TA的每日心情 | 开心 2019-3-1 00:00 |
---|
签到天数: 311 天 连续签到: 3 天 [LV.8]以坛为家I
|
马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册
x
氮气孔难以诊断,往往被误认为是缩孔、缩松。一旦出现这种缺陷,常常会导致铸件批量报废,损失很大。希望能通过此次交流,帮助铸造同行开拓思路,理清思路,快速分析解决问题,避免走弯路,我先抛砖引玉:
. q9 S; L/ k: Q. O7 S8 o* O s8 E( G8 d, G6 Q. y
+ `6 N. p a' S T/ F" F2 u, }4 X4 S# L' v1 P6 a
特征: 枝晶间裂隙状氮气孔
# C5 g& Z4 }( Q6 `" L* ~) u5 v9 O8 W) d
这种缺陷呈裂隙状多角形或断续裂纹状,跟其它的气孔类缺陷大不相同,从外观上看没有明显的气体痕迹,但能明显看到粗大的树枝晶,跟缩孔、缩松缺陷有点类似,所以在有些较厚大件上,经常被误认为是缩孔、缩松。值得一提的是,这种气孔在铸件断面上呈大面积分布,有的也分布在较大的平面处,在铸件最后凝固如冒口附近,热节中心最为密集,这类气孔常发生在同一炉或同一浇包浇注的全部或大部分铸件中。由于是在凝固过程晚期形成的,因而气孔孔洞形状不是圆球形的,而改变为多角形或枝晶间裂隙状的,这说明气泡生成及长大时,其周边被固体的枝晶壁所包围,而不能形成圆球形的气孔。
8 n3 c& u" a5 ]+ a* L5 L8 g
. u: C5 ~' b8 m 来源:液态金属所吸收的氮来自多种途径,主要有两大类,一是浇注前金属液本身所含的氮;二是树脂砂中所含的氮。
' f N0 [. e5 u) p( n6 s5 h+ R
0 e% V2 W j. ~8 g+ o3 n! a 对于冲天炉熔炼的灰铸铁,炉料中的废钢是氮的重要来源,碱性电弧炉废钢,其含氮量可达60ppm~ 140ppm,废钢多于35%,就有可能产生氮气孔。' v+ K% {' r7 k
7 o# K8 Q u7 T5 Z
树脂砂中所含的氮来源于树脂及固化剂、再生砂中积累的氮、型砂中的含氮附加物及涂料中的氮。+ m7 j# H: K7 j& p
+ [. V5 Z h0 y- y7 l 沥青焦炭含氮量高,作为增碳剂使用时容易产生氮气孔,必须引起高度重视。而电极电墨作为增碳剂,则由于其含氮量低而不容易发生氮气孔。此外,在熔炼过程中即使加入含氮量高的增碳剂,如沥青焦炭,也只有在刚加入铁液时含氮量急剧增加,当铁液保温十多分钟后,含氮量逐渐恢复到加增碳剂前的水平。
- g: z9 B& C; P; F' A- R6 k9 T; k' k8 b' v
机理:
7 x! O- b9 M/ I- b9 x! P
$ R3 T, h3 o: }/ [ ①用树脂砂生产铸铁件更容易产生氮气孔,这是因为当铁液浇入铸型后,含N的树脂受热分解出NH3,NH3又在金属液表面离解,NH3一[N]+3/2H2,[N]原子相当一部分进入铸型,金属界面尚处于熔融状态的金属表层,并由表向里扩散,致使表层金属液为氮饱和。而到金属凝固期间,氮的溶解度急剧下降,就会析出氮气,形成氮气孔。) ^: y2 Q/ n. S0 Z
9 f/ L1 s, N8 N7 O. G& e. u
②铁水中含氮量大于100ppm时,往往会产生氮气孔,凝固前金属液所含全氮量=浇注前金属液本身的全氮量+树脂砂分解侵入金属液的氮量。金属液内的含氮量主要靠控制原材料废钢进行。
# G" o, c8 H; a$ r ; ]9 p3 C" `+ T F9 ]0 A
③砂铁比过高,型砂烧不透,这是导致再生砂残留含N量过高的重要因素,检测烧灼减量是监控树脂砂里面残留N量的一个主要手段。4 i7 @; ~5 ]& s6 P2 {5 w8 D# [
