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楼主: jgzxp

[求助] 油缸支架表面缩陷——求专家会诊

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  • TA的每日心情

    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 13:29:11 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-5-4 01:47
    + U, h, p6 h0 [2 P, D冒口是一点都没起到作用,估计冒口比铸件还要致密
    ( G- t& n# g' `/ n/ X& s8 R0 i6 {; E( P" s, {; h: j  T4 ]( f8 R
    倒过来做,侧冒口,一个管俩儿,效果肯定比这好的多 ...

    # c0 l9 z8 R" F4 }2 y8 o感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?) y& ^3 Q; M. x! Q( K
    冒口顶部开个槽挖个凹坑,效果都要好很多, u: a' @/ N9 C  r0 W
    不知道当初是不是怕反过来做,铁水下落距离大了,铁豆飞溅呢?
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    开心
    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-4 14:07:33 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2018-5-3 19:59
    0 |, w  _8 _) Y弄不好这套模具是模具厂帮忙设计的,看起来怪怪的
    6 h8 ]' t, [' k) H! Y) W5 E
    是老远地方一家模具厂做的
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:09:01 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:29
    9 e4 U( z' N( i感觉这个工艺设计的人想法和常规思路完全不一样,搞不明白为什么要这么做?$ q  Z- z3 F# B" \7 ]) ~$ |6 Z5 v; `
    冒口顶部开个槽挖个凹坑,效 ...
    8 J9 N, m2 x' }- z' ?
    是侧面射砂,怕放下箱型腔射不实
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:15:50 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 22:08
    & F( x: B/ K* ]& [4 m再说,这活儿本来就应该是调过来,下箱的活儿~
    , `6 ]* V8 l# K7 U% x. j
    试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:19:48 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-3 20:14; t$ M# c* L. ~. m3 c& s4 @
    工艺有问题,压头不够,导致内浇口附件出现了”倒抽“,从而出现了缩陷。5 q) I# }2 Z8 @: U! ^* E6 m* K2 m

    & z3 `. q2 Z  k3 m将铸件掉个方向试试看吧~ ...
    ) z0 P1 x# A, g$ \9 P
    老板嫌冒口太大浪费铁水,把上办截去掉了,就剩个座儿了。
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-5-4 14:24:10 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2018-5-4 13:24) _5 B+ C+ I+ f  S
    这工艺搞不好真被楼上人说中了,是模具厂出来的工艺,感觉很多地方都不好解释
    1 |/ `  }; d0 r1 ~; B/ H8 ?% \1 S/ f/ S曾经在仓库看到过一批不用 ...
    ; t$ n) S" A5 @0 A9 k
    猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大学叶教授在这一方面很有研究的。如果是蜂窝状的,那么可能是氧化锆材质的。
    # O/ v# Y) e2 X/ j  P& b恕我孤陋寡闻,还真没听说铜质过滤网,不光是熔点的问题。熔点还得结合液体的热量(即金属本身还有的热容量),我们原来做螺旋桨,铝青铜的,浇注也就1200多度,型砂还要求98%的二氧化硅含量。否则容易造成粘砂问题
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 14:28:56 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 14:24
    / y! E! Y9 c/ T猫阿,那种是薄薄一层,上面网格状的吧?那应该是纤维材质过滤网,很早教科书里面就有,原来哈尔滨工业大 ...
    ) x) M/ [9 t' ~  E4 _
    就是那种网格状的,见过类似的,目数更小的过滤布,也见过蜂窝状的过滤网,也有直孔的,哪天郭工来科普下吧
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    2020-9-1 15:50
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:33:50 | 显示全部楼层
    感谢各位专家不吝指教。这是个新厂,一切都是新的(包括所有员工)模具是厂房还没有建好,造型机刚订货时候,由造型机厂家技术人员提出方案,并由外地一家模具厂设计制造的。由于射砂结构限制(单侧射砂),造型机厂家强烈建议铸件尽量放上箱才造成如今的结果。另外,由于熔炼能力小,因此炉子内的铁水(1t)一次出完,铸件小,每型铁水约20Kg,手端包浇注,一包浇一型,一包(球化包)铁水浇注20分钟以上,为保证最后浇注的铁水温度,出炉温度不得不提高,造成前面浇注温度过高,收缩大。
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    2020-9-1 15:50
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     楼主| 发表于 2018-5-4 14:56:13 | 显示全部楼层
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注系统从而解决(或部分解决)缩陷问题(其实浇注系统也不好改,因为型板、模具、浇注系统是用一块毛坯整体加工出来的)。内浇口从热节处移开一点儿是否可行?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 15:16:18 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:151 _& z5 k5 p# r' j- t! s/ H
    试过了,铸件放下箱容易射不满,造型机厂家提前就提醒过,最好放上箱。我们不服试过一次,果真。 ...

