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楼主: 13864719610

[交流] 铸件精加工表面出现“黑色斑点”

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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 07:54:52 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-26 20:12
    ) Y; S& b# ^: _  G1 F( e/ c* Z并且在讨论会不会是缩松时,居然也不声明一下“这是离心铸造,不可能导致缩松”,倒是对许高工的论文感兴 ...
    1 R3 \1 J3 B5 h# e; j5 d: L; {
    一、没有说明是离心铸造是我的疏忽,浪费大家的时间,请原谅。二、作为新手,我不知道离心铸造不会产生缩松,所以没发现异常。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 08:13:19 | 显示全部楼层
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后会多多学习。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 08:42:21 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 08:13
    , I2 v! u, h; D3 ]是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后 ...

    & _+ X) s6 A. @) ?这也没什么.只不过大家给提个醒.
    ; H8 E+ e+ V# c: H2 P4 ~看一下48和54楼的贴子.关注一下.尽量找到答案
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     楼主| 发表于 2018-1-29 10:14:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-1-26 11:309 _8 R0 L  n2 t/ o
    原来是离心铸造啊?还有什么已知条件藏着掖着的?一并端出来吧!7 n* B$ P; s8 V1 _  M

    5 ^) i! }1 [+ x( t- {/ B: G; a: ^) a讨论到了51层,才知道原来是离心铸造,俨 ...
    & M) X0 V& W. s" O$ C
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶碳(0.1-1mm)代替之前用的普通增碳剂(1-3mm)可以减轻此现象。2.减小精加工的切削进给量也能减轻此不良现象。但是两个实验都只是减轻并不能从根本上消除。所以,才有了疑问。 01.PNG 222.PNG
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-29 11:20:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14$ F. Z" Q6 e5 k$ S: d/ I4 S4 U
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    " |  J9 ^  E7 U6 E这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗?
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     楼主| 发表于 2018-1-29 11:24:38 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-29 11:20/ y) y: R3 L4 ?+ E; P* g
    这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗? ...
    9 J1 C6 G2 g% c# ~1 x  v
    IMG_0172.JPG IMG_0173.JPG
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-29 11:55:13 | 显示全部楼层

    ; j; R0 I+ ]  x* i图示第二张质保书的就是出问题的增碳剂吧,千万不要只图价格便宜,尽管能相差两三千块一吨,但得不偿失!+ R5 M8 S# _, J9 \5 R! G1 H1 a2 v
    ; [' A# N9 K+ L) k/ f; ?
    建议使用石油沥青焦增碳剂,材好,材就好!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 12:53:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 20:36 编辑
    ; V5 `, ?8 P& h* S! z6 X/ k3 I, u/ I. ?% a- ^
      X. |2 D) n3 c- }% T
    但看你的金相图片,既便是增碳剂有问题.也不会有如一楼那样的宏观缺陷.
    7 w2 {0 |1 K. A( P
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 20:56:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 21:00 编辑 ' d$ J( Y( k9 z6 K
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14
    ( b+ B+ P# h8 ^2 n6 h# U6 R' u- W不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    $ |9 {0 A. N7 T- o- b% T
    - M  R$ d. A4 ~8 d& a看图.8 w2 s) o5 R3 u1 q% ]
    如不对.给一个截件套的总尺寸图.# \" m  t' }5 k
    也就是给一个你用来截环件的铸套总毛坯套的尺寸图.
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 21:14:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 07:07 编辑 $ J7 n# t, N: E3 K# ?  i: q6 L! ]

    6 p' h) l1 J* y+ }& |# {8 A拍几个铸套的实物图片吧.
    % D, o0 T$ [( k" L1 O
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     楼主| 发表于 2018-1-30 08:11:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 13864719610 于 2018-1-30 08:14 编辑
    8 p* S2 f& d0 D) C2 E) G/ ?: l0 L! X/ t9 O! e, l. A/ X0 B: m3 a. f

    铸造毛坯

    铸造毛坯
    castengineer 发表于 2018-1-29 21:14
    ! @) G% @% W1 {* B9 X# w拍几个铸套的实物图片吧.

