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[求助] QT450-10产品缩孔

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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-9 08:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    汽车配件,QT450-10,缩孔照片如下:9 d- s6 z2 e4 e& l
    540866764766635170.jpg 435814720246871368.jpg
    : Y5 S+ N. s. c4 V8 w
    7 h% _2 j0 h- n- J生产工艺:C%3.75-3.85;Si%2.4-2.6;Mn0.30-0.35;Mg%0.037,浇注温度1432,末箱1357,浇注过程用时6分钟;水平造型,砂型硬度大于85./ O; T* I( e, b# q

    : D% k5 D4 q' A# k; |7 d模具工艺如下:
    % t6 X- T" ~) l3 O IMG_20171117_091233.jpg
    , E3 O3 @7 m; [" E( N$ H. e问题描述:此产品之前做没有缩孔缩松,探伤无缺陷。近两天出现了20%的缩孔,缩孔无规律。烦请各位大侠帮忙分析一下对此缺陷的看法。
    # |# L" V" S+ `" p, x- s/ E2 n( \- m/ k
    540866764766635170.jpg
    124265562924329216.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 09:00:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-9 09:03 编辑 $ b4 e: z  L& C" Y

    8 d( X. i' q% [$ t/ n: ~如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关.
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 09:54:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-9 09:00
    ! I6 Y6 \8 x6 Z* p' N7 z如哪都没变.看一下金相和以前的对比一下.再查一下配料和原料有无变化.这种明显的孔,应与铁水有关. ...
    + t' `. Z2 u. C: a7 q
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-9 09:58:50 | 显示全部楼层
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的冒口补缩情况是否相同;3.冒口颈过大造成最后凝固,可以适当减小冒口颈;4.查看与冒口连接的入水口是否过厚,造成前期冒口无法起到液态补缩作用;5.入水比例是否合适,是否冒口处入水少。
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    奋斗
    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-9 10:00:35 | 显示全部楼层
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:545 _* o% @9 ^+ q7 S4 R
    我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。

    ( \$ Q' O$ T. ]3 F# i我做铸钢比较多,但是这个球墨铸铁产品,如果有缩孔,有好几个方面的原因,第一,此处的浇口看起来比较大,作为球墨铸铁的产品应该设计成扁平状,要比铸件早凝固,尤其是靠近铸件的地方,建议适当改进,第二,型砂硬度,浇注温度,浇注速度,化学成分,都会对铸件产生影响,或者说改用了其他的生铁牌号,或者废钢加的多了,要排查最近哪些地方做了改动。
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    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-9 13:05:06 | 显示全部楼层
    甄清淳 发表于 2017-12-9 09:587 ?+ b4 V3 e" ~4 t/ j# {( N
    个人认为:1.从工艺上看,冒口顶部无缩管,请先锯切冒口,确定冒口补缩效率;2.查看正常产品和冒口颈缩孔的 ...

    6 O0 W, B0 N2 G切开的冒口如下:+ G4 v' B  V2 T/ u5 u  K$ m9 f
    644142777468825817.jpg 406685258509285139.jpg
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 16:38:44 | 显示全部楼层
    还是要仔仔细细地检讨一下整个过程吧,哪儿都没变的话,是不会出现这种情况的,既然出现了这种情况,必然在哪个环节变了,否则不符合哲学的原理,也不符合过程量化管理的一般原则!, {% q( A5 H9 Y: M: {( }7 d
    + o; J! U7 ?8 ?9 `
    我只相信你没变的是浇冒口工艺,其它的都不敢保证!
    / d: ^- w- D/ x' ~4 j- B' d2 U0 W1 z! E9 @$ {
    逐项做前后对比吧,自己深入下去,不要随便听信车间的反映~
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-9 16:38:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:13 编辑
    ( x  k  n9 Z9 a1 n8 q$ P
    taoyuan 发表于 2017-12-9 09:54
    ! n/ [% [% ?& n( T3 W9 _0 i$ z" T我们配料没有改变。金相看不出什么。基体组织很正常。
    5 A& D. d; I" P" g/ K

    0 H4 t- K$ b' A4 i0 N# r6 c& d4 B1:这个缩.另一个没缩.看一下两个有什么区别
    . D* ?8 ?# q* e7 r" ^9 h$ I2:如果以前没有,突然有,应是浇温低的影响
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-9 21:53:00 | 显示全部楼层
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢?特别是生铁方面。尽管配方一样,但是如果更换厂家或什么的很容易影响到铸件的补缩。考虑到近期生铁供应商由于环保影响的问题,估计生铁方面的可能性大
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    开心
    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-9 22:12:37 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2017-12-9 21:53/ L( K3 a5 Y$ B. \  I
    以前没有问题能通过检测。成分估计你也对照过和原来相差不大。但是现在一下缺陷这么多,那么原材料方面呢? ...
    . R" d* i; V7 q, w
    感觉不是用生铁熔炼的,应该是用合成工艺~
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 08:06:30 | 显示全部楼层
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 10:22:43 | 显示全部楼层
    xiayaxi 发表于 2017-12-10 08:06% V' R6 l% n/ J2 D& ~/ Y
    冒口没有明显的收缩,铁液孕育剂加大一点,

    1 [8 k% Z" T+ H, Q0 [' P关键是前后的差异点没有找到,究竟在哪个环节哪个因素变了,孕育处理工艺变了也会导致、孕育剂更换了也会导致,当然,导致异常出现的因素太多了,所以要抓住矛盾的主要方面!6 S  m* z9 }0 @& ]3 r* g: Z
    . L! S! P* m) e
    所以说,搞铸造,缺陷分析很重要,导致出现缺陷的过程分析更重要,对症下药才是正道!* D3 X! A$ u% V$ g

