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[求助] 为什么550材质的球铁珠光体少,硬度低

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-11-6 15:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    产品名称钳体
    % E8 e2 D0 `  D6 w4 r) J材质550_6+ M# ?9 S8 l) E3 l& I2 j
    单重4公斤, H$ ?& ?8 h& z
    熔炼方式电炉一拖二4 }9 h# {" F" s6 K
    造型方式disa垂直造型+ A( w- `7 c6 ^' m
    配料生铁15,废钢25,回炉料60
    ; S! J/ i( t# |& J" @: }" q原铁水成分碳3.75,硅1.5,锰0.45,铜0.45
    * Q& H5 ^2 ~6 ?終硅2.5& g0 q) k% W2 z! F. h) _' H3 d" j
    生产过程,先生产两炉400材质的产品,再生产该产品,回炉料为450材质的,不含铜,锰0.35,硅2.75: e) ~/ F( }; p% _
    产品模重约42公斤,分两次孕育外加随流孕育,浇注时间15秒。; T0 I# H  ?6 g, ?7 f3 J
    约一个小时后产品下线
    + d( U2 ~4 ^1 g8 b. Y/ [! s$ |检测硬度150,珠光体15-202 U8 m5 S2 C& t  m$ Y1 H7 N6 f: Y
    求各位老师指点原因,谢谢
    . r9 f8 d! p* w0 Y' z1 c 154130gl3jbn73wj3d79fl.jpg 4 u* g* F9 h$ Q# x& q# s2 Z* O
    154131ggcsd4dtp9twwwgg.jpg
    9 Y. _+ M/ d& `2 {& X7 D9 N
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    前天 01:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 15:46:34 | 显示全部楼层
    少加回炉料,多加些废钢,
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-6 15:59:25 | 显示全部楼层
    山巅牧羊人 发表于 2017-11-6 15:46( ?% F$ P- U9 I4 L8 ~. w
    少加回炉料,多加些废钢,
    2 {7 d# g5 y/ T3 Q; F8 M
    之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 17:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
    生铁換了么?
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    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-6 19:26:15 | 显示全部楼层
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-11-6 21:50:27 | 显示全部楼层
    孕育量太大了吧,另外看看你们是多长时间开箱的,建议开箱时间缩短
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-6 23:27:33 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-6 15:59
    0 }( j/ |( v7 }2 P之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了 ...

    ! z6 Z) X* R( B9 }* _! ]3 G# j仔细对照一下这次与之前的哪些环节变了?
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    无聊
    7 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-6 23:37:57 | 显示全部楼层
    按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了
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    2018-8-29 11:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-11-7 03:48:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2017-11-7 03:51 编辑 5 R( v5 f+ r9 V8 }8 |2 ?/ H% s- b
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37
    8 ^, d  a8 ^2 c- {按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...
    2 v1 ]' g- |7 ~( f0 t: g! k

    ! g) n* x' l3 J, b这个对,肯定你的终硅不止2.5,而且要确定你的铜锰含量是否准确
    ) Y4 ~9 B4 j' }3 a1 j) w另外,相同成分下孕育的越好珠光体越低
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    奋斗
    2024-3-28 16:50
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-11-7 09:34:06 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37 ; n  ~% F% L8 Q: d% o
    按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...
    & b% j$ H9 g3 X
    前面是400的牌号,怎么调整成分干550他没说,有可能这个环节出差错,因为他说之前这样干过,可能就是过程不太一样了1 d2 o' `9 n# A6 `; \' N% N+ r, j
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    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-7 13:26:28 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2017-11-6 23:37 # G2 d: V- _  v; W- n2 i
    按照你描述的配料比例和回炉料的硅含量,我感觉原铁水的硅含量不大可能是1.5了、2.75X0.6就已经是1.65了 ...
    " y+ U- m- O% i1 l, y+ J+ r
    成分是光谱打出来的,错不了,估计是当时加料工配比没有按照标准,我们这加料配比没有明确规定死,只关注成分是否合格
    ) v9 d) E6 i0 l0 L+ j
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    2020-8-21 11:44
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-11-7 13:29:55 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2017-11-6 21:50
    , R  a4 Q# T/ v, G) ]1 S) W孕育量太大了吧,另外看看你们是多长时间开箱的,建议开箱时间缩短
    5 R: d# J$ i. a/ R# ~# I
    孕育是一次0.3,二次0.2,随流不到0.1,开箱时间是按照浇注速度来决定,也就一个小时多点
    & ]: Z5 C  ], q6 g# m3 [: ]9 Y+ x/ I
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    2020-8-21 11:44
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     楼主| 发表于 2017-11-7 13:30:06 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2017-11-6 23:27
    2 A3 H: N& l: @1 F9 O仔细对照一下这次与之前的哪些环节变了?

    / T4 M, R9 h) a) L' T5 d就是前面做了400的成分,电炉里剩了几百公斤的铁水,再加生铁,废钢,回炉料调制的。# s( `/ N1 c- ~, ^, R* e
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    7 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 15:02:13 | 显示全部楼层
    hnnlzsq 发表于 2017-11-7 09:34
    : A7 V, e1 L& ]- f0 n前面是400的牌号,怎么调整成分干550他没说,有可能这个环节出差错,因为他说之前这样干过,可能就是过程 ...
    " U7 e  P  r5 H7 f
    他说是按照450的回炉料,硅含量2.75来干550的牌号的
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    7 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 15:04:58 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-7 13:26
    , ]2 f+ c4 p8 K成分是光谱打出来的,错不了,估计是当时加料工配比没有按照标准,我们这加料配比没有明确规定死,只关注 ...
    . Q, x7 l3 v, R( ^
    还是好好查下现场情况吧,感觉大家都差不多,现场的情况事后都是大概可能,这样很难找到真实的原因
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    擦汗
    2018-3-17 13:05
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-11-7 15:44:50 | 显示全部楼层
    我们500-7不用加铜平均也在520-13左右啦,你这个成分按理说不应该啊!是不是数据哪有问题啊,我们还没有随流,因为之前一随流珠光体就少了,强度有时达不到,可以把随流0.1%放到二次里面。
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    昨天 20:11
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-11-7 23:37:50 | 显示全部楼层
    归根结底还是管理的问题,尤其是现场管理,也就是过程的控制管理没有真正到位!
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    开心
    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-11-8 14:50:43 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-6 15:591 r# Q2 i9 R. B2 g" F
    之前做过一两炉,也是这种配比的,硬度在180.190,就这次突然出现低了30多度,不知道哪个环节出现问题了 ...
    3 [& D6 c: i# A6 z# s
    下线时间是不是增加了?
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-11-8 16:07:51 | 显示全部楼层
    dxl303 发表于 2017-11-7 13:30- p4 R; |# j+ y* o' n
    就是前面做了400的成分,电炉里剩了几百公斤的铁水,再加生铁,废钢,回炉料调制的。
    4 I; n, Y7 ?+ e ...

    4 l$ l' B+ t5 d' n, y2 A* B9 x能说说你的配料依据吗?400和550的配料工艺还是有区别的!
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