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[求助] 百思不得其解的缺陷(铸钢ZG230-450砂铸)【问题解决】

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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-12-18 13:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-21 16:23 编辑
    2 q% Z1 v% u  a2 H8 }- \( f- O$ N% r( o+ ~3 o
    件参数:材质ZG230-450,钢水量22500Kg,注口:65*2,直100*2,内:100*4,CO2水玻璃砂造型,型腔热风机烘干21h,型砂水分3.2%左右,浇注温度1545℃( f) L, w5 r# Z0 Q
    缺陷描述:分布于冒口间及分瓣面,共5处缺陷,而且特别有规律且很规整,缺陷深度在30~120mm,从消缺来看,是气孔冒口补缩肯定没问题。。。明冒口有这样的气孔缺陷想不通。。。。搞铸造的10几年,从来没见过产生这样缺陷的。。。看看大家是否有不同的理解!
    . `: W: W1 }" \2 G) x8 S. h8 q- p1 {* z% b# H
    捕获.JPG . A  W5 l( \; r2 }7 I
    图片1.jpg 图片3.jpg 5 |0 u* U+ @" ?1 U* B
    图示黑色部位是缺陷分布的位置1 E5 a& ?+ U' Q) }6 `
    ======================================================
    # |# I" c' j" {! j. q* h  v纠结了很久,同时也很感谢各位热心的坛友【拉斯特、castengineer、铸造小虎、千江有水千江月、fbi-2008、靖江山水、四海人士等】的帮助,今天用MAGMA的air entrapment这个功能,才发现缺陷与其模拟还是比较吻合的(包括深度和位置),
    , E9 q4 }) ]6 Z* d在5个位置确实出现了air entrapment【很奇妙的是:居然能模拟出远离浇口位置分半面处的缺陷,这点确实没想到】,模拟深度开始于23mm(实际深度30mm开始),终于深度107mm(实际深度120~140mm左右)
    8 m, j3 _& O# B1 L,应该说是反映了出了该缺陷。后面的对策就是改善排气,等结果出来给大家汇报改善是否真实有效!
    $ J) g9 Z* ]3 U1 P8 V, k( a  w2 J 捕获112.JPG
    ) n9 G0 X% D4 m
    0 N5 U* j# |8 b& b8 x改善后的工艺:* u5 j3 z  I' `* M+ ]3 U
    ) i# R! s! u6 r' n2 j" @3 L
    . B5 A7 m" x8 Y& {
    排版有问题,。。。不知道怎么弄了。。。尴尬
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-18 14:11:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸造小虎 于 2017-12-18 14:44 编辑
    ' m9 y" w; R9 D6 d$ W7 B& s- ~# `& Q, r1 j: q" x
    一看你的工艺就是错误的,这样的半圈连个拉筋也没有,不知道你是如何控制变形的,厉害,高手,哎,这个铸件我做了很多,你还不明白,浇口造成的热节,都是一串一串3-5毫米的气缩孔啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-20 11:37:09 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-20 11:034 }( r  `/ `1 I+ M: ?4 v7 h
    CO2水玻璃砂工艺:采用泥芯拼装,其中,新砂共计15吨,回用砂共计34吨,型砂水分3.2%左右,合箱后,热风 ...

    2 Q( X. V# s8 `1 Z  K$ L* d由于你的现浇口设置.把本来有热冒口作用的明冒口(浇口在冒口下),变成了冷冒口.这样.原冒口的补缩延续度将大打折扣.冒口顶部先封口.把铸件的最后凝固区.延移至浇口的部位.
    & y( K4 a! o# C至于端面的缩孔.由于冷冒口的补缩通道有限,加之铸件的下截面形成楔型冷却加之铸件的端头的冷壁.在冒口补缩能力有限的状态下.在这个部位产生一个最后凝固区.则是很正常的.
    & H0 K3 d9 I9 P# v  j关于缺陷.我定为为缩孔:$ `  C6 U, T8 X" z6 b$ @5 R
    1:水玻璃砂.其浇注时的水份来源.也就是硬化过程中的反应水.如果烘烤过.根本不会影响充型并产生气孔.
    # p6 R/ ?3 a/ n1 k2:看图.缺陷内没有明显枝晶乳凸..这和你的浇口在这部位连续充型.高温下枝晶的多次晶乳凸不明显是正常的.
    截图04.jpg

