纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 11637|回复: 39

[求助] 蠕铁件表面缺陷

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-16 07:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 22:36 编辑 % \6 \- }0 X- N/ P
    " F& Z) C5 I- `' H* c
    采用冲天炉与电炉双联,原铁水3.7碳1.6硅0.5锰0.06硫,蠕化剂1.2%、球化剂0.1%,孕育剂0.8%,蠕化后3.5碳,2.7硅,0.03硫出炉温度1500度,蠕化后温度1420度,浇注温度1400度,消失模负压浇注,负压0.6,保压15分钟,出箱后上表面出现如下图缺陷,缺陷部位厚度120mm请教各位了,(铸件6000长高度约300,宽度1200,下部厚度约30MM,上部厚度120MM下部朝下装箱,缺陷表现在上部及厚大断面)5 |3 [1 \- ^" v  Z
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-16 09:10:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-16 09:12 编辑
    * N% Q% W: B6 p8 w  u$ t
    3 n9 u6 o1 b, S7 S) v, Y% k, U什么缺陷?没图
    ( T. l, t/ k& D. `- g球化剂还是蠕化剂?
    - g# O' l4 {, ?' ^8 I0 k0.1的球化剂?
    & X' W3 a0 O& a5 c% v
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-17 21:16:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-17 21:36 编辑
    2 H/ I, _* F3 B. v1 `# }
    6 e: G. _$ B9 n" o

    铸件顶面

    铸件顶面

    铸件侧面

    铸件侧面

    金相图

    金相图
    今天做了个光谱分析,终碳2.68,Si,2.43\Mn0.19\P0.027\S0.010\Cr0.002\Mg0.013\AL0.003\Ti0.028,金相全球,有点晕。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-17 22:35:20 | 显示全部楼层

    产品外观图

    产品外观图
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:50:02 | 显示全部楼层
    表面缺陷与是否蠕化没关系,这是两个问题
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-19 20:38
  • 签到天数: 978 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 10:54:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-6-21 11:15 编辑
    9 H0 K, G6 m/ Y/ e1 y  s# ^5 b- \6 E2 a3 D! }
    从图片看,这种表面缺陷很像是白膜或涂料局部受潮(或者说此处白膜阻燃,气大渣多排不出)造成的吧,浇注时是什么情况?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-19 13:41:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-20 08:08 编辑
    4 S+ s! C9 g4 m5 ?2 ?
    张三 发表于 2017-6-17 22:352 X( x8 L4 c$ F
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
    ; q) g5 ^" R+ e

    * z$ E) k2 S5 Y& C' ?: o和另一求助贴类同.白模有燃烧消失的倾向.整个过程的工艺与参数有待调整.
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-20 23:57:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-21 00:21 编辑 $ L) E4 ~6 L( F; e' j8 g
    4 J' O& b+ C  B4 J  D; f
    我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸件型腔有反应,造成缺陷,不知道是不是胡思乱想?连续几炉都是一样的,模型受潮基本可以排除。
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-21 11:08:05 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-17 22:354 r7 F7 N/ j* ], ~' F3 h* t/ X
    ,真心不明白,再顶一下贴子,等高手了,请教了
      n2 ~7 `( Z; E4 W2 `* W: A
    面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    ; s- p' ~! o' @5 a# }  \) {" U每包几件?缺陷程度变化
    0 H9 I; i9 Z' c* D4 I) u
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-22 08:51:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 08:57 编辑
    ) z0 x1 R' H$ r" e1 g+ `9 g
    张三 发表于 2017-6-20 23:57
    7 @0 `% B3 y% F  O我是考虑一:蠕化剂过量,残镁过高与白模热解后产生的碳氢化合物(或氢气)反应,二:蠕化剂反应不彻底在铸 ...

    % H- Q8 O& r! ?
    2 u% z6 J) u% k) {8 F# H与蠕化过程无关.. p6 X1 e* j$ O8 ?( e

    - I, j' z* l4 I7 y2 j2 J* N* M" O! @% D. o5 A
    是做这种大件才产生的么?还是始终是这样.
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-22 09:29:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 张三 于 2017-6-22 09:36 编辑   a! v( e# T8 B' p* i
    castengineer 发表于 2017-6-22 08:51
    ; k# O2 b) a  g与蠕化过程无关.
    ! l, E" g7 V( e" U

    9 n+ [! w0 n( Y" ]/ B# g" i3 c同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是不是浇注系统有问题,整个铸件都有补缩不到位缺陷。铸件表面有明显凹面,这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-22 09:32:18 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-21 11:08
    * F4 C! _1 u  b* o7 l4 y4 x) U上面的下面的缺陷是一个件上面的吗?
    : m; V1 p! z. A- q+ R每包几件?缺陷程度变化?

