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楼主: zlj1226

[交流] HT250飞轮出现缩松

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  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-6-11 09:14:48 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:597 h- F! r$ j$ D
    是对的.
    & P% i9 A5 f+ E* h9 E
    ( B+ p) y- }! ^现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...

    0 P4 W+ }7 j9 M" J6 R7 s, ]7 g感到 稍斜进铁  缩松 对策之一
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 09:17:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-11 09:21 编辑 5 U6 h1 _; [- a4 q0 Z
    dlee 发表于 2018-6-11 09:14+ Z9 F" i# k! g
    感到 稍斜进铁  缩松 对策之一

    ; s, ]4 P* a/ t" r* ?2 z8 @, R
    对.
    5 e1 U5 n5 r" n+ \& ~同向略旋转进水.平衡型内温度场.因此件壁厚均匀.不应有几何热区.
    0 }' z! H# ~9 t1 u
    ! I9 X/ U8 X! `& p: P$ u+ ?推测而已.
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-11 11:08:12 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-11 08:59, f9 _# {/ |- m3 o; G
    是对的.
    / k6 N0 u. {& Q. x- Z5 a2 G8 |9 J. q# e% f4 ~( ]
    现在怀疑是花斑的表现.进而推测相偏析.这种相偏析可能和型腔内高温区有关.如有高温区,出现局部 ...
    + a" x: X) }# r- v8 c- h# f
    因此说,铸造的热平衡很关键!很重要!
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 11:24:46 | 显示全部楼层
    灰铁HT250产品,加钼和铬都偏高,产生缩松的可能性极大。
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    2023-11-22 21:06
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-11 17:39:53 | 显示全部楼层
    个人观点:1.浇注温度太高,2.怎么未设置冒口(是所谓的无冒口工艺吗);3.交口再分散些。
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:05:45 | 显示全部楼层
    上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招

    点评

    这就应和铸型热场无关.  发表于 2018-6-17 11:52
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 08:14:24 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:05* q$ x0 s0 x7 l! G  G0 X
    上次进水方向改进后,相同部位加工后仍然有缩松存在,请各位同仁继续关注,并支招 ...

    0 k* _8 Z- F8 A" T$ M& O8 Q怎么改的?流向?还是内浇口面积?
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    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 08:18:14 | 显示全部楼层
    主要是流向改变,面积没有改变
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    半小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-6-17 09:08:30 | 显示全部楼层
    仔仔细细又看了一遍这个帖子,感觉楼主的这个材料不是做一般的铸件,铬钼铜铸铁,用于有耐热要求的材料上的,我以前做玻璃模具时,也用过这种材料。也出现过类似的问题,楼主加我微信私聊吧,有些真不太方便在坛子里说。
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    2023-12-22 09:48
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 10:57:33 | 显示全部楼层
    别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。: r" n; P' c6 {# }
    应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导致缩松,迫不得已不要用。
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 12:28:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:19 编辑
    " E" t4 j; b9 A4 l- W! A* R, o5 V, U
    zlj1226 发表于 2018-6-17 08:18
      o' \4 P8 ]" S) D主要是流向改变,面积没有改变
    $ I8 l" M  z2 T5 e. e6 K9 d# q3 m7 U
    # i1 N6 E6 A+ J& K3 v" J, |
    谈一点看法." C5 Z4 g" V+ Y# _  Q
    你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:
    9 l$ L  F, v9 f2 s3 ~  L1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集.' m( X- m+ u% O8 U# `# p. ^0 l
    2:炉转大包转小包后.打渣干净.静止一下.看有无渣由包边向中心聚集.- j; {* T2 k, ^3 \
    3:浇铸后,在直浇口或冒口顶面缩孔内,有无渣出现.
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 15:00:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-6-17 12:280 Q, _. \" a& r& B! i' x+ i# B
    谈一点看法.* Z( x$ n/ O6 V4 W! K
    你先哪也别动.一切照旧.希望你能拍一下以下几个图片:
    8 w- m# ?7 Q9 _+ ^6 T! |1:炉转大包后.打渣干净.静止一下.看有 ...
      N/ o. o4 I) |1 M* [  ^
    谢谢董工,再生产的时候我拍照片
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 15:01:48 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 10:57# I+ s- e1 J# @7 E7 x0 o& E: a/ C
    别私聊啦,在这上面讨论大家都了解下。
    : W. F9 `( t0 z. R3 v- _应该不是普通的HT250,否则不应该加Cr 和Mo,这两种元素特别容易导 ...
    0 D$ a8 m4 ^. i+ s' U2 ~
    是啊,是图纸要求的,没有办法
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 15:38:30 | 显示全部楼层
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:01
    8 x4 x$ _$ B9 E- d是啊,是图纸要求的,没有办法
    & v$ k' u, k' Y- Q9 f; D
    是用来做什么的材料?
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-6-17 15:42:32 | 显示全部楼层
    提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由一侧浇口(扁而宽)进铁。另外横浇道尽量高一点,利用浇注系统补缩。
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2018-6-17 16:44:11 | 显示全部楼层
    是发动机上的飞轮
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     楼主| 发表于 2018-6-17 16:45:25 | 显示全部楼层
    sting811 发表于 2018-6-17 15:42+ u' `  ?& v$ w
    提一点工艺上的建议,目前浇注系统明显对冲,容易紊流和热量不均导致偏析和缩松,尽量将浇口分散或者直接由 ...

    6 W- _' y" T0 X: k9 K  b缩松位置距离浇口部位很远的,100mm
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    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-6-17 17:41:27 | 显示全部楼层
    建议把冒口也标注上,看看是不是冒口的补缩能力不够?
  • TA的每日心情
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:21:54 | 显示全部楼层
    不会是无冒口工艺吧?!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-6-17 20:52:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-6-17 21:04 编辑 1 o: I2 X0 V1 r& O: ~1 e! ]$ s+ W; w
    zlj1226 发表于 2018-6-17 15:00
    3 L  i% o$ O: X( c  q5 e; N( S谢谢董工,再生产的时候我拍照片
    ' }) t" ^( X' W% V% e4 f
    ! |2 e+ z, i8 L& b: W- S
    再做时:
    : J, q) u" v! j! F1 X- T1:恢复原对冲内浇道设置.
    * a& \( [- s( F8 G6 i3 n. T2:打件后.连浇.冒口一起喷砂.拍多角度图片.
    ) h# b& I: c1 U3:在内浇道和冒口部分打标记.保证加工后.能追溯原内浇道和冒口和缺陷的位置关系.
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