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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑 5 x. P+ ]7 b9 J% d& R* y
    - y* a  C; I( A0 g4 V
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)
    / ?& p9 t9 O5 t  o% Y
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑
    ) i* a( j5 y$ D- u) d
    # f/ _' G0 [3 C+ y2 H什么缺陷?没图
    & Y1 L" y# s1 P. O; L# {球化剂还是蠕化剂?
    3 Q; \! M- j, r+ y+ j  B$ {' e0.1的球化剂?$ [( o/ h/ U, F% t
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
    % p, n  {/ m% B) Z9 n2 H3 |5 ]5 o+ U% h% e7 N% g8 Q/ K# Q% k2 E

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑
    . v9 r+ H' y: l9 {1 z+ g( F% |
    ) w* L9 {" y  p2 K, C0 m) R9 Q6 P从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    ) \9 [$ Z1 C4 a: c1 _# {  o
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    1 D7 i; a8 T/ x  N,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    / S0 V6 Z* A& V4 J: Q

    2 h9 t8 p2 U. E/ C# r9 a9 a0 F和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑
    + D' B  X. y7 v% t3 x. e- ^8 v" W% Q
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    4 Z) J( Z- g/ f6 B; c3 z,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    " ]: E1 o/ e' S+ D9 \% o# P面的下面的缺陷是一个件上面的吗?/ a! O% a0 I) k7 N
    每包几件?缺陷程度变化
    4 L( J: k5 S# y
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑 ; `8 V5 I, m9 k4 r+ q1 L% \
    张三 发表于 2017-6-20 23:57
    $ p$ ^) R: k; T" G7 a& T我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...

    3 F0 S$ {" Q/ _4 F0 k! @, k# n( S) A/ \$ W
    与蠕化过程无关.: z- ?) c0 G8 P* K4 O* I" d

    3 w. a' E, N/ k: Z; a! H9 @4 e* i) J
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑 & x2 k1 C9 c+ q% c
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51
    / Q6 x4 C  p+ h0 l1 B/ d与蠕化过程无关.
      ^, I! j( T; x0 J
    : e+ X' I% F+ E- |
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08# N( ^: [, k% [7 r% O6 }( Z
    上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    + R9 \6 {% {* |% s( j每包几件?缺陷程度变化?
    3 u9 T0 M! Z- Z+ F  T. @
    单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑
    " g8 q1 f) b, C6 X$ C
    张三 发表于 2017-6-22 09:29& Z% r- U9 n: y& n* }; Z& c3 \
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...

    7 X4 _( R. b- y' N, {
    . M0 U9 h' w* T' i& }7 \) P, p1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    4 i% r) Z; u1 q/ f2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32# H% o3 i: \0 R& T- [! p) ]  S
    单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。

    1 K8 |& o! [- Y; O* N上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,( p- M0 r2 b8 p  e1 W& j
    下面的疑为  重皮缺陷。
    6 B9 ^3 E$ J) W* o0 n5 h0 w% |, y# m4 d4 k: L; l
    请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?
    . O9 s0 k9 Q' P0 a/ q; {
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07
    0 R# a+ H1 C* s/ W3 e; y6 X上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
      b9 _. R8 [/ r, J3 I. Z, e" E下面的疑为  重皮缺陷。
      D% X( m  w/ V$ |: `9 [
    是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56
    7 M; c: F% [% r7 [1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.6 g9 F8 x! s1 v! V1 M
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...

    . a* o  S4 o$ A+ Q6 v. V! y) {浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,
    , U8 j  t' F6 s9 m7 S! V分析:
    - N1 `" s9 c2 q$ }" O4 {      下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。
    1 R5 r( d- ~" T/ `3 {* }      对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。# G2 c% {* j. `, P' q9 g
         对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑 4 e1 B. h, R. }) {7 i4 \3 k
    张三 发表于 2017-6-22 19:18
    , X; x2 G' z  @; c& V- R6 _& \; E浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,6 l; m) _0 E$ q  [" }" r& W
    分析: ...
    , S# l6 e9 T; {. o* o& H. q

    % V6 w/ B) w. m看图是全长6000都有么?
    ! Q5 b8 i, l! |, [+ [把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:21& s$ ]2 q: ?6 ?! q5 I$ x+ j. T- k
    看图好像是全长6000都有.
    ; k% ^. n* b7 h' L6 b( k  t" M
    456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑
    5 T8 P0 A- E0 e3 [3 p! u# N5 K! [" g% u& x/ i+ k: P. R0 |& i( e8 R

    + v3 x  w& q1 w那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.  a$ x7 b$ \' h" f
    就是砂铸一端浇口也做不好.
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