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[已答复] 球墨铸铁中石墨形态问题

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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-10 15:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    铸件重1KG,主要壁厚为12,金相是铸件本体取样,视场中有很多细小的石墨,这是什么原因引起?石墨的圆整度也不好?
    , {. {4 Q- q. L9 o6 d0 l+ cC3.45,SI 3.2 MN0.36
    " [: b6 Q( t1 a6 w4 n配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验! h3 A: ~: N  Z, u& a
    - s3 B  \6 E7 o
    [ 本帖最后由 xyzhlan 于 2009-2-10 22:06 编辑 ]
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-10 20:33:39 | 显示全部楼层
    涉及专业技术诀窍,包治, 此回复收费
    $ z* Y- E2 n* [6 O" J3 z8 {不好意思 别生气,这点经验也是付出过很多代价得来的, 理解万岁! H& |6 A" f# N9 C* e2 i

    3 t# [* ]& A" S此类石墨严重时会联结成线,即使大的石墨球圆整, 球铁的机械性能也会被大幅度恶化!
    : b# K. i5 m7 k, ~4 c/ r  N+ z+ u' [1 S$ z) |0 o3 m/ X4 c
    [ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-2-13 22:41 编辑 ]

    细石墨解决方案.txt

    824 Bytes, 阅读权限: 10, 下载次数: 281

    售价: 5 枚热加工币  [记录]

    球铁显微组织中细石墨解决方案

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-2-10 21:09:58 | 显示全部楼层
    要钱还是买了3枚钱的价值很有用,因为二楼资料有用啊
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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-10 21:35:52 | 显示全部楼层

    回复 3楼 的帖子

    谢谢,我也就是多浪费了几年粮食,见得多点而已,吃了好几堑才长得这么点智,惭愧
    , z6 v. u) I4 d# e/ t
    ; r# o- K/ K- q9 D& w若楼主信息更详尽些,我的答案会更有针对性 ; G, M; ?! M, i/ i5 N
    有时球铁就是很有趣, 很有研究学习的价值
    ) r& x( P' G- B4 f" E# `  A5 F铸造这个专业就很深奥很博大,干一辈子学一辈子% g5 o" f( W' w- ^7 G
    # m1 o2 [. I0 X, E4 I+ y3 m) R
    我爱铸造!!
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    2025-11-5 21:12
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-10 22:22:26 | 显示全部楼层
    有时也经常碰到此种情况,正好下来学习一下,谢谢!
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    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-11 08:07:15 | 显示全部楼层

    球墨铸铁中石墨形态问题的回复

    楼主的产品属于中小件,主要壁厚也只有为12cm,球化率应该可以做的很好的
    & X7 P( c  ^: O4 r3 X% Q+ l; x(C3.45,SI 3.2 MN0.36 配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验4 z( z6 `% k/ Y1 x3 [
    不知道楼主的产品是什么牌号的?)2 [# R/ q( t; a: r$ j
    . B. C' ~" _( V9 a: U0 e/ C; R2 t
    如果是普通的球铁 QT500~QT550的话,我觉得化学成分有问题,我提供些相关参考
    + [$ `2 }3 i8 |4 v) p5 VC:3.65~3.85; Si:2.5~2.8 (3.2太高了);Mn:0.35~0.50;Mg:0.03~0.05;Cu:0.35~0.45;S<0.018%(炉前)1 h% ~" h) u4 f& g2 U
    球化剂加入量1.3%左右,孕育剂(75硅)加入量0.3%(包内孕育用不着那么高的),随流0.15%的强化孕育
    ' w. m2 L9 d) N! \0 E  i3 Q- K* ^4 p注意球化时间,一般建议小于9分钟;出铁温度1500~1530,不能太高;球化室需良好
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    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-11 09:20:10 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-2-11 08:07 发表
    ! ?% G! x8 d* [% L. D楼主的产品属于中小件,主要壁厚也只有为12cm,球化率应该可以做的很好的. e  m! |& V* A: M6 Q5 z4 Y
    (C3.45,SI 3.2 MN0.36 配料:Q10 150+回炉料300+废钢50,球化剂加入量1.3%,孕育剂(75硅)加入量0.8%,小包0.15%的强化孕育,由于小厂其它微量元素不能化验3 p$ Q6 W# f. \3 P' Y1 C& m
    不知道楼 ...
    # @7 b3 h9 A$ o& \0 h& p+ k
    应该是浇注时间小于9分钟吧,谁能保证球化搞9分钟呢? 会搞糗的 5 u+ r' u4 y9 ^0 a% T# ~% G8 y
    由于60% 的回炉料过量的加入,始硅的偏高造成终硅量高,同意适当降低包内孕育剂量的方法,也可以通过这种方式减少温度的损失,从而可以适当降低出铁温度,但更好的办法是降低原铁水的硅显著增强孕育效果。 但孕育量和终硅量的减少会对这些细点状石墨的消除有帮助吗? 原铁水成分无变化的前提下减少孕育量对最终的孕育效果有无影响?值得考虑3 f4 |# O% t. h" K; L2 q5 t
    楼主能有60%的回炉料可用,质量水平可窥一斑,都是废品吧
    $ O: r/ K( y5 g  ^: o; f
    - ~; X) {: U7 ^' |[ 本帖最后由 ddhdgpa 于 2009-2-11 09:24 编辑 ]