    点评

    同意!  发表于 2017-12-20 11:45
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-21 09:29:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-21 14:02 编辑
    . \" o3 @0 q, J9 o: U# w" k) ~: j7 h4 y5 f4 a* q

    0 q/ H1 {( @# B6 E
    ' h% c6 V. ^9 m8 L4 B% i水玻璃硬化后.会有反应水.这种反应水在铸型硬化后,存在于铸型型砂中.不会被蒸发掉.而这种反应的充分进行.也有一个CO2对砂的水玻璃复膜,有一个由砂复膜外表向膜的内部的逐步硬化反应过程.
    % `8 G" L0 b9 _0 u. s: k2 a: g( i  R5 t
    1:你把冒口设置在浇口之间.使冒口完全成为冷冒口./ w3 ]7 f, Z0 k% D% Y: \
    2:在冒口之间形成工艺热节区.使这个最后凝固区远离冒口的补缩延续度有效补缩距离.成为缩孔.你的缩孔应是二次缩孔.1 V* G4 A! `7 x, e% ?. ^1 Z! Q) n
    3:在你的21小时的烘干过程中.使所有硬化反应水.均蒸发为气体.瀰散在铸型型腔中.由于你的底注会在浇注过程中.内气压增大.除浇注时.冒口外排.也有可能存在于最后凝固区内.
    0 K2 z# q& ]7 |1 ]8 h. l这样.你谈到缩孔里有气孔的特征就可以解释了.但.缩为主.气为辅.
    ' S2 p7 b8 m* _- h6 R8 K3 v
    ) v% x2 R* O- i$ Z6 D2 ]' l应烘干后合箱.4 b0 \" D; `4 X3 o8 w3 o

    0 x; ^" D1 b5 O1 @如果缩孔里有夹渣那有气孔特征很正常.1 N+ e" s9 p1 b" I- ]0 P; x
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-19 08:02:48 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-18 16:39
    6 D# Q3 a! R7 [: M! Z圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差 ...

    4 B8 [1 u$ n5 n/ _  o& }& N, H9 D有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为你的末端,造成补缩距离不够,气渣聚结形成的气孔,浇口部位是人为的热节,造成无法补缩产生的气缩孔,如果不少这样,你说还有其他的原因嘛?成熟的工艺不允许随意改动,工人改了你可以责怪工人,你自己改了也要承认错误,反正我也不罚你的款
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    2018-12-19 20:43
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2017-12-18 16:09:31 | 显示全部楼层
    核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你的浇注工艺三维图,缺陷就在你说的位置,圆形的气缩孔,一大串一大串的分布
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-18 16:34:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-18 16:44 编辑
    9 ~/ Z0 L. c9 s0 _" Z
    铸造小虎 发表于 2017-12-18 14:11
    ( s0 ^! A( G! K# ]一看你的工艺就是错误的,这样的半圈连个拉筋也没有,不知道你是如何控制变形的,厉害,高手,哎,这个铸件 ...

    . m/ \9 }+ N% R! g0 q' s7 r# H0 {
    1 [4 q1 f7 o+ q6 ^大哥,这样的东西我们每年要做上百个,从来不放拉筋的。。。。。浇口造成的气缩孔???没道理啊,浇口直径100,浇口位置的壁厚有300多啊。。+ Y6 U5 V0 t4 X; B0 c$ E& U
    5 Z) H1 A  H+ X9 A
    捕获.JPG
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-18 16:39:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 恶魔天尊 于 2017-12-19 08:54 编辑
    " ]3 s7 [/ \. ]
    靖江山水 发表于 2017-12-18 16:09
    ! S& n$ W% P1 ]: @6 p% H; C核电上用的半圈,两个合并在一起用,一对一对的,这个产品肯定经过模拟,可惜模拟不告诉你这里有缺陷,看你 ...

