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[交流] 【分享】解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法

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    发表于 2018-5-31 00:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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          解决中频感应电炉熔炼铁液存在的不良特性的办法, Q" X1 k3 q& @4 n

    . I  i1 q& _" k, Z+ F; N      1.中频感应电炉铁液不良特性
    # c8 E4 I8 X# q- j# v9 X) P. G* o" s/ J. z: i$ l7 D- Y
          (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。
    8 O2 s1 j1 ~2 I6 \' Q' N0 J6 c" ^$ V
    5 ?4 m, l3 h7 T8 s9 ^      (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。  [. a- T& N2 ?4 }
    & |3 H6 H5 v  a& X, C- J0 s
          (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。0 \) @9 C6 K9 u( O; D, K- p6 P' v
    * y. ]$ h( ~  K, H6 V" C" n4 H
          (4)孕育效果差,衰退速度快。9 t# B, K& g( @$ v

    # S1 C& h( K" U; d* }3 \8 S3 G      (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。
    $ O: {. z8 u( O. X! }" x2 B6 O0 i0 T6 A* Q
          2.原因分析
    ! q7 u2 g3 o) W- x% S- e/ I, e: M2 W8 X0 j+ f3 [3 ?
          “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。+ C- h% M  a# b) Z7 a% ~

    . w% J  F! y2 [; t% Y2 r& e      3.改善不良特性的措施
    & n" C, {5 M7 }7 `
    ( N! Q) W8 y" b$ ]% m      (1)原材料的选用  
    # s0 D, {5 ~/ ?$ X; \& n' I& R% x/ }& t$ y& h- V  U% c% p
            ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。
    # j- m0 I( h5 {
    $ v' r; q' K# j# |+ v6 A' p        ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。  V3 d8 n1 w, [; t5 h3 V8 x
    - ]+ S0 }; S; I' e
            ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。
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    & h* V- F* y1 t' S      (2)化学成分的选择  " E5 m9 D$ o: `5 V" Y% X
    ' I7 a. R: p) p+ c) Z
            ①CE含量要略高于冲天炉。
    5 i8 [( B7 t0 u  O7 {
    6 `2 o( w: B% L. Z        ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。! w' [! `' U! E; w4 [/ M# F
    ! [# r, k$ Z, S4 z; M: Q) x2 N
          (3)工艺创新措施  3 t" c0 p" B8 L- O, ^9 I: N
    . O7 \0 z0 s# N4 b
            ①为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。: U  V- y  p% j1 \: |

    . I$ p* _4 J9 D- \. }$ |2 w        ②为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。% {& @7 d$ l5 a$ `) v) Z
    6 x& E. ?7 g. C$ r/ h; u3 U6 O9 m) @
            ③为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。% e+ g1 X3 |% o3 X3 R7 l

    5 J# i! y  E: U. c6 N+ O        ④对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。  [7 l! N. T2 w

    1 K6 d5 ]! n2 m8 B3 b+ S, \        Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。
    ) x1 \- @: q* Q/ T+ z
    7 E2 w* v+ j2 N- w# X! S        Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。. N' |/ a( W- U# i& ~

    + }; ~. L9 p/ p5 c" s+ v        Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。
    0 b, F+ k1 S6 Y. X* E
    " X. W8 r2 E. z7 z) a' Y8 q        Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。
      R, D! Z, v: o& S) V; k! |0 ~- k# v* N# H3 P
          (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。5 c; Z% x8 \% W7 _
    9 q- e5 J. e1 x/ v! b, I, Y
          (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。2 Z6 a, @; w9 s* @* E! V+ Y% y" K. C
    . T; o$ a9 s* q3 _7 ]/ q9 n
          (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。
    6 A, T$ \0 e0 R4 E1 ?. f3 {) h' e1 F, _5 t1 N# B
          (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。
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