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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-2-11 14:17:33 | 显示全部楼层
    这个应该是回炉料过多SI高造的并且RE也应该超标了,再严重点就会出现整列石墨了。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-11 15:05:45 | 显示全部楼层
    我曾在第一个单位时,做QT450-12,美国产品,壁厚较薄5~10毫米,原铁水硅达1.8~2.0,终硅量达3.0~3.3,可球化很好,铸件重量差不多,不过是双联熔炼,DISA造型。
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-11 15:07:22 | 显示全部楼层
    球铁小件工艺出品率不高,再加上有时的退货废是高
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    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-11 15:57:49 | 显示全部楼层
    我们现在生产的某些球铁产品配料如下:! N  h- R6 q+ B6 H
           生铁  废钢  旧料5 N; j1 C2 t+ c0 t; H" s
    方案一: 10%  30%  60%
    2 U$ f9 K8 c2 j方案二:  5%  35%  60%' W1 N  s  t5 h8 W1 m* B2 }
    金相检测:球化率85~90%,无渗碳体,球径5~7级,  
    # N# [4 A& y9 U1 {0 [机械性能:抗拉强度650~750 ;屈服强度400~430;延伸率4~8%; 硬度:220~260. X, a4 u/ ^& \1 Y% z5 i; f; B
    球化剂成分: Mg:5.5~6.2%;RE:0.8~1.2%;Si:42~48%,Al:1%max,适量Ca%等 ,MgO:0.5%(一般)
    6 S; G7 ~, {  N炉前Si:1.35~1.45%,使用1.2%球化剂,孕育方式(随流孕育+孕育块),无包内孕育;炉后Si:2.0~2.3%8 ^3 P' \. a8 b
    浇注时间:从球化反应开始至浇注结束一般小于等于9min(工艺规定10min max)  @3 t# q& ?4 k* u
    废品情况:内废3~5%;外废:0.8~2%6 V$ ?; }' L& R% {, J( m* z& x

    9 y0 F" d5 a1 B0 x2 m' w' v* n 9(2.5MM).jpg (9F2.5MM).jpg ; l) N" D! x, g5 I4 _; V% h' V2 |

    / ~) K( G6 d5 @) G! c) z7 w[ 本帖最后由 fscafy 于 2009-2-11 16:00 编辑 ]

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  • TA的每日心情
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    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-12 12:07:41 | 显示全部楼层

    回复 4楼 的帖子

    请问你做了多长时间的铸造了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-2-12 16:39:41 | 显示全部楼层
    谈一点看法.+ Z9 E( O" ~5 b& N
    一:件薄,冷却快.共晶晶间易产生过冷石墨.1 l; k7 g" }$ M% x
    二:件薄.成球好.如按正常加球化剂,残稀土易过高.造成球的形状系数变小,产生畸变.过高稀土残量也会在共晶晶界产生过冷石墨.
    6 R8 F4 S- j  Z. k- M三:铁水硅量有点高.加之件小,薄.出炉温度可能高,浇注时间长,这就可能造成孕育不好和球化衰退.(也不知0.15的强化孕育剂的粒度是多少)& Y  R3 K2 n2 y4 ~3 J
       应该注意件薄.小的因素.供参考.' m% r( z( D* f& R( m+ x3 ?
    - C, s) }( N! M* b3 p6 E
    [ 本帖最后由 castengineer 于 2009-2-12 21:22 编辑 ]
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    7 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-12 17:26:05 | 显示全部楼层
    是不是铁水的杂质较多形成密集小点啊!
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    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-12 19:37:16 | 显示全部楼层
    原帖由 ajizhouji 于 2009-2-12 12:07 发表 % W' |. T9 l* o0 \2 e0 o; M
    请问你做了多长时间的铸造了
    3 |. z' j" I" c! y2 G+ R
    4 W$ N* d( X* C6 w4 x# E" f- p& U
    铸造专业毕业后95年进的铸造车间,一直在追赶时代步伐,不敢放松落后,不然总被你们小青年challenge挑战
    ' H8 @) n% M4 J8 Q6 a* |* g
    ! a% Z; _8 j# @+ C( M怎么了,我哪里又有陈腐论调了吗?请指教

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-20 08:23:06 | 显示全部楼层
    此类问题本人也曾遇到过,最后解决的办法为:0 x( i1 H/ i7 l9 R1 ^  [) s
    1 降低碳当量;
    + j5 [% d" j0 T4 q6 u2 加强后期随流孕育;
    5 B* j4 Y' m& @3 采用低稀土球化剂。
    # A- d  l0 T' V' ~" D以上意见供参考。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-27 22:04:43 | 显示全部楼层
    我们也有该类问题,但是回炉料只加了35%,炉前Si也不高,求教了

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-29 10:57:23 | 显示全部楼层

    回复 2楼 的帖子

    楼上说得很全面,定好原因,取其中相应方法,定可治愈。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-31 19:36:51 | 显示全部楼层
    不必那么复杂,把硅降低,不要因为要提高强度就把硅的很高,硅高反而会产生团块状石墨的,加0.3的铜就可以解决此问题。
    % x2 V" A; q& }8 [ 试试就知道了。况且壁很薄的。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-1 11:06:39 | 显示全部楼层

    回复 2楼 的帖子

    “基本原理是过高的残余稀土或微量元素的存在,晶界偏析的微量元素”、“检测控制微量元素的含量”“良好的孕育操作”这样说是否太笼统?能否收一下微量元素含量界限;“良好的孕育操作”具体的操作方式?5枚热币对我等新手来说已不是小数目了
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