分是没有问题的,我认为关键你的树脂油的氮含量是多少?使用的有没有增碳剂?质量如何?
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     楼主| 发表于 2016-4-18 08:09:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-4-17 12:43& Q, L3 w! T3 Z% F3 x1 s+ F' r
    菜花状冒口.把冒口轴向用锯切开.
    , M+ w  Q) N- O" \
    锯开以后呢?
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     楼主| 发表于 2016-4-18 08:11:55 | 显示全部楼层
    铸冶艺人 发表于 2016-4-17 13:06' I% [6 f, V2 P$ W
    这种成分的灰铁铸件,应该是收缩的。不缩反而涨?可能含气太高了?/ ]5 d5 K' ^7 N0 r6 e; {
    最近听说,外方客户要求检测铁水氮含量 ...
    0 n4 V# N/ m: T% g
    树脂的氮含量没有检测过,厂家提供的检验报告里也没有提到这个指标
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-4-18 08:15:23 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2016-4-18 08:099 O1 G9 p. g/ y7 g, {* }
    锯开以后呢?
    8 `. Y' w) M. @5 Q/ X
    按你冒口的形态.应有氮致晶间裂隙状气孔的特性.这种推论,要看后才能定论.才能谈原因或解决问题方法.
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     楼主| 发表于 2016-4-18 11:58:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-4-18 08:15( K6 D% k0 a4 Q/ c0 }& x6 t
    按你冒口的形态.应有氮致晶间裂隙状气孔的特性.这种推论,要看后才能定论.才能谈原因或解决问题方法. ...

    0 H, x" ?9 C' m( A冒口根部敲断后,有明显的气孔
    QQ图片20160418120043.png
    QQ图片20160418120117.png
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     楼主| 发表于 2016-4-18 12:01:09 | 显示全部楼层
    铸冶艺人 发表于 2016-4-17 13:06
    / h5 V: K! u+ X& O3 H这种成分的灰铁铸件,应该是收缩的。不缩反而涨?可能含气太高了?
    5 G  `* S; o2 `4 c最近听说,外方客户要求检测铁水氮含量 ...

    ( Z- O" b$ [% \$ C光谱打样 N:0.01以下 ,检查熔炼材料发现增碳剂质量很差,颗粒度不均匀(大的很大,小的很小),很多粉尘
    8 Y; b. p+ X# t2 V) i: W/ y; o) j, I0 E  O; _
    增碳剂应该如何验收

    点评

    你们家老板太会省了,原材料有问题啊!!!  发表于 2016-4-18 15:46
    光谱仪分析氮,准确性差。如果铁水氮含量高,则铁水进入呋喃树脂砂铸型型腔,则会进一步增加。  发表于 2016-4-18 15:42
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-4-18 15:35:19 | 显示全部楼层
    第一个回复时,想到应该问一下是否合成铸铁配料,增碳剂的质量情况。因为各家情况差别很大,只好以询问的方式谈原因。增碳剂石墨化程度和氮含量使重要指标。你的这种冒口情况极少见,可能是增碳剂质量不好,呋喃树脂的氮含量也高。
    1 g; u$ U) ^* v; C最近几个铸造一线朋友都在谈呋喃树脂砂生产的球铁表面质量问题,加工以后,表面颜色不均,金相含有非球化层。
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     楼主| 发表于 2016-4-18 16:51:09 | 显示全部楼层
    铸冶艺人 发表于 2016-4-18 15:35+ ^6 v* w7 ]- ]! J! o% Z3 k7 g
    第一个回复时,想到应该问一下是否合成铸铁配料,增碳剂的质量情况。因为各家情况差别很大,只好以询问的方 ...

    - {; z) ?" H9 b+ p4 C9 I# x9 X: R6 G, E氮含量控制在多少比较适宜?