    2 E' C+ {4 p9 y- ^& a单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-22 10:56:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 10:58 编辑
    % F1 B% g3 K3 q8 ~$ O
    张三 发表于 2017-6-22 09:29
    7 e' Z. q% ?& q% T同类的大件HT200没有这种情况,只是蠕铁件有这样的情况,现在蠕化剂调整后有所改善,但没有彻底消除。是 ...
    ! J$ y5 \  [6 g
    + B: N4 h& v( G
    1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    2 Y. r- P% k3 V$ e! r& l2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的压力变化值和持续时间.
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-6-22 11:07:11 | 显示全部楼层
    张三 发表于 2017-6-22 09:32- G) x4 s3 M' U4 r' p" t4 D
    单件重量2300KG,最大断面130*130,缺陷只是出现在最大断面处。

      v$ ~- Q6 f7 H; G8 O. |上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
    ! U. R: T3 k6 x# J# L2 p% x下面的疑为  重皮缺陷。
    5 u# e1 j$ m4 N) L. i
    9 }- ]& b3 h7 O4 F; D" Y5 `请问 上下2种缺陷是同一件取得吗?      另,每包铁水可交几个件呢?缺陷变化程度如何?
    0 G+ v8 a) R$ h7 Q
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-22 18:58:44 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2017-6-22 11:07
    9 {3 V/ U8 _5 V) M, W3 S5 [上面的马蜂窝疑为  碳缺陷,
    2 e  t/ r* M, K$ D下面的疑为  重皮缺陷。
    3 q+ E! C" Y8 l
    是同一件,马蜂窝为上部,重皮为侧面。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-22 19:18:55 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 10:56
    $ A" Q6 ?$ F3 x9 ^7 R6 g2 l  G1 @1:这种情况我计划从浇注系统、浇注温度入手----同意.
    % B9 H, r# O: v* Q2:记录一下,浇这个框架时.开浇时的压力值,浇注后的 ...
    4 A" S; `; Q% l, U) Y* x+ U' W2 N
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,+ K1 b/ i/ C# o0 G8 J$ t$ z3 e+ Y
    分析:1 a, D& U1 J7 i* o4 M
          下部铸件厚度为30MM,截面30*6000*2约360000MM 平方此处变为120mm,截面为120*6000*2约1440000MM平方,是下部的4倍,此处液面位置升高约200,同理直浇道有效高度也减低200,如浇道有效限流,此位置液面上升速度要远低于下端,此为提出改进浇注系统理由。/ |4 b$ n- K7 G& Q& G
          对于重皮,位置发生在铸未段约300处,考虑是铁水在端头回流,加之负压作用造成铁水覆壁,后续铁水不能融化造成的。( ?7 Q, s; i2 P1 D* |9 h8 _
         对于上部马蜂窝不能理解,请教了。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-22 20:21:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 20:35 编辑
    6 f5 E6 |2 V4 N1 l2 R, F  {: G. W
    张三 发表于 2017-6-22 19:189 \6 E8 Z, ?7 W6 c. Z4 v
    浇注开始负压为0.6,浇注中不低于0.45,保压15分钟,浇注系统设置在端头,平浇,最远端距离6000,! K4 b; x2 z# j# A9 ~
    分析: ...
    ) F9 G- d! p; v: y  H; Q
    ! z4 A* @% G* a4 P
    看图是全长6000都有么?
    5 I/ @: X8 r& r, e把这个件敲断.看是属于上断面都是蜂窝,还是上断面表皮型蜂窝.
    截图00.jpg
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2017-6-22 20:34:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-6-22 20:21
    / k2 N6 ?% p0 X, e3 i看图好像是全长6000都有.
    3 b  v  [0 Z4 d! P5 L0 @+ j
    456.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-6-22 21:21:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-6-22 21:42 编辑 / `0 H! r: K4 |' g" |3 H+ B
    - @% j/ {9 w2 W2 o+ |

    " A% c5 l9 ]! l. C0 m+ ]( `那.你的一端浇口就不合理了.你的马蜂区就是非白模气化区所致.
    6 v  Q8 Q/ I9 @9 o6 v" @1 v; m) l! J就是砂铸一端浇口也做不好.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-5-19 03:08 , Processed in 0.155352 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表