    , C. }( M  E, b+ l* r) t0 m我还是这句话:做好产品的最根本的原则就是量化管理+过程控制
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 12:08:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-14 03:15 编辑 0 U! T! U  S% R

    0 J+ f6 P* y2 o# N你的问题主要在于.
    " G" v) y" P( U* `/ b8 c- F1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下压到接近冒口颈处.如果浇温低.就可波及铸件本体.
    7 [  Z% j* p( C0 O! Q* {- f2:冒口颈没开在最后凝固区.而是偏上.可从冒口的切面的颜色看.在黑.白区的交界处.要把冒口颈下移.开设最后凝固区附近.把冒口高度减低.增加冒口模数.$ j% d  g6 g, c
    3:冒口颈的模数大于铸件冒口颈毗邻的铸件模数.计算一下.冒口颈的模数应为铸件此部位的模数的0.67倍.均衡凝固的自补效果才能奏效.做为450-10.应当充分运用.- _8 i% _" B* i; @3 S& K9 C
    4:其它坛友的加强孕育.也是很有道理的.

    点评

    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!  发表于 2017-12-10 20:58
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 13:53:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 12:087 H6 m9 m. v+ M, D7 \* o; F7 j, D
    你的问题主要在于.你用的是冷冒口:
    : D" G9 a) m- }1:冒口模数低.细高.在浇注后.冒口先导凝固作用大.将冒口的最后凝固区下 ...

    6 w! W* S$ g0 A' ]) L6 a分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方面~
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 14:56:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 15:12 编辑
    3 E. `. z& k, w) r5 v7 Z
    老翻砂匠 发表于 2017-12-10 13:53
    + H' f  S# w: J分析的很对,同意!但,就像楼主描述的,同样的工艺,以前做完全没有问题,所以我认为主要的原因不在这方 ...

    # X0 E( L. |! ~7 \/ u- _% T) Z( G4 f, y
    是的:9 h2 n) E! o5 z: K8 |5 [
    1:一个件有缩孔.一个件没有.
    2 K( ]4 E6 V5 Y: S$ c  T/ F2:以前没有.现在有.
    ' c" U$ @% C( b2 ]/ W/ p这说明,楼主的浇.冒口设置.导致把缩孔的出现几率大致出现在冒口颈附近.也就是说,这套浇.冒系统很脆弱.0 V# q! y8 c' P) b* C) o
    当浇温低时(应当不是一炉件都会出现缩孔).孕育衰竭时.成份不稳定时.都会出现.. m( S* N% c& K
    解决问题其根本方法.还是要对浇.冒系统进行改造.试一下.
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    开心
    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-12-10 19:26:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2017-12-10 14:56' n( C0 C) ?! ?5 I; `
    是的:
    5 G) G5 l- u0 |8 P) F9 ]! l1:一个件有缩孔.一个件没有.
    ' b3 v1 r0 I7 w  q. ]7 A* ?. o  T, U2:以前没有.现在有.
    * J- E. S) v. c
    如果分析的再仔细点,先浇与后浇的分开来,再结合浇注温度,这个问题应该很容易找到问题点了~
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-10 19:48:42 | 显示全部楼层
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。
    . w- u. e/ c9 ~9 J. g/ F. _如果原来只是简单目视合格的话,那冒口颈的尺寸冗量太少。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 20:16:23 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 20:34 编辑 # @' Z! P6 B' `6 t, f+ F
    fbi-2008 发表于 2017-12-10 19:48, V* R6 j: h  D9 |  q
    我有点怀疑原先铸件内部情况了,虽然楼主说原来好的,但是有没有解剖过铸件检查?或者经过探伤检查。$ X8 a0 D( E) m# l
    如果 ...

    8 t) o0 V* r; |5 U' V9 K; _; ?* b
    - ]. ?; `. i8 F2 n3 V是的.怀疑另一件是否缩孔在铸件里呢?如是.那这个浇.冒系统真得重做了.
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-10 21:02:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-10 21:36 编辑
    * Q# x1 Y! W! ^- @# r$ j' W  ^6 Q; }+ r* Q$ m0 Y4 s
    董工,这个从浇注系统看,是热冒口啊!并且经过搭接后进入冒口!-----对的.不好意思.
    ! S$ C, S. I, j. D# ~6 O/ R9 M; c- P- ]: k+ D5 B4 K
    如是这样.那就是浇口部过热.过水流量过大.另一个件缩孔应在件内.
    ' a) g. `* b! e! h6 _
    ' u9 x- C5 w, M/ Y. T- a那还是冒口先导凝固.把缩孔压在冒口颈或件内.0 a7 J7 A  c' g* P1 \
    减少后浇口流量.增大前浇口流量.
    ' r# H7 a  o9 p# u$ A( l, j' x- n, |; \$ f8 g* A! j4 s2 B
    截图01.jpg
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    2018-1-24 09:37
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2017-12-11 14:14:40 | 显示全部楼层
    冒口上部没缩,连液态补缩痕迹都没有,说明冒口补缩作用较差,浇、冒口设计有问题,此浇注工艺容错性差。一个冒口补两件一个有事一个没事,检查一下另一件铸件内部是否有缺陷。以前干时没问题,以前用此工艺生产了多少件?如果以前批量干没问题,那么看模具最近有无维修记录,模具没变,那就在原材料上找问题吧。
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