    ; e/ S3 ?# l: b/ w. K/ ]8 p* Q
    $ N3 x( C  y0 [6 Z  p3 b圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差别外,基本方案没什么太大区别),这次唯一就是把浇口移到了2个冒口之间(以前是在冒口底下的),我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷。。。7 D6 i  j& o9 [/ |8 a2 N+ o
    注意:此处分瓣面的处没有浇口,(另外一边的分瓣面位置有浇口,但是缺陷类型及大小基本一样)
    , H; x8 ]- Q, x5 p, p$ C2 e% ?6 C
    0 X" e5 \" M6 ?  _- a" w: u, a% u! Z) P 捕获.JPG
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    2025-2-9 15:50
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-18 19:29:37 | 显示全部楼层
    以前的没有缺陷为什么要改变位置呢?可以肯定的是缩孔。感觉你有点儿过于自信了。( K5 i8 b% H# N
    个人感觉冒口之间应该放冷铁,不然冒口补缩之间会造成干扰。
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-12-18 19:32:49 | 显示全部楼层
    这个图片看不太清楚,单从这几方面看是气体造成的体积亏损,并且都是在冒口之间的,是不是水玻璃砂有问题,临界温度后出现反应性气体造成的的体积占位。
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-19 08:21:20 | 显示全部楼层
    jingdizhiwa 发表于 2017-12-18 19:293 D5 d% {- l" C; ]2 m/ r8 j& Q/ w
    以前的没有缺陷为什么要改变位置呢?可以肯定的是缩孔。感觉你有点儿过于自信了。8 `6 V6 {2 r- k3 b
    个人感觉冒口之间应该放 ...

    1 l- `* X! L5 v& J% D: u改变浇口位置主要是想解决PT缺陷。。。。2个冒口之间是有隔砂冷铁的(因为考虑到浇口在冒口之间),一般来说这类铸件我们不怎么放冷铁。为什么说不是缩孔,因为分半面的位置的缺陷和冒口之间的缺陷一样,如果说分半面的补缩距离不够,那就说不过去去了
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    2025-8-12 13:51
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     楼主| 发表于 2017-12-19 08:24:15 | 显示全部楼层
    范恋雪 发表于 2017-12-18 19:32% s' ?$ Z2 r. d; E2 N, i1 k3 L
    这个图片看不太清楚,单从这几方面看是气体造成的体积亏损,并且都是在冒口之间的,是不是水玻璃砂有问题, ...

    / _+ @7 \7 u2 r2 f当初我们也怀疑砂有问题,所以我描述的时候有提到型砂水分(这个是符合工艺要求的,其他同类铸件的型砂水分也基本是一样的),而且我也提到型砂烘干,与其他部件类似
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    2025-8-12 13:51
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     楼主| 发表于 2017-12-19 08:32:29 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2017-12-19 08:026 \9 T( h2 I1 U
    有撒好奇怪的呢,既然你知道是转移了浇口,那还恢复原样,铸造基础课程里面应该讲的很清楚,分半处是因为 ...

    6 }7 P. |8 u  t缺陷示意应该很明显,分半面的缺陷是已经贴近表面啦(表面都补缩不到就说不过去了)。这个浇口放在冒口之间应该不是导致这个缺陷的主因,为什么呢?因为我前面提过,分半面的位置有一处有浇口,有一处没有浇口,但缺陷深度和大小却一样,,,不觉得奇怪么? (还有,浇口置于冒口之间,虽然用得少,但是我们也有成功的案例,所以这次才会为了解决PT而采用这种接法)
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    2022-12-29 14:16
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-12-19 08:39:18 | 显示全部楼层
    冒口之间的距离是不是太小了,如果改为三个冒口(冒口尺寸加大)并在冒口之间增加冷铁,可能效果会好一些
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     楼主| 发表于 2017-12-19 08:50:10 | 显示全部楼层
    黄荣 发表于 2017-12-19 08:39" N% r# Q9 m" ~/ f- r- t
    冒口之间的距离是不是太小了,如果改为三个冒口(冒口尺寸加大)并在冒口之间增加冷铁,可能效果会好一些 ...
    ! ^+ K  _% y3 D7 ^! L5 u
    分半面的补缩距离应该足够了吧,冒口补缩距离不是此次缺陷的因素
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-19 21:28:05 | 显示全部楼层
    恶魔天尊 发表于 2017-12-19 08:50
    $ T' R# d( P& Z7 f7 n分半面的补缩距离应该足够了吧,冒口补缩距离不是此次缺陷的因素
    7 D# ?. ?+ g3 N8 o" c, \1 z4 K
    学习一下2楼的回答吧
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    2020-10-19 20:38
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2017-12-19 21:30:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 四海人士 于 2017-12-19 21:34 编辑 ( e; j: _5 q7 u4 j: [9 |6 w7 L

