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楼主: 13864719610

[交流] 铸件精加工表面出现“黑色斑点”

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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 07:54:52 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-26 20:12  c5 p" y6 N4 }$ p0 y. @
    并且在讨论会不会是缩松时,居然也不声明一下“这是离心铸造,不可能导致缩松”,倒是对许高工的论文感兴 ...

    ' \9 v6 `/ O; P+ k, J1 s. [" h一、没有说明是离心铸造是我的疏忽,浪费大家的时间,请原谅。二、作为新手,我不知道离心铸造不会产生缩松,所以没发现异常。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-1-29 08:13:19 | 显示全部楼层
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后会多多学习。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 08:42:21 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 08:130 r& M/ S  x/ W1 b2 F" a- t) l6 }
    是我提的问题不严谨,没有交代清楚,盲目的提问了,在此和大家道歉,对不起。同时谢谢大家的提醒,自己以后 ...
    ! Z+ r( |/ B. O4 g
    这也没什么.只不过大家给提个醒.1 ?* I6 h+ K1 Y& F
    看一下48和54楼的贴子.关注一下.尽量找到答案
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     楼主| 发表于 2018-1-29 10:14:13 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-1-26 11:30+ d) |% g' I9 z& {) D$ b( F0 _
    原来是离心铸造啊?还有什么已知条件藏着掖着的?一并端出来吧!/ q! \" |8 s8 x( B; a% U) u

    , Q" ~2 E1 [  l2 T% p  Z2 a讨论到了51层,才知道原来是离心铸造,俨 ...

    3 S4 `! G; S6 x; u2 G( W) j不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶碳(0.1-1mm)代替之前用的普通增碳剂(1-3mm)可以减轻此现象。2.减小精加工的切削进给量也能减轻此不良现象。但是两个实验都只是减轻并不能从根本上消除。所以,才有了疑问。 01.PNG 222.PNG
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-29 11:20:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:140 Q. z6 p6 Y0 J% n( q
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    , }6 o0 E5 e8 ]+ }% u) ]5 D这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗?
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     楼主| 发表于 2018-1-29 11:24:38 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-29 11:20) W3 z- i; x0 }
    这么看来,还真的与所使用的增碳剂有关,两种增碳剂的名称与成分,即质保书有吗? ...
    & n4 ]; l2 i: D* W2 j
    IMG_0172.JPG IMG_0173.JPG
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-1-29 11:55:13 | 显示全部楼层
    * i* D# s  A$ R' B) l8 q
    图示第二张质保书的就是出问题的增碳剂吧,千万不要只图价格便宜,尽管能相差两三千块一吨,但得不偿失!
    / ]' c2 \: {7 S% F& F* P- ^! P! d' B( d) E) c& _
    建议使用石油沥青焦增碳剂,材好,材就好!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 12:53:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 20:36 编辑
    5 h7 P* B5 n# N( m* X+ N6 W1 G% m: J& K7 N- [1 {# V9 J

    ) n# [5 A% w7 @9 l2 F( |" J: P, y$ t但看你的金相图片,既便是增碳剂有问题.也不会有如一楼那样的宏观缺陷.# _' C0 O1 j/ O8 Z. O* e
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 20:56:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-29 21:00 编辑
    + m: D# g+ p$ q4 o/ Z. B
    13864719610 发表于 2018-1-29 10:14  b  S) R- f" W" D& E, J6 y1 @. g
    不是我藏着,是我并不知道离心铸造缺陷和其它铸造缺陷的差别,请原谅。最近做过两次实验,1.用增碳剂速溶 ...

    7 c& J$ l5 U( q) n
    4 j5 J. Q$ ^' A& R9 f看图.0 _" z0 s) K# a& |( U
    如不对.给一个截件套的总尺寸图.
    ! D6 \" a" G4 X( C9 k) H6 z( _. S, R也就是给一个你用来截环件的铸套总毛坯套的尺寸图.
    截图00.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-1-29 21:14:38 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 07:07 编辑 - s9 J% _8 b( F

    2 u8 _& B- J: L; K4 x2 o# S; X拍几个铸套的实物图片吧.# ?6 k; K6 u8 B7 I" _* C
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     楼主| 发表于 2018-1-30 08:11:37 | 显示全部楼层
    本帖最后由 13864719610 于 2018-1-30 08:14 编辑 & j0 z0 [8 C) x- M
    * r, ]' A! M% _, m% g5 s  t

    铸造毛坯

    铸造毛坯
    castengineer 发表于 2018-1-29 21:147 b/ g: ~; ?5 J8 ?4 T' n! m* p
    拍几个铸套的实物图片吧.

