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楼主: 刘成伟_ZjbLb

[求助] 球铁轮毂缩松问题求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-15 22:55:23 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-8-13 15:11
    ! f9 W) I2 T; d' }, f9 V最大的,且也是最坏的事是:这些专家根本就没有实践,如果有实践,就不会这样,比如就拿这个件交给这两位 ...
    ' g, v, i0 `8 n. v
    我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-16 08:38:01 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-8-15 22:55
    , w1 \' K7 k) y* X' J. h/ I/ N我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。 ...
      B  J+ F% b6 O2 G$ A
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口工艺(泥芯用覆膜砂)居然没发现铸件有缺陷,第一次试验结果不大敢相信,再试一次还是一样的结果。试验都是做十几件,也没有进行小批量试,同时担心不稳定所以最总还是不敢执行无冒口工艺
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家的意见,已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 09:30:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:278 ~$ B* u; a# w& U: z/ |& H6 n
    两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....5 ]1 W. R/ G! S  l
    楼主请提供此件的金相图.
    9 @. Z; F; _* f均衡凝固不是单用薄 ...
    , a2 P. b7 P0 p, Y/ n
    感觉分段地加一圈冷铁不失为一种好办法!
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:33:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:275 E/ z/ A! u' E6 v
    两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....3 u/ W$ ?: _3 q; p4 }
    楼主请提供此件的金相图.
    2 _4 [' U3 K' T- g均衡凝固不是单用薄 ...

    8 O$ t  \, L( D# c+ u顺序凝固的方式已经试验过,确实可以解决,但是正如你所说,冒口颈残留大,加工是个问题,所以未采用。
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:08:52 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-16 08:388 f7 N1 E- F) s  b8 r3 ]
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口 ...
    . {7 x/ a7 [  r( o
    我还真的表示怀疑哟,缺陷应该没有被暴露出来而已,按常理讲此件按无冒口做是有问题的!
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:58:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 19:41* [2 x+ S3 e1 @; g. O
    是的.我遇到一个球铁件.粗加工成品率99%.精加工时废品率95%.
    4 Y+ {* |9 g2 t  e' ?' U+ j! F楼主的件,如按QT450-10成份.其浇注温度如此 ...

    $ U* ^3 V( A0 R8 k欢迎楼主能做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢。1 S  [1 d: X9 B7 Z7 m& F/ @# p* h! C( Z
    0 E' A( y' {, u: c. h9 \$ x/ ^
    最后也做到技术求助帖的有始有终!
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 23:47:30 | 显示全部楼层
    同意做个分享!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-17 07:57:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-17 07:58 编辑
    1 n( |* f/ _! i7 i4 n
    & y" R, G7 `7 A: q4 A  ^) \. _“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”7 |# n$ R& H3 w9 N  g1 t' \; E

    9 A3 v; ?1 j0 O* w$ d% D8 m( v不是无冒口铸造吧,
    + j6 O6 k3 ?. I5 m* i加大的浇口杯----热顶冒口,
    7 k7 p; n$ |8 q内浇口上移----冒口经---顶珠优先,且远离热节。这不就是哪个吗!?* r3 L! `  S+ l: r3 T! c4 v
    ! N2 V: V* A' [' h8 o: L4 _; B
    铁型幅砂是个好工艺!
    4 X& @$ q3 s- L# R  B
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:08 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-17 07:57% U8 d! G& R( J% T, p' I. p
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”3 a3 u: Y9 g' c0 _* u

    - e( ?  ?' x# W( D, K2 |8 \/ c. t' Q不是无冒口铸造吧,
    2 t  f1 w9 P5 G$ g; \, Z
    嗯嗯,你说的对
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    开心
    前天 20:28
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-17 18:13:44 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-17 14:28
    + ?& _! m+ x; k0 u2 n嗯嗯,你说的对
    % a" L6 s& h- P/ N
    铸件做过全面的检测和金相观察吗?
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    奋斗
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:39:19 | 显示全部楼层
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。1 }7 R4 ?' f$ p( w0 D2 @4 Y3 u
           之前实验过程考虑过加冷铁或发热冒口,但是结合实际不是太容易实现,然后采用内部加个大冒口,内浇口同时充当冒口颈,问题同样可以解决,但是为了保证不掰伤铸件本体,内浇口残留量大,不方便后序加工,也放弃了,最后试验了这种工艺,可能从理论上讲不是那么完美,但我认为是增大浇口杯,相当于大冒口补缩,且增大后补缩压力增大,不管怎么说,问题是解决了,或许这就是铁型覆砂工艺的魅力吧。& I/ v1 [) ]/ G( W
    2 D; e2 c% o0 E, X4 H