    + \) p- ~( k. {0 i# [. E6 T7 o' C. T你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提前预留了变形量
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    发表于 2017-12-20 08:36:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2017-12-20 09:18 编辑 6 ?/ _+ v$ R* c3 V

    + c' K. q' T$ c0 _6 Y
    恶魔天尊 发表于 2017-12-18 16:39
    % J8 c- E- N. j* e. E) \& z' p1 W圆形气缩孔能理解。。。关键是怎么来的呢???这是我第一次遇到(这种我们每年要做上百个,除了尺寸有差 ...

    5 M( x5 k2 c/ H6 T. q: {1 j8 g+ i; v/ e8 v: A
    1:我唯一奇怪的地方就是在分瓣面有一端是没有浇口的,为何也有这个缺陷---把位置标一下.发缺陷图上来.
    ; Q! e# E% S- p2 e/ R" I2:缩孔---造型型砂谈一下.
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    发表于 2017-12-20 08:41:50 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:30. O8 \2 [( b  B, D- l8 i
    你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提 ...

    + X3 n+ l1 `4 V/ F. g- v很可能加工量够.没反映出来铸件应力变形.
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    发表于 2017-12-20 09:38:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 拉斯特 于 2017-12-20 09:40 编辑 , n, h7 k8 t. \5 C; H, J  P
    6 T, U. s2 _4 k. x* ~* w* W2 q$ r
    1. 原工艺,浇口在冒口底部,则PT有问题。对吧?实际上如果再做做UT就会发现,问题大了去了。因为冒口本身就是热节,而浇口的过热更加剧了冒口部位的热量。
    6 X$ o! K2 v' l  b4 \
    ; Z) A; l: y& N0 p& c# ^$ k% B2 m2. 现工艺,浇口放在冒口之间。减少了冒口部位的过热,恰恰又增加了另外的热节----浇口过热。
    0 j% B7 o9 Z0 b4 D* f8 b------这样,如果增加冒口的热节,使冒口的热量能够充分覆盖浇口的热节,才能在验收获得通过。包括PT 和 UT。. ^4 j, x# T' C
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 10:47:31 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:308 g, j4 J& S+ n, `" b% c
    你的内浇口设置在冒口中间是怎么考虑的?”一直没有工艺拉筋“不变形?不信。除非是工程师很有经验,模型提 ...
    + m+ X% `! O) v( o
    怎么可能没变形呢,我木模直接设置了预变形的。。。。所以我们不放拉筋。为什么吧不放拉筋,因为拉筋有可能会变撑筋,这个不好把握,反而是预变形容易把控!浇口设置在冒口中间,是因为2股钢水(内浇口)汇流的时候可集中在冒口位置。。。
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    2025-8-12 13:51
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2017-12-20 10:50:20 | 显示全部楼层
    四海人士 发表于 2017-12-19 21:28  J! K& _; q% _7 f5 g# n  l- q
    学习一下2楼的回答吧
    5 X7 M( h- g. ]0 C5 e4 ]0 y* F% ]
    二楼的主要观点是:浇口造成的热节引起的气缩孔  。很抱歉,我没能理解(个人感觉不能解释这个缺陷),理由就是:分半面有一处是没有浇口的,但缺陷类似
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