    : t$ @. p8 i# W; h' F( n高径比大,放在上箱也一样的射不满的~
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 15:21:01 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-4 14:56" I! s9 O: D8 U- [7 w( B
    各位老师回答的都很到位,佩服的很。现在需要请教的是 ,在现有条件下(铸件大部分放上箱)如何只改动浇注 ...

    3 {% \1 D$ S$ a你的造型机注定了软肋!在目前的状况下,只能说提高冒口的高度,以增加冒口的补缩压力~
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    发表于 2018-5-4 15:56:51 | 显示全部楼层
    个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也没什么作用。要不装发热冒口吧
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    3 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-4 18:45:20 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-5-4 15:56
    " b9 {" e! ~& z! x( o% Q- J0 Q个人感觉就是冒口加高也没啥作用。冒口可能早于铸件热节凝固。这样“铸造小猫”的冒口顶部作凹(压力槽)也 ...
    & W9 ]! ?; Z! z) |- a5 g& ?
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~
    6 @" C( k; M1 N2 q3 f7 k/ C7 A# B, l! J2 D$ E+ e0 P. I
    这老板属于:既要铸件做得好,又要不多花一点成本。
    + S8 o. R2 g: A* d6 M1 c+ ?2 x- g7 t' z( u5 P. i
    悄悄地问一句:不吃草且跑得快的马你能找到吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-4 19:29:57 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:452 ~& o% P0 D' Q+ u6 |: p8 J6 m  n5 z
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~
    1 w3 b' R! M& I- W! m+ O
    1 b- h. H0 S' Z/ h: A这老板 ...

    $ y' Y% s- {. a. M1 g不吃草的马儿喝油 " r$ Q% R; y5 z+ Y" B4 ^, e% V
    不知道这个件能不能用高发热的冒口,静压线用的那种,看着很大,里面很小,节约铁水
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-5-5 08:05:06 | 显示全部楼层
    造型机啊!
    9 M4 B8 V4 f( t; j$ h- y9 L. x) D- d3 g
    无可行性研究啊!% x# v, J' j  p/ [1 M8 I0 X; {- O
    . @, L! v0 i4 q) U9 `
    手工浇注啊!2 L: N8 R7 f) x, Y2 Z( S7 q" e( G

    9 j% [$ [, i! |7 ]( W! l----4 Z. \8 h# C7 w* g

    7 P/ b1 P& X# z# X0 \* f( o
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-5-5 08:33:24 | 显示全部楼层
    现在不是有上下垂直正射砂的造型机吗?
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    开心
    2023-8-26 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-5 18:42:35 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-5-5 08:05
    : p- Z- a! Z7 X7 ]" B: r& W造型机啊!
    ! s$ ~' Q; |0 ]1 j
    , m% s0 [* d2 r9 l) ~无可行性研究啊!

    / b, O$ x+ p" x) z  _; M搞不好是老板被人忽悠了,说铸造赚钱,然后你懂的
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-5 23:26:53 | 显示全部楼层
    现在的上下垂直射砂的造型机不错!
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    开心
    2020-9-1 15:50
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    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2018-5-7 12:58:37 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-5-4 18:45# B2 l. s; ?) i' t2 P
    这方案好,省冒口水,弥补了老板的舍不得铁水的缺憾,但发热冒口的价钱,老板又不一定能接受了~
    # G8 S/ O7 P7 h5 Y; {% i! c/ N
    % `" w4 @8 j, [- t" C这老板 ...
    , t" F8 L) R# e# ^  }
    老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-7 13:16:40 | 显示全部楼层
    jgzxp 发表于 2018-5-7 12:58* E! }! s# w/ S* e
    老板原来是卖彩钢瓦的,赚了钱受人鼓励进入铸造行业,对铸造一窍不通的。但人非常勤奋按钻研。 ...
    : j5 L) E2 c  E' R
    不纯粹属于“人傻钱多”,还善于动脑筋的人~
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