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[求助] 蠕铁件表面缺陷

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    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑
    9 h) [$ P0 d, ?) D! m/ Q- S$ D) J$ [
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面), E$ y: ^3 x, a3 p+ C2 D- Q
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑 9 l1 c" D9 c  `, F% n  @9 H
    9 x7 u( D4 R! F# Z3 E: u
    什么缺陷?没图0 q+ b* W7 C6 M* O: {4 s
    球化剂还是蠕化剂?
    - ?0 D% \$ V2 F, r0 m0.1的球化剂?0 e- t, l, ]9 y. x, W
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     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
    ( u8 z% y8 B. n+ j* F1 ]9 L) [; b( F( o1 ~2 [, S# D

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
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     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑 / D6 ^+ v$ z6 \6 H

    - Z& Z; U: l  A: Z) F# B从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑 4 A4 S% Z8 E" L& T+ ]2 E: Z$ S
    张三 发表于 2017-6-17 22:35( t2 G  z0 O( ]9 L5 g
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了

    ' D: V3 @! q3 N5 `: l" I% s- o! X# W, l$ j& k' y
    和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
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     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑 $ d, y4 D4 g) R1 Z* p

    / s4 [0 ~+ |4 @, g8 R/ |我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:35
    * X8 o$ Y: m7 m$ L2 x+ F4 i,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    & O9 C  j0 g( ], o! T% r5 w
    面的下面的缺陷是一个件上面的吗?) I8 j1 M! s" h( E9 y
    每包几件?缺陷程度变化

    " l8 t4 u5 u$ b. @3 ~
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    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑
    ( \1 b( q; z* u- z! }7 ~
    张三 发表于 2017-6-20 23:57# ]" D$ p4 B, M0 D* u
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...
    1 R8 C' o- o' e3 a

    8 L( ^" W' z& f; h与蠕化过程无关.
    , i8 |/ r1 C# M3 ^0 q7 B+ v5 f6 B6 C1 V9 C8 R/ D
    $ W0 a  u& H* ]( U) ~' ]! e. f. ?; D6 ^
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑
    6 t- E( L% T# ~+ M; J5 [
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51+ v5 [4 L6 `8 T) h% C' Z. B; S
    与蠕化过程无关.
    : A7 y& N6 O5 x* ~. Y* w7 s# u
    6 m3 g) Y# j' O0 F' w$ [- G
    同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08
    ' E0 N0 m% A( f! K; ?上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    " f; t+ @: j  N每包几件?缺陷程度变化?
      M( P6 t6 [. K  r" r# \  P
    单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
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    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑
    + Y; D, L( m: u' ]$ Q" a+ i; Z( b
    张三 发表于 2017-6-22 09:29
    8 p  p( e$ k; R# W同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...
    * X  ]" @# D7 N( A1 v" m5 K! @

    0 L6 b; O6 |) G1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    9 z) p' @0 W1 V  J& @# |0 r3 C2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
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    2023-7-22 17:27
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    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32
    % \; v; l4 c& g+ ?4 s# q0 T9 i" q单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
    & U8 w; m! T5 B  I0 o# u8 H
    上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
    ; f+ q! O0 o. e. o: S/ A# P下面的疑为  重皮缺陷。
    / w3 P" e8 E! N
    3 z6 C9 a, m1 w/ R. W请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?
    ' Q. m0 Y9 H6 b* j. ~2 f+ E
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     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07
    3 i. F' R; k0 k0 U" j: u上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,) B8 A0 ~6 E8 F- z' J8 n
    下面的疑为  重皮缺陷。

    6 f! u( Q1 w9 L' f9 g是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
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     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56
    4 r$ n5 {& K+ U2 s- \- c3 A% h1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.( S! [9 ^* y$ R
    2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...

    & G) p. U+ W0 z- S$ i7 Z6 |浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,) f7 T, s8 d' [
    分析:
    1 X0 W: ~8 ?, Q" t      下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。
    , ]. }( ?" {2 A0 l9 q      对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。8 U3 B' U/ h: D( M; ]7 }8 J
         对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
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    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑
    + J$ x: O5 d) B0 T3 C
    张三 发表于 2017-6-22 19:18
    $ r' ~% o: i6 ]+ {7 g浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,! B# }7 M7 ?8 t1 K1 b- z
    分析: ...
    # f' t% s2 r6 E& [# x

    % K' H- ?' X0 q7 j2 a看图是全长6000都有么?
    - |# H/ E" b' H1 s把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:21
    : ?- ^' B0 @2 C/ ^看图好像是全长6000都有.

    % i/ i" ]) q6 k" p4 y5 w3 n& a 456.jpg
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    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑
    9 Y6 \  p6 g. @* L1 o; [2 c
    , s8 L: Z1 T: Y5 _8 f: k$ h. r' t6 p( U. y; ?
    那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.  Z5 c" D: A( T  \
    就是砂铸一端浇口也做不好.
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