    . L+ h4 T/ X4 l9 s, U
    / Q' f9 j$ Z) d# D# ^* S# _
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    发表于 2018-1-30 10:11:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-30 10:16 编辑
    7 U" m) y7 U% h7 c% S! B
    " L8 P* h) @% u8 j" X. u7 H/ L0 p
    5 M. s: S1 N( X1 r3 {  j, g$ o- Z给下套的尺寸., j3 M+ l% [; m" i
    # U/ n8 K9 I; M- ]& a' \: j
    你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都是这个缺陷特征.
    截图00.jpg
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     楼主| 发表于 2018-1-30 10:45:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:11( T: ^1 I/ n* s/ o+ Z
    给下套的尺寸.! J3 \. K' S7 ?$ b

    . J7 ^9 D: q3 X) {& @* ?2 c/ I9 L你这个一楼的图片.是在前端的截件的特征.还是在后端的截件的特征.还是整个套截取的零件都 ...
    : z9 z+ k% Y5 J4 e: H3 Q. p3 R( w
    外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序的。所以只能查到批次,无法查到具体哪根毛坯产生的。
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    发表于 2018-1-30 10:55:26 | 显示全部楼层
    13864719610 发表于 2018-1-30 10:45
    7 |. w% O- f% V) A外径100mm左右,长300mm左右,缺陷是在几千个中挑出的几十个成品中的,终检发现的,精加工自动上料是无序 ...

    0 b+ I; |- T2 A( q, P
    8 ?$ h0 K$ \: J7 Y) U2 E: y4 N4 ^+ E: ?那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩松.就是因为缺陷的表观状态,不是石墨刻剥的特征.离心铸造.缩松极难产生.
    3 X& W% h0 L5 {& q应当是离心浇注时.工人打渣不规范.一些杂质在高速下破碎卷入.我这也是推测.但愿对你有帮助.
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     楼主| 发表于 2018-1-30 11:18:13 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 10:558 E) U; n# o6 Q: E! u
    那注意一下离心铸造的操做规范吧.这种缺陷看你的石墨状态图.不可能出现如此的明显的缺陷,我当初判断为缩 ...

    ( r  g8 q5 i8 V5 l3 B好的,已经试用新增碳剂,过段时间我会把结果告诉大家。
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-1-30 11:42:20 | 显示全部楼层
    这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就是加工后表面的类似于“疏松”的问题,我还有再问一下,发生这样“疏松”是在外表面还是内表面?内、外表面对比情况如何?
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     楼主| 发表于 2018-1-30 13:17:48 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-1-30 11:42
    ; u( L+ g- V2 u! F这里面应该问题不是单纯的一个方面,增碳剂的问题是引起块状石墨(金相图片中所看到的)的主要原因;其次就 ...

    7 a4 V2 R7 O5 ~+ E把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余量大约都是5-7mm。如,内径70mm、外径100mm、长度300mm的毛坯,加工成40-50个 内径75mm,外径95mm 厚度5mm的环。 环的两面都有黑斑分布,有的一面严重,有的不严重,整个环面无规则分布。整体看上去,一块一块的发暗。
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    发表于 2018-1-30 15:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-1-31 19:44 编辑
    # t5 \2 Y. y& ~; s7 y) N' C" w3 j' z2 Q) k& r2 V
    找一个黑斑严重的,发图片上来
    ' J8 H! R& I; Q
    : K" U# S8 C7 V8 r# S
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    发表于 2018-1-30 20:39:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-2-1 07:26 编辑 & B! M. K! J3 R8 R
    13864719610 发表于 2018-1-30 13:170 v3 |3 Y- {2 t) J
    把离心管毛坯内径和外径车削后,再进行切片,再把片进行粗加工,精加工,再到成品终检。毛坯内外径加工余 ...
    ! |6 M" r; F/ o( J& i
    2 I) c, r7 b% L/ s* w+ |
    环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----云斑.
      s2 i' i5 v2 D' j: @$ [1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑斑处石墨数量应较正常部位明显增多.
    & \9 N( }8 C9 m* B2:这种黑斑分布,看程度,如严重或许足以造成宏观缺陷(这也是推测.).如不严重.应与宏观缺陷无关.
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    发表于 2018-1-30 21:59:36 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-1-30 20:39; Q0 E& o; a* n# S
    环的两面都有黑斑分布,有的一面严重----
    ( j$ X7 P9 i" r& S2 }0 e3 v1:如感兴趣.是否能把黑斑处和正常处的部位各做一个金相.推测,黑 ...

    1 _6 d: u* c  U5 ?2 i$ K# Z/ d/ u5 C我倒是认为,先将呈“疏松”的部位打磨抛光处理后做微观观察,或许能对分析有点启示;有条件的话,再送往相关部门做电镜分析以及能谱分析和相分析,以探究竟,破开这个“谜”~
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