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[求助] 油缸支架表面缩陷——求专家会诊

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    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-5-3 15:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    铸件名称:油缸支架;材料:QT450-10;重量:4Kg。铸造方式:砂型铸造,一模四件。高压造型。化学成分:C3.85%Si2.80%Mn0.15。球化剂加入量1.2%,孕育剂加入量0.6%,二次孕育0.2%;浇注温度1350~1420℃。铸件全部缩陷(垂直面)
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-3 22:08:25 | 显示全部楼层
    再说,这活儿本来就应该是调过来,下箱的活儿~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 13:24:59 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 12:57
    + ^5 V( M0 X# j# c( s搞不懂楼主怎么想的,简单说铸字在下箱更好一些,另外从补缩来看,从上往下补更好,为什么用现在这种方案呢 ...

    & \6 ]' @! Q4 A$ n这工艺搞不好真被楼上人说中了,是模具厂出来的工艺,感觉很多地方都不好解释! @! ]  _2 p3 N1 G
    曾经在仓库看到过一批不用的过滤网,表面颜色黄色,仓库说是铜的,当时没上心,毕竟已经全面换成陶瓷、碳化硅等材质了。现在想想,黄色应该是后处理弄上去的,铸铁小件用铜制过滤网不太合适,熔点太低了点。从大小上看,用的件浇注温度估计在1350朝上
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-3 20:14:19 | 显示全部楼层
    工艺有问题,压头不够,导致内浇口附件出现了”倒抽“,从而出现了缩陷。
    1 z  f) j/ ?; [2 r
    / W. C: [4 g) X将铸件掉个方向试试看吧~
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:06:02 | 显示全部楼层

    % A5 J, W9 K5 |0 A" x# A' p: c! E                               
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:07:29 | 显示全部楼层
    IMG_20180503_114433.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:09:38 | 显示全部楼层
    IMG_20180503_114512.jpg IMG_20180503_114519.jpg IMG_20180503_145042.jpg IMG_20180503_145103.jpg IMG_20180503_145121.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:11:17 | 显示全部楼层
    IMG_20180503_114608.jpg IMG_20180503_114654.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:12:04 | 显示全部楼层
    请各位老师帮忙会诊
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     楼主| 发表于 2018-5-3 15:15:39 | 显示全部楼层
    IMG_20180501_095754.jpg IMG_20180501_100645.jpg
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     楼主| 发表于 2018-5-3 16:46:53 | 显示全部楼层
    内浇口处 IMG_20180503_114512_看图王.jpg
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-3 16:56:57 | 显示全部楼层
    估计你这件从试模开始就没有好过,只不过缩凹的程度问题!
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    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-3 19:59:02 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-5-3 16:56
    # p$ J4 w3 @6 G; B0 Y, |3 @- r& r估计你这件从试模开始就没有好过,只不过缩凹的程度问题!

    + T* V- ~6 V- I, X8 I弄不好这套模具是模具厂帮忙设计的,看起来怪怪的
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    奋斗
    昨天 08:23
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-3 21:41:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2018-5-3 21:43 编辑
    9 y. v7 N+ v; {$ q% c% x0 o3 Z+ P5 p  |1 [6 K: b+ ^( e& B
    从表象上来看,是你的产品上冒口没有工作,导致产品发生凹缩。
    7 t$ @4 z  q* u7 N建议你首先降低CE值,如果降低CE不能解决问题,则需要针对冒口形状进行优化,促使冒口工作!
    $ U  _: t* R- a+ C% ~第三点建议:" O* `) t5 h; N4 K0 ~& v* v3 A
    由于浇口棒离冒口很近,同样也使冒口很难工作。
    + e8 R! {# v4 f- Q. _总之,一切的措施都必须使冒口容易工作。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-3 23:16:19 | 显示全部楼层
    同意反过关做的工艺,这活本来就是反过来做的活儿,铸件全部在下箱,浇冒口在上箱。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 01:33:08 | 显示全部楼层
    越看越觉得这个件的工艺有意思,值得讨论讨论。
    0 g3 L8 H$ z: N' z2 A1、直浇道用了过滤网,应该是合箱的时候放的,看起来可能是铜网OR其他材质的,网孔比较大,不知道效果如何。& s# I8 X. U6 C7 a& Z
    2、冒口顶部是平顶,感觉做个凹坑可能效果要好点。冒口放热节了,估计是想着热冒口可以更好的补缩铸件。
    ( K* Z" o; U. V: x: g2 P: g3、铸件最高点没看到溢流冒口,出气针什么的,说明型腔的透气性还是不错的。只是这前期的冷脏铁水去哪儿了?
    ( G( s. m+ d! z1 o9 y. U4 r) k- }+ r4、好几个人都提到了反过来做,估计带孔的那个面属于重要面,朝上怕有缺陷,重要面朝下符合逻辑。, r3 r+ U, ?. ?5 c
    5、如果反过来做,怎样设计才是合理的?把热节避开,冒口往一侧挪动?还是直接无冒口来进行生产?& H9 [' N- ^: R- H) @) H1 i8 u
    坐等大师们的观点
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-4 01:47:22 | 显示全部楼层

    ; D- K8 r+ {2 v- n/ {- T                               
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    9 ~, F+ L6 [( f/ A" U* w. C+ N

    + w9 [0 x" T" D" c3 c冒口是一点都没起到作用,估计冒口比铸件还要致密3 h# P' ^) P9 u/ Z4 T1 `3 Y; x

    ) K4 @& f3 P- r: H% o, e; U倒过来做,侧冒口,一个管俩儿,效果肯定比这好的多!
    - |8 k2 {% j! }  p7 M4 s$ Q/ q: j# F5 L3 u; G5 |
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-5-4 12:53:34 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 01:334 ~5 b4 e4 ~( n
    越看越觉得这个件的工艺有意思,值得讨论讨论。
    . T) I8 T+ X) r) P1、直浇道用了过滤网,应该是合箱的时候放的,看起来可能是 ...

    6 c! x. u1 d" E7 _* G( m, t哪家在用铜滤网?第一次听说
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    2018-11-19 21:56
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    发表于 2018-5-4 12:57:25 | 显示全部楼层
    搞不懂楼主怎么想的,简单说铸字在下箱更好一些,另外从补缩来看,从上往下补更好,为什么用现在这种方案呢?
      V) {* }) }) |& A4 c- h按老翻砂匠建议翻过来看看效果。另外注意型腔的强度问题。
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    2024-5-26 07:37
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-4 12:58:48 | 显示全部楼层
    铸造用富硅氧过滤网,很便宜的,一个平方十几块钱
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