    点评

    铁水氮含量控制在60-120PPM。  发表于 2016-4-28 18:44
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-4-19 14:25:50 | 显示全部楼层
    前面“铸冶艺人”等几位同仁分析的很到位。
    * d2 _! }8 }  Q- D) z看了你的照片,我就想起我亲自经历过的事情,和你这个非常相似。2 {" x" s: g3 d
    这个链接你可以看看,是不是和你的一模一样?) M" G' K; ~" s6 m( P

    0 I# s. J5 }+ @4 E5 vhttp://www.rjghome.com/forum.php ... d=117036&extra=
    " z: m: F" S- {
    6 {. d" n( ~. `8 h5 N* K你大量使用了劣质的增碳剂所致。
    : s2 m0 J& J  m$ p! w6 E8 m; w知道了原因,就知道该怎么改进了吧。
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     楼主| 发表于 2016-4-20 11:34:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2016-4-20 09:574 ^! {4 S! G7 f3 @
    1:查一下增碳剂.废钢.树脂的含氮量.: ^1 z1 y2 O& Q9 t2 L
    2:气孔如此硕大.不太符合氮气孔特征.做一下此冒口的金相佐证一下..7 u/ Q6 a& Y7 U6 D4 S
    3 ...
    2 J/ [4 U) ~+ N# o" j0 |5 f( ~
    固化剂调整到30%了,树脂0.9,还是有吐铁水现象,换成低硫增碳剂也一样的情况
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     楼主| 发表于 2016-4-20 11:42:37 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2016-4-19 14:25* i9 B$ B/ A  N+ Y' c- F" U. ?
    前面“铸冶艺人”等几位同仁分析的很到位。6 d& w/ q# C' v( R1 C: n
    看了你的照片,我就想起我亲自经历过的事情,和你这个非常相似 ...

    & T+ T. s) X$ w1 O圆柱型的低硫增碳剂,软软的,废钢的加入比例那么是多少?

    点评

    这种增碳剂我在论坛上说过,石墨化很好,但是氮含量很高,约在2000PPM。  发表于 2016-4-21 20:12
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     楼主| 发表于 2016-4-22 10:46:34 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2016-4-20 11:42
    " g' X% C4 Q+ @' Y7 U! _! a( V圆柱型的低硫增碳剂,软软的,废钢的加入比例那么是多少?

    ' W( ?4 i* Z" u; f3 b) z4 D增碳剂的加入时间早晚的影响大吗?
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-4-23 14:33:08 | 显示全部楼层
    树脂采购怎么不提含N要求,我们做铸钢铸铁的树脂都要分开,钢的N小于0.5%,铁的0.5~2
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     楼主| 发表于 2016-4-23 15:18:15 | 显示全部楼层
    隐形人 发表于 2016-4-23 14:33( _; a1 }) k/ A  q& e
    树脂采购怎么不提含N要求,我们做铸钢铸铁的树脂都要分开,钢的N小于0.5%,铁的0.5~2 ...

    % ]2 U) u$ h8 w- v7 v1 U查询了下,XY86-A 含氮量是3%
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-4-26 08:37:57 | 显示全部楼层
    显然光谱不准,你的氮含量测试的是0.1%,这个数据是1000PPM;如果你的取样方式是正确的话,这个产品应该是报废的,你的怎么会这么高啊!
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     楼主| 发表于 2016-4-26 10:21:57 | 显示全部楼层
    赵世刚 发表于 2016-4-26 08:37" p9 v' f" p* r& m! |; h3 ~
    显然光谱不准,你的氮含量测试的是0.1%,这个数据是1000PPM;如果你的取样方式是正确的话,这个产品应该是 ...

    - |5 M/ t0 j) V. L8 _! y2 l正常值是多少?这个件是报废了,冒口下部全是气缩孔
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-4-27 10:04:58 | 显示全部楼层
    这个要不就是砂芯强度太差,铁水浇进砂型后砂芯断裂,造成打炮,形成气孔;
    7 d$ v7 ~* _' J要不就是冒口圈下面粘接剂粘接的时候在冒口圈里面,造成打炮,形成冒口气孔;, t* B3 F: r( D7 x+ {! k0 a! v
    最大的可能是砂芯强度不够,透气性差
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