8 S. l) R h3 ?- v3 k& Z
④熔炼方式对灰铸铁中含氮量有较大的影响。即使是C、Si含量相同的铁液,用工频电炉熔炼比冲天炉熔炼时的白口倾向大,含氮量也高。
$ a$ Z% ^* g. S! o , I6 W% b( d c$ k* o4 _% H* R
⑤对于酚醛尿烷树脂中的聚异氰酸酯,在潮湿的环境下使用时,NCO与水强烈反应,产生NH2,则要确保聚异氰酸酯容器的密封,减少它与空气的接触。
1 P% v1 ?) J# [9 A) f- f- } 0 p& \* |, }0 t9 ?8 Q
⑥铁液含氮量高引起的氮气孔的防止方法是:铁液中加入钛铁,降低铸铁白口倾向和正确选用增碳剂。8 T& h& t" t7 B
$ k# l) a7 a8 t& Y7 Z! m ⑦防止树脂砂含氮量高引起的氮气孔的方法是:选用低氮树脂,型砂或涂料中加入氧化铁粉和避免树脂受潮。
! _1 O9 u0 @5 S4 |9 J9 }+ a; ^
) H, _ c0 c! i7 ]2 X) j 降低氮气孔缺陷的方法总结:
# W0 m& h1 |( {
* O+ v& M" ]3 _ 1)将废钢加入量由3O%降至2O%;
3 r7 ^; r0 f6 Z9 D2 s# X% } F% g9 K9 p: a/ [; K. ~* ~
2)在铁液中加入氮稳定剂——锆、钛以及硼、铝,和氮生成稳定的化合物,从而降低了溶解[N]的浓度,即减少了含N量,也起脱氮作用。特别是低碳当量灰铸铁件,当含氮量过高时,会产生枝晶间裂隙状氮气孔,铁液中加人Ti可以消除这种氮气孔。灰铸铁含碳、硅低,即碳当量低时,氮在铁液中的溶解度增大。因此,高牌号灰铸铁件易产生裂隙状氮气孔。当熔融状态的铸铁中含有Zr、Al、Ti、Mg等元素时,可能形成氮化物,使铁液中的含氮量减少;
* B1 \7 W6 m9 e) F3 P
' Q6 K- u$ _, c4 q/ k( i6 R 3)选用含N量5<的中氮树脂,减少粘结剂中含N量;) c9 C; w& I9 Y2 N* Y- _& E
) o7 f) `% ?+ s( z7 g; d 4)下大力气着重解决再生砂的含N量问题,通过加大除尘力度,增强再生效果,提高脱膜率等措施,降低再生砂中的灼烧减量(<5),从而减少残留含N 量;" v( t) M- V7 [, c8 I: e# @7 n
, ]6 X3 @. H' T3 f' j
5)制作专用工装,提高铁砂比,减少树脂砂的浪费,提高型砂的烧透比,从而提高型砂去N 的比例;
' |- m+ V4 _. ^) |+ r0 g0 ?9 f& A# V, k6 I
6)新旧砂比例,减少旧砂用量;
' Z; P7 t! G5 N# H9 h n
& B. l% U5 F0 Y 7)在造型操作上下功夫,特别是刷涂料后,要用喷灯烘干;3 P3 u4 }. K1 f* ~
& ~+ ?1 n8 Y7 m; _6 i+ P 8)改进浇注系统,提高浇注速度,缩短浇注时间;
( k. b$ L( h; m, |" `" y7 s3 h- w: V1 S* N
9)实际上随着废钢配比增加,增碳剂的加入量也随之增多,增碳剂中所含的氮大部分加入铁液中,特别是加入增碳剂后很快进行浇注时,加入增碳剂后立即出炉浇注是不妥当的,而要通过保温一段时间10分钟以上,让氮气逃逸;
2 z+ n/ U4 r, n, J: T
( r! X0 m1 Z: a% F( E8 O+ ] 10)加强排气功能,通过倾斜浇注(冒口端高),多扎出气孔,使型腔中的气体尽快排出,减少氮气侵入金属液机会。
3 m1 m. j; u2 M" i s. N( A
$ u9 `2 w6 L% ]- v2 Y) ?( c
& ~) J8 r5 [0 H4 K* `& e, b5 g |
|