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楼主: 13864719610

[交流] 铸件精加工表面出现“黑色斑点”

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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 07:54:52 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-26 20:12
    ( A' ^0 I- X5 l  b% o& Z, p0 i并且在讨论会不会是缩松时,居然也不声明一下“这是离心铸造,不可能导致缩松”,倒是对许高工的论文感兴 ...

    & J# C+ R; Z1 n) s一、没有说明是离心铸造是我的疏忽,浪费大家的时间,请原谅。二、作为新手,我不知道离心铸造不会产生缩松,所以没发现异常。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 08:13:19 | 显示全部楼层
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后会多多学习。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 08:42:21 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 08:138 q" Q- f2 y; T" C& }9 |% P& i; H
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后 ...

    7 l. N* S% f1 L  s7 ^这也没什么.只不过大家给提个醒.
    9 `* Z# ]7 p+ |) B- v" ?看一下48和54楼的贴子.关注一下.尽量找到答案
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     楼主| 发表于 2018-1-29 10:14:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-1-26 11:30# D: l2 |% M% {/ A* o7 s2 F
    原来是离心铸造啊?还有什么已知条件藏着掖着的?一并端出来吧!
    2 m. F+ O, E- [, k0 @4 d' \# Z$ x) V" L  ?  a, E1 U0 y& E
    讨论到了51层,才知道原来是离心铸造,俨 ...

    5 c9 P3 K5 }( q. m6 Z8 N6 X4 b不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶碳(0.1-1mm)代替之前用的普通增碳剂(1-3mm)可以减轻此现象。2.减小精加工的切削进给量也能减轻此不良现象。但是两个实验都只是减轻并不能从根本上消除。所以,才有了疑问。 01.PNG 222.PNG
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-29 11:20:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14
    ( v7 R) n2 u4 b0 b不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...
    3 y* [9 x7 d4 ^, S( M
    这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗?
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     楼主| 发表于 2018-1-29 11:24:38 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-29 11:20
    ( D" A" x7 q. i这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗? ...

    ; J* c/ x9 _, P" r1 z; n IMG_0172.JPG IMG_0173.JPG
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-29 11:55:13 | 显示全部楼层

    5 d  _  H( U6 \! m/ L. G* H图示第二张质保书的就是出问题的增碳剂吧,千万不要只图价格便宜,尽管能相差两三千块一吨,但得不偿失!- \+ ^# \) S* H, p, W, j

    - v$ z8 C( Z/ T$ ]& a4 R/ N% M建议使用石油沥青焦增碳剂,材好,材就好!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 12:53:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 20:36 编辑 + |$ w" \5 y. H2 j
    , M& h1 W+ t2 ^1 _& z
    2 v9 ^9 Q& b& x+ H  v$ a- ]% a& u
    但看你的金相图片,既便是增碳剂有问题.也不会有如一楼那样的宏观缺陷.. ~( f; E/ L0 H0 u5 i" K
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 20:56:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 21:00 编辑
    + o; g+ P* E& S. b+ Y( ^% R
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14
    / K1 C: e1 n, E+ w7 V不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    3 _% s& J' b7 M/ w4 |$ }
    8 R+ l' t; ]) n  A  \看图.
    : n1 m- g0 d& Y+ f如不对.给一个截件套的总尺寸图." D' V! K6 h" U% B
    也就是给一个你用来截环件的铸套总毛坯套的尺寸图.
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 21:14:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 07:07 编辑
    + ~6 p! @8 P# w8 T' I8 u  Y5 r. L6 R$ ~8 q; r
    拍几个铸套的实物图片吧.! H, Y9 q; a% k. o! ]
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     楼主| 发表于 2018-1-30 08:11:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 13864719610 于 2018-1-30 08:14 编辑
    ' A- i" l% C) q/ W' ]% `
    ! P) F; q2 D% j3 R9 N: u; ?$ T