    8 v) h2 g8 L5 A4 _# j8 `3 j  G0 G8 M# r! S2 R. r; g
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:11:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 10:16 编辑
    / G# A, s, O, U1 m' t+ e) H% e7 N7 I1 a7 ?- B9 D% r; c6 I4 @
      O5 J- J% x& P( G2 X! o
    给下套的尺寸.- F: }8 h. y' r$ M: y
    ) v6 t6 C9 O% V! s( S# b
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都是这个缺陷特征.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2018-1-30 10:45:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:11$ k7 X: _5 `1 d" m7 x0 }
    给下套的尺寸.
    7 c* M: T5 ~; @& n5 V* _% ^1 p  D. V, D- C+ A4 ~
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都 ...

    1 r$ G9 I: `, h1 ^外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序的。所以只能查到批次,无法查到具体哪根毛坯产生的。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-30 10:55:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-30 10:454 k  v, h/ i/ a
    外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序 ...

    ( q2 f3 [8 u+ t' H
    ( G7 L" D% p* O- k7 {* e) x那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩松.就是因为缺陷的表观状态,不是石墨刻剥的特征.离心铸造.缩松极难产生.
    % M2 E, `1 e9 {2 ~5 ]* q. |应当是离心浇注时.工人打渣不规范.一些杂质在高速下破碎卷入.我这也是推测.但愿对你有帮助.
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     楼主| 发表于 2018-1-30 11:18:13 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:55
    + O  Y+ r) A2 q* A2 P, a6 X那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩 ...

    0 B# Q% C4 A' y% @) [! r8 e. r$ A7 m好的,已经试用新增碳剂,过段时间我会把结果告诉大家。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-30 11:42:20 | 显示全部楼层
    这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就是加工后表面的类似于“疏松”的问题,我还有再问一下,发生这样“疏松”是在外表面还是内表面?内、外表面对比情况如何?
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     楼主| 发表于 2018-1-30 13:17:48 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-30 11:42* \: z# x1 r8 M' X8 r/ d- C# e' |, C
    这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就 ...
    ' F0 [2 g7 E9 U& U2 `
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余量大约都是5-7mm。如,内径70mm、外径100mm、长度300mm的毛坯,加工成40-50个 内径75mm,外径95mm 厚度5mm的环。 环的两面都有黑斑分布,有的一面严重,有的不严重,整个环面无规则分布。整体看上去,一块一块的发暗。
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    发表于 2018-1-30 15:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-31 19:44 编辑
    7 a: Y" L3 K+ A6 p! _9 Z( h3 ^" n! r% l6 z" U
    找一个黑斑严重的,发图片上来
    3 e  D( |2 b0 E& T4 b( }- U* b+ X: k1 t/ \, K4 @0 a
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    发表于 2018-1-30 20:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-1 07:26 编辑 ( N' q9 a* c' |
    13864719610 发表于 2018-1-30 13:17" H) r( r; A8 R# p
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余 ...
    - C% z3 [9 ?* H2 q' c: y2 e- p
    # @2 Q* F- L) J& g- [$ d
    环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----云斑.
    % }4 \2 d4 O: @4 Z; l  t; B1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑斑处石墨数量应较正常部位明显增多., B" C/ G# [) M& u
    2:这种黑斑分布,看程度,如严重或许足以造成宏观缺陷(这也是推测.).如不严重.应与宏观缺陷无关.
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-30 21:59:36 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 20:39
    0 {! `- B) B% a6 h; g) M9 W: B: k环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----
    2 s- p2 b5 K& _; y0 f$ x1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑 ...

    ) \7 w: ?& Q+ m- s我倒是认为,先将呈“疏松”的部位打磨抛光处理后做微观观察,或许能对分析有点启示;有条件的话,再送往相关部门做电镜分析以及能谱分析和相分析,以探究竟,破开这个“谜”~
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