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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑
    ) b8 f7 r! O6 R" U) T5 q2 \' T4 z1 |, E# G3 R
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)
    / N5 k0 }. ?1 `+ t& W- l) C& E
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑
    & z0 Z, b; K0 u
    4 [. w& ?- t  `7 m什么缺陷?没图3 A( B0 ~+ ?; K  b
    球化剂还是蠕化剂?7 z! u; h8 q! T3 E
    0.1的球化剂?; M, Z) B/ ~$ e" B: W
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
    1 R+ ]3 X7 h! ?6 O. K
    ' O1 t8 a5 X' E- d1 }0 R

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑
    ( Q9 M9 J) Z- E1 {
    ! r. Y% S4 a5 ]+ z. D从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    3 u8 z4 O1 O6 [; Z7 X2 d9 r! t
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    & F6 [. \: j  k1 _,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    - X* a7 P7 M3 S6 N% ^
    ' N$ _; P- U7 R3 R/ l  ^; ]  a和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑
    ( r: L% M1 X) T9 _/ W4 h  x  b2 j3 ]$ K' H$ u9 y
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    7 Q9 ?1 D, r3 L4 ^/ ~- U, U,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    + a& P% D; P/ E5 X. Q
    面的下面的缺陷是一个件上面的吗?6 h8 M- `+ h3 G4 C! L2 h; r
    每包几件?缺陷程度变化

    3 L, X8 `" C* ~$ P+ k9 f
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑
    1 b+ I$ D4 {8 j% i8 [# _4 p9 |  [" e& @
    张三 发表于 2017-6-20 23:57
    ! d8 ]/ u0 x  `$ I6 n我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...

    1 q4 ~+ H3 ~% s! U0 M5 D$ {2 ?( U7 o7 f9 j2 m: y( n
    与蠕化过程无关.
    0 T( n9 T  T' T0 y- w- s' s1 w' I; R- s  `9 l8 Z# q0 [  l  f- E  r
    / Q( M8 Y! x3 o4 y$ A
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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    2018-8-25 18:18
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑 ( {# z7 @2 K( Q/ h, ^  l8 J
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51% t0 J! U- g" E" \; J
    与蠕化过程无关.
    8 V7 r% w; x! D4 {/ k5 L3 X" p
    & S' f8 a& [" o) t0 q9 k
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08
    & m. I8 Q$ M8 f6 G上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?0 ^: ?' ^' x5 @. i' y
    每包几件?缺陷程度变化?

      A9 Y+ \& c# ~) H2 @单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑 3 j+ }4 M, [! R! P9 o4 j- M
    张三 发表于 2017-6-22 09:290 o  d1 Z+ q! S4 r5 g* x- u5 F) K
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...

    $ ?+ t/ U4 [; z0 d* A, i
    : @- m/ v9 o4 D% c1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    6 {! [/ q* n; v2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32
    6 T! u8 U$ n% @: b单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
    4 K5 f$ t: L. W) m( |
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
    8 |  [* F3 T8 Y9 L7 ^下面的疑为  重皮缺陷。6 F; C! [, k: N9 G
    2 }, c7 f4 [1 a8 {: ?1 V' f1 d+ K
    请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?8 M+ @' F0 z9 b& u* Q% y8 n8 ?
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07
    6 x7 P( c" o* R, Q0 J% [上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,$ H* B- ^( ~. V- e9 r6 n
    下面的疑为  重皮缺陷。
    1 [9 w/ o6 ]0 j# |& j
    是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:567 D4 P! v4 f9 Y3 U
    1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.3 i( N4 G. x9 P1 y# r4 ]
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...

    % v2 h' ]; G$ a4 B5 ]浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,
    ; K9 p& N" e% j/ [  h1 e* I2 M+ t分析:
    # O! C+ m- o% z! [6 R      下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。5 y* Y0 z( L# {
          对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。
    3 }5 [4 c. P# k/ l0 \     对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑
    . b- B3 e4 R" h; A% x
    张三 发表于 2017-6-22 19:18
    & v! L- x$ D: ~# `  l7 l. ^" V浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,
    , C) q7 q; e0 q2 P/ S" o分析: ...

    ! z4 [' C$ Y9 ?9 M8 Y+ p& _) C1 o9 @" F, f
    看图是全长6000都有么?
    % W2 v0 [$ r' s6 D# v3 w把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:21+ l$ I7 J& U: U: G  c: _
    看图好像是全长6000都有.

    " _4 H! C. y1 h+ |) g4 j 456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑
    7 b" K4 ^+ }7 _1 U  b% a) g
    . m& z) n& C- T0 G6 D. m. x' p: u& i4 u& z' I9 O6 C
    那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致./ u. |, n0 B* p( _: ~# k5 Y- k
    就是砂铸一端浇口也做不好.
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