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[求助] 请教灰铁件缩陷问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2025-3-3 14:33
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-17 17:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我厂树脂砂工艺生产HT250件,今年刚调整为合成铸铁,生铁废钢大约各占45%,8 {/ m7 b; U; I4 W. f6 M
    上周更换了增碳剂并实验加硫铁,一些大件出现批量缩陷(见图),光谱打的成分是碳3.1-3.2,炉内硅1.1,包内2.1,锰0.9,硫0.06,但是铸件表面硬度低,还不到120(以前能到150)。$ I1 H' U+ }9 v% B
    这两天调整成分:碳3.3-3.4,炉内硅1.3,包内2.1,硫铁暂停,仍有少量废品出现,硬度依然上不去。
    ) }5 S$ Q) f& `; f$ l; P' r" v这次增碳剂是粉末状,之前用过类似的,不过没出现这些问题,是孕育过量还是硫锰的原因?其他工艺条件没有变化,我刚转做熔炼一年,真心请各位大神赐教!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-27 23:01
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-5-18 08:18:49 | 显示全部楼层
    首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回炉料的使用量。其次, 这个缺陷不完全是熔炼的问题,应该和你的工艺和型砂质量有主要关系。
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    奋斗
    2017-12-7 08:36
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-5-18 11:50:09 | 显示全部楼层
    我也遇到过这个问题,同样的造型工艺,只是回炉料加入比例大了些就形成缩窝
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    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 13:32:10 | 显示全部楼层
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
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    无聊
    昨天 11:20
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-18 13:49:52 | 显示全部楼层
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。$ P+ x* o% x/ ~; Y# R" `' @
    增碳剂尽可能用石墨化处理过的,可以在纸上写字的那种。
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:15:42 | 显示全部楼层
    w94nyl 发表于 2017-5-18 08:18
    # u3 x/ k7 |" V" A$ S3 z首先,看你炉前炉后成分对比,孕育量太大,一般为0.3-0.6%,孕育量过大会导致铸件收缩倾向增加,且降低了回 ...
    7 W' u" u! C; S4 c6 @: F' d0 i, b
    是滴,孕育过度的危害刚注意到,我们这工艺比较粗犷,历史上孕育量一直在1%左右,硅铁冲包孕育,但最近严重超标,已提醒严格按工艺操作;
    ! j4 V+ `. c& Q回炉料一直较少,造型工艺没变,之前高比例生铁(60% )的时候除非碳当量过低才出现缩陷废品,型砂有时间没捡了,已着手检验,多谢啦。
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    开心
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 15:21:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-5-18 09:34) Q: s1 e2 c6 ]( f
    看图.再排一张.
    / R' w# [+ t" |+ K4 O* p( _6 D
    这是另一件
    20170518_135036.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-31 13:22
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-5-18 16:01:58 | 显示全部楼层
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也随之降低
    * \* n+ m3 D! A
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-5-18 16:24:02 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-5-18 13:499 g$ ^: W8 G. ?5 B
    原铁水的硅含量太低了点,可以适当提高,生铁加入量可以降低,过高的生铁加入量干灰铁不是好事情。8 K9 g# S7 w! d
    增碳剂 ...

    7 ~5 Q( @- q& v( ^好的,初硅1.3和原来高比例生铁时差不多,我再调高试试,生铁量正在逐步降低;; a8 S! @/ g3 m2 o$ {
    增碳剂是石墨化的,上月进了一批锻煤,已经停用,采购增碳剂我们只能提下建议。。; {( D* B: P4 ^, g/ H& K# {: i9 F
    请教两个问题:$ Q' O/ Q+ Q% O4 \2 Z
    1、增碳剂操作要点:现在我们是分批加入,高温静置,还有需要注意的吗?3 L" U5 m! c- W+ t  {& @
    2、粉状增碳剂有哪些危害?现在发现烧损较大,首包和末包的碳量差0.1左右。* h# p. N: H( P; N6 D; n
    多谢啦!!
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    2025-3-3 14:33
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:34:14 | 显示全部楼层
    lonelywing 发表于 2017-5-18 13:326 A8 c0 ^* |8 U8 g$ \: x+ d' p# [
    硬度低是你熔炼工艺问题,所谓“缩陷”是造型工艺问题。
    , K' V) g: j- b0 J( R1 x, P
    产品生产多年了,废品应该和熔炼关系较大。

    点评

    不知你原来熔炼工艺咋样,但是熔炼工艺一变,原来的造型工艺就有可能配不上套了。缺陷都是出在冒口附近,可以考虑把冒口截面做小2/3试试。  发表于 2017-5-18 17:03
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     楼主| 发表于 2017-5-18 16:35:58 | 显示全部楼层
    潍坊铸造工 发表于 2017-5-18 16:014 }. c0 t: H! l  ^- g
    废钢和生铁里面的合金元素低,除非你用的废钢很杂或者合金高,不然更改配比后,合金一样,回炉料降低硬度也 ...
    ( F$ Z1 N1 x8 V& R, B
    废钢很正规,Q235和部分20Mn2。
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    开心
    2025-7-19 10:57
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-5-18 16:46:40 | 显示全部楼层
    看不出你的产品结构,我就觉得过孕育肯定会导致缩松,一般孕育不要超过0.5%。
  • TA的每日心情

    11 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-5-23 12:06:53 | 显示全部楼层
    看照片产品应该是箱体类的,考虑下硅碳比呗
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-19 21:56
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2017-5-24 11:59:13 | 显示全部楼层
    孕育量的比例都说过了,赞同(0.25-0.5)。  条件可以的话,可以买高锰废钢试试。硫的话,0.06,不考虑。
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-5-25 09:45:09 | 显示全部楼层
    1. 上周更换了增碳剂
    复制代码
    仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~6 G" K( F6 W/ F) Q
    & R9 D; |% O# N5 Y# f5 W2 o
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     楼主| 发表于 2017-6-1 15:56:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2017-5-25 09:45
    ) P+ Y9 t, q* F7 d仅仅是更换了增碳剂以后才出现的问题吗?如果是,那就在增碳剂上找原因~/ `2 R) `3 {. q8 B
    ' B; A" T8 Z6 O/ r8 |
    ...

    & K- m8 U6 Z0 p6 C; S" D多谢版主指点!
    5 S7 }) I5 R6 @+ K9 R最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。
    7 R8 {# \, k7 _7 S2 {0 C刚开始用的第一批原料效果最好,问题很少,后来的两批品质低,反复折腾,已强烈建议采购正规厂家的产品。
  • TA的每日心情
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-6-1 16:01:50 | 显示全部楼层
    wzt1258 发表于 2017-6-1 15:56
    9 O# ~/ y- T2 H" S! u% q& m多谢版主指点!
    % {: M) j" l8 C4 b# {4 c最近反复考虑了下,增碳剂原料和熔炼工艺是主要原因,其他因素相对次要。$ q+ m; F% B) {& p2 C6 r
    刚开始用的第一 ...
    0 j- A8 p+ ]' X5 w7 g! G4 c! w9 s+ W
    所以说,铸造的环节太多,可变因素也多,对于出现了问题,必须用排除法逐一分析~
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