    铸造毛坯

    铸造毛坯
    castengineer 发表于 2018-1-29 21:14
    7 z3 f* v) X" f7 p# y6 i拍几个铸套的实物图片吧.
    : V1 O% {, r' j9 _; z

    ' |4 s2 z7 A1 W+ q+ m
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:11:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 10:16 编辑
    9 C; s8 `; ?/ t8 J. b" T4 a  J! Z4 j! y) k  W! K
    4 M# G: r' b" Z8 J- S! W
    给下套的尺寸.
    . C( }) y3 l  {4 V1 ?+ I6 \/ n% ]$ t- }
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都是这个缺陷特征.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2018-1-30 10:45:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:116 R9 ]) }) W) q- Z6 K
    给下套的尺寸.
    ! x. A8 P9 |: {: G) ~7 a/ t. C) j5 x3 i% Z
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都 ...

    / n8 C" a5 {" `( X" {外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序的。所以只能查到批次,无法查到具体哪根毛坯产生的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:55:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-30 10:452 Z: c# l: s# q! g/ L4 q% j# F2 K) }
    外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序 ...
    # @' N. M4 y  n  K6 G) S
    - {  M/ P9 L7 K8 C7 x( Q1 W
    那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩松.就是因为缺陷的表观状态,不是石墨刻剥的特征.离心铸造.缩松极难产生.
    . s& P2 O+ I# @+ z1 v应当是离心浇注时.工人打渣不规范.一些杂质在高速下破碎卷入.我这也是推测.但愿对你有帮助.
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     楼主| 发表于 2018-1-30 11:18:13 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:55
    & L+ C) P0 ?1 c那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩 ...

    2 H/ j. j" J( s0 s( Y1 m5 C( U好的,已经试用新增碳剂,过段时间我会把结果告诉大家。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-30 11:42:20 | 显示全部楼层
    这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就是加工后表面的类似于“疏松”的问题,我还有再问一下,发生这样“疏松”是在外表面还是内表面?内、外表面对比情况如何?
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     楼主| 发表于 2018-1-30 13:17:48 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-30 11:42
    + e1 v. A" \: m: K& Y" S这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就 ...
    , G7 ^* ^) N& [" B5 ?) c' h" g
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余量大约都是5-7mm。如,内径70mm、外径100mm、长度300mm的毛坯,加工成40-50个 内径75mm,外径95mm 厚度5mm的环。 环的两面都有黑斑分布,有的一面严重,有的不严重,整个环面无规则分布。整体看上去,一块一块的发暗。
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    发表于 2018-1-30 15:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-31 19:44 编辑 ; a( |0 r' }. @
    : ]$ P, _( W, U: {2 |6 P- S
    找一个黑斑严重的,发图片上来
    9 O: p: }7 }- c$ `
    ) H+ j, ]( r% `) t' ]
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    发表于 2018-1-30 20:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-1 07:26 编辑
    3 G$ g/ p1 j# M# C7 S7 b( c
    13864719610 发表于 2018-1-30 13:17
    : N, \0 E! N1 U2 N2 r把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余 ...
    0 Y' r0 a5 w, V6 i/ I, G, M

    ' i) ^; p( Y) q环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----云斑., B- {8 L# R. G1 }
    1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑斑处石墨数量应较正常部位明显增多.' j' [' H6 e; T, Z
    2:这种黑斑分布,看程度,如严重或许足以造成宏观缺陷(这也是推测.).如不严重.应与宏观缺陷无关.
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    发表于 2018-1-30 21:59:36 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 20:39# E, }2 h3 T# m  M# Q9 Z- i
    环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----
    7 ?9 V, g# v' u1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑 ...

    " m3 z: a) E3 E# D! t/ }  k4 p我倒是认为,先将呈“疏松”的部位打磨抛光处理后做微观观察,或许能对分析有点启示;有条件的话,再送往相关部门做电镜分析以及能谱分析和相分析,以探究竟,破开这个“谜”~
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