    8 M% B8 Z: D# d# ]) ]更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误。
    改进后浇注系统.jpg
    改进效果.jpg
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    开心
    前天 20:28
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 08:49:21 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:39" V- q/ B, K! ]
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    , Q" J0 ]# Y8 s       之前实验过程考虑过 ...

    ; m) K4 y  r$ F( N1 h$ m) o- m% Y讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
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    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 08:49
    9 R. z1 S5 s7 }0 Y9 m3 `$ S8 g讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~

    % y: h. l# B: x, w两边锯了,看法兰热节处的情况了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-18 09:49:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-18 16:44 编辑
    , W( o! O" e6 d' A
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:394 b8 H' m/ u6 Y! u
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    * e4 Q3 O4 k& o       之前实验过程考虑过 ...

    " J! x7 N& \3 t& e
    & C5 j; f7 |7 ^/ R/ q5 n& a5 T9 r更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误----这一误,就把可能变为不可能." m5 G- \. _; N  T0 T
    9 m9 V7 ?5 G4 g0 }6 F

    $ e$ P9 D% _: A6 A
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-18 17:40:54 | 显示全部楼层
    改进后浇注系统.jpg.thumb.jpg " a) W6 C) g+ t. R( Q

    3 Q5 m! h. M" y8 R" X
    , j1 ?8 ?/ N& _2 Q1 ?有图有真相,
    1 t% D2 o9 F) D2 `' V; p" H分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?
    0 m" ]; ]% s* {! {1 M- r1 Z  P 0 y8 d1 m+ H8 }9 _
    7 @0 }3 @+ G- D. _

    " U" o4 t' Z7 I" A% v) p( D2 r0 x
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 19:21:45 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-18 17:40  I- K9 D# V& C  Y7 d8 U
    有图有真相,* q( i' V! G) o4 w4 S" `( t+ h% D
    分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?
    1 I9 }  l, q: D7 H8 r3 s. C' K6 B3 l

    ) Y& a5 ?+ d8 J: X; _4 f应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起到一定的作用,毕竟浇口的过热作用还是比较强的,仅此而已~
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    发表于 2018-8-19 06:29:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 07:54 编辑
      ]. R) b3 s5 t( }* g
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 19:21
    + H7 W) P$ v& Y8 d; V6 j应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起 ...

    $ Y6 o$ g) }' D# {7 D2 q2 L7 R
    0 c1 y2 b( I3 T; t同意是 顺序凝固 的无冒口工艺!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:36:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 08:03 编辑
    ) _# F2 }7 U. ~0 k: v
    castengineer 发表于 2018-8-18 19:553 e" V( ^: o) F
    "铁模覆砂工艺,CE:4.5."
    " M% N" t& M$ @; [$ P1 }“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    - u$ G3 O$ i/ L' N* {: l; ["更正一下浇注温度:1540℃为出炉 ...
    - ]0 L; j- Z% y: P
    * e( Q4 c& J' h' y4 I1 O) V4 {8 H6 X
    收回前述误判!
    # y6 N/ X: E& X. {9 o: ^! m/ _, T4 a* H' [  d/ [0 f) I. Y
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-19 10:06:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-19 16:00 编辑 7 J! P6 u6 q6 E9 E
    dlee 发表于 2018-8-19 06:36
    % V) {) ~1 D4 e7 X收回前述误判!
    . ~  O: a% o, P3 n0 J# x( Y) F5 D# ]* {4 a( V% A; o
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
    ) }+ U; S7 p! t' k6 ?

    7 ?0 C% O3 f. Y. `1 e3 m. F/ T% C; C' ]) _3 r0 Q+ u! H% a
    同意是顺序凝固 的无冒口工艺---贴切.
    ) u5 [; m7 ~% G# r9 [  I4 `# m) C新思路.铸造就要不拘泥于精典..
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