纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3240|回复: 30

[求助] 曲轴皮下气孔缺陷求助

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2016-12-12 12:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
        我们做曲轴最近皮下气孔非常验证,百分之二三十了,就出在内浇口附近,上下型都有,我们用的铁型覆砂工艺,采取的措施:. T' N! w) s' S  i  F( g
        提浇注温度,换覆膜砂,提覆膜温度、降压铁、增加排气降到10%左右,就没得其他更好的办法了,我快扛不住了,坛子里的大神帮忙看看出出主意,非常感谢!
    QQ图片20161212115603.jpg
    QQ图片20161212115626.jpg
    QQ图片20161212115631.jpg
    QQ图片20161212115635.jpg
    QQ图片20161212115641.jpg
    QQ图片20161212115645.jpg
    QQ图片20161212115649.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    9 小时前
  • 签到天数: 3721 天

    连续签到: 9 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-12-22 09:29:11 | 显示全部楼层
    停了一个多月,有没有检查一下球化剂和孕育剂是否有防潮现象,要充分干燥方可使用!
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
  • 签到天数: 931 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-12-12 13:55:20 | 显示全部楼层
    你炉料改变没有,应该是铁液问题
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2016-12-12 14:19:52 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2016-12-12 13:55( m  u- u3 f* y
    你炉料改变没有,应该是铁液问题
    9 M$ ]1 U% `' J
       没有变过,只是中途停了一个月重新生产就批量气孔了!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-10 15:55
  • 签到天数: 222 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-12-12 16:50:11 | 显示全部楼层
    这个不是皮下吧?除重点看铁水,你的覆膜砂配方,性能有何改变?
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2016-12-12 17:19:28 | 显示全部楼层
    windak 发表于 2016-12-12 16:50
    2 B  P, l/ |! N" S: U这个不是皮下吧?除重点看铁水,你的覆膜砂配方,性能有何改变?

    8 _  Z0 W& E4 o& Q' i( x严重的抛丸后就能看见,有的加工后才能看见。覆膜砂用的是同一批,怀疑过覆膜砂,换了两种试过,没用!从规律上来讲应该是铁水的问题,但是我不知道是铁水哪方面的问题!
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
  • 签到天数: 497 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-12-13 00:01:50 | 显示全部楼层
    最后几箱浇温是多少?
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2016-12-13 17:33:04 | 显示全部楼层
    1360 这几天提到1380  扇板(第三张图那种)还是有,比例也多
  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-10 15:55
  • 签到天数: 222 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-12-14 11:26:29 | 显示全部楼层
    能否晒下你所有炉料的照片?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-10 18:20
  • 签到天数: 89 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-12-14 22:03:35 | 显示全部楼层
    铁水铸造原理方面防缺陷措施:: d+ w. ^0 M; ], {6 c
    1.禁止涮包,禁止使用机加工碎屑;
    ' n( ~5 G- ^# U1 q9 [, _2.禁止使用包底,炉底,跑火,飞溅残渣料;
    * V* A1 ~  m" _+ _% n1 Q' L3.回炉料,回收的铸件料比例不能超过20%,必须先融化回炉料和回收的铸件料;1 c& n3 \) |* T. m$ S3 ?4 m
    4.禁止倒回金属液;, H7 ^  V6 k; J3 H$ o6 k3 q5 ~
    5.禁止使用多次重融料;. r6 D  c2 k& G- ?. G1 ^& T
  • TA的每日心情
    开心
    2026-2-26 14:47
  • 签到天数: 445 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-12-15 04:34:10 | 显示全部楼层
    废钢,看看产品化学成份
  • TA的每日心情
    郁闷
    2026-4-11 22:38
  • 签到天数: 269 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-12-16 10:58:37 | 显示全部楼层
    熔铁温度是多少?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-12-7 08:36
  • 签到天数: 96 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-12-21 16:47:41 | 显示全部楼层
    看来问题没有解决,大师们给想想解决了吧,这样废下去,谁扛得住?我也没遇到这种情况
  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-19 10:57
  • 签到天数: 227 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-12-22 08:43:16 | 显示全部楼层
    这个问题就这样不了了之吗?
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2016-12-30 16:42:04 | 显示全部楼层
    dgr333 发表于 2016-12-14 22:03# O% P4 ]8 n. R" M6 ^1 u! t  F5 {
    铁水铸造原理方面防缺陷措施:$ |: }, X! F. m7 V. I+ r
    1.禁止涮包,禁止使用机加工碎屑;& ?. X8 ]0 Q1 _5 @
    2.禁止使用包底,炉底,跑火,飞溅残渣料 ...
    % Y" [* G8 W: V# L/ J$ K
       有注意控制了浇冒口回用的比例,试验了几炉不用跟用10%的,差异不大!
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2016-12-30 16:44:09 | 显示全部楼层
    赵世刚 发表于 2016-12-22 08:43
    3 t7 _8 y  d/ `) {2 O4 N这个问题就这样不了了之吗?
    8 Y; f" g$ f" o. U+ i& ]; c
        采取了几个措施,现在2~3%左右。
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2016-12-30 16:46:47 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2016-12-22 09:29
    5 A9 ?0 `) }2 P停了一个多月,有没有检查一下球化剂和孕育剂是否有防潮现象,要充分干燥方可使用! ...
    * e) g) U$ p  u! W1 \8 E3 Y8 G
       合金都烘过才用的,后面把烘的时间延长了点,温度提了点,现在废品率2~3%左右了,但是还是怕那个地方稍微有波动又高了!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-11-15 15:08
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-12-30 21:40:14 | 显示全部楼层
    个人认为主要还是砂的问题" x( r. Q9 c6 O7 E3 ]9 \
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    9 小时前
  • 签到天数: 3721 天

    连续签到: 9 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-12-30 21:45:13 | 显示全部楼层
    误上贼船 发表于 2016-12-30 16:46
    : p" A; j: O, b& h* P' R合金都烘过才用的,后面把烘的时间延长了点,温度提了点,现在废品率2~3%左右了,但是还是怕那个地方 ...

    0 k' {/ k. Q1 p9 I  {1 I) P8 u# s铸造的环节太多了,只要一环脱节都会对结果造成不良的影响,所以说,量化管理很重要,过程的把控不可忽视!
  • TA的每日心情

    2018-2-28 21:15
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2017-1-3 17:16:04 | 显示全部楼层
    becalingli 发表于 2016-12-30 21:40( b* T1 A" M7 P! y. G. s3 S
    个人认为主要还是砂的问题

    / ?. H, T- e" A4 c! e! W6 F  准备试验粗一点的砂,不过会慢一些!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2026-4-23 09:03 , Processed in 0.615489 second(s), 29 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表