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楼主: 刘成伟_ZjbLb

[求助] 球铁轮毂缩松问题求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-15 22:55:23 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2018-8-13 15:11
    : N/ Y& _1 @1 A! l. [- M5 @# ^* g最大的,且也是最坏的事是:这些专家根本就没有实践,如果有实践,就不会这样,比如就拿这个件交给这两位 ...
    1 ~" p7 z% e  U- [5 {5 o
    我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-16 08:38:01 | 显示全部楼层
    njrzm 发表于 2018-8-15 22:555 @5 {) a; W. V& ^  |5 Y
    我倒是同意这个观点,待到下次开“均衡凝固”培训班的时候,将此案例带去,现场由大师做工艺方案。 ...

    1 g2 r/ P% A% w. L4 _这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口工艺(泥芯用覆膜砂)居然没发现铸件有缺陷,第一次试验结果不大敢相信,再试一次还是一样的结果。试验都是做十几件,也没有进行小批量试,同时担心不稳定所以最总还是不敢执行无冒口工艺
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:15:23 | 显示全部楼层
    谢谢各位专家的意见,已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题。
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 09:30:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27; b0 F8 K1 K* [1 ]' [
    两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....: r7 N  r' a. B1 q) @* P
    楼主请提供此件的金相图.
    ! U" Z5 E; x# p0 D& {" e均衡凝固不是单用薄 ...

    . K' j7 B/ X4 I; K. \0 U: V  F感觉分段地加一圈冷铁不失为一种好办法!
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-16 09:33:04 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 09:27
    % b4 N; m+ c1 a3 Y1 W两个缩松环带.顺序凝固模式可以解决.但浇.冒口去除很困难....
    ! h6 a  }9 W0 o; H2 B( v" L' O楼主请提供此件的金相图.( |3 d* Q1 P4 G
    均衡凝固不是单用薄 ...

    + q& Y* w9 l6 @/ M# g/ r3 I顺序凝固的方式已经试验过,确实可以解决,但是正如你所说,冒口颈残留大,加工是个问题,所以未采用。
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:08:52 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-16 08:387 R' E# A% h  b( @/ W+ A
    这个你还真别说,指不定他们试验能成功。曾经无心插柳试验过跟楼主差不多结构的500-7轮毂,潮模砂无冒口 ...
    % u2 v8 y' b9 X, L( R
    我还真的表示怀疑哟,缺陷应该没有被暴露出来而已,按常理讲此件按无冒口做是有问题的!
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    开心
    2019-3-1 00:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-8-16 19:58:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-16 19:41* Q8 _. ?" W4 I
    是的.我遇到一个球铁件.粗加工成品率99%.精加工时废品率95%.
    ) |4 O0 G; _; E0 m, Q楼主的件,如按QT450-10成份.其浇注温度如此 ...
    + |+ ~/ k( j6 a) e" X2 i: [# l6 j
    欢迎楼主能做个分享,毕竟这么多热心的坛友都在关心和关注着呢。
    + ?# q1 a5 F5 l( C( K5 Q! F3 n+ g+ N
    最后也做到技术求助帖的有始有终!
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-16 23:47:30 | 显示全部楼层
    同意做个分享!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-17 07:57:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-17 07:58 编辑 2 a5 h5 X) V8 M+ r, u* S& I/ U

    ; g, ~# y: l, Y“已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    % Z% K1 \7 K& m$ Y! T
    % U1 g. _% i, l( q5 ~5 P; i不是无冒口铸造吧,
    . r5 K8 ]- [/ D( |4 C3 g" u3 _加大的浇口杯----热顶冒口,
    / y% d$ X" N& q内浇口上移----冒口经---顶珠优先,且远离热节。这不就是哪个吗!?
    . J: |, }( I% `" F& D; _/ y, Y9 z: \* a3 ~$ A$ @
    铁型幅砂是个好工艺!4 @! Y1 x- V, p) p7 f4 x' R
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-17 14:28:08 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-17 07:57& \( U4 n$ i0 g! X7 m
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”
    " `* q! g, S. s/ y/ e
    7 X0 [1 o2 P7 B# a. A6 n: D不是无冒口铸造吧,

    5 L1 @. z  b  ]3 }6 t" F# }嗯嗯,你说的对
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    开心
    昨天 11:33
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-17 18:13:44 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-17 14:28
    , U- }; S! k! ]& [8 W嗯嗯,你说的对

    / D* O" a9 `/ ]铸件做过全面的检测和金相观察吗?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:39:19 | 显示全部楼层
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。/ G  P5 s' R+ l5 Z2 }% l' I- T
           之前实验过程考虑过加冷铁或发热冒口,但是结合实际不是太容易实现,然后采用内部加个大冒口,内浇口同时充当冒口颈,问题同样可以解决,但是为了保证不掰伤铸件本体,内浇口残留量大,不方便后序加工,也放弃了,最后试验了这种工艺,可能从理论上讲不是那么完美,但我认为是增大浇口杯,相当于大冒口补缩,且增大后补缩压力增大,不管怎么说,问题是解决了,或许这就是铁型覆砂工艺的魅力吧。
      ?2 H+ p/ n' k3 q. e" `" _7 y) P- i9 P+ i! W

    - ^( r+ ^# _& T6 ?更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误。
    改进后浇注系统.jpg
    改进效果.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 08:49:21 | 显示全部楼层
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:39
    , @  \+ V$ M% G& n& y2 B6 j' M4 j感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。
    * z5 H0 T. U( J' q! @9 b       之前实验过程考虑过 ...

    7 Z. y7 r' w! Q9 b讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~
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    奋斗
    2019-9-28 15:34
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2018-8-18 08:51:34 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 08:49
    ) ^$ a$ S4 T3 N讨论的是同一个件吗?貌似不是吧,后者感觉没带法兰~

    * `5 n! G7 F: n' ~& D两边锯了,看法兰热节处的情况了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-18 09:49:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-18 16:44 编辑
    + p1 j0 B5 s# |8 J. C
    刘成伟_ZjbLb 发表于 2018-8-18 08:397 I& U) w. b2 l* a* \4 O
    感谢各位的关注和积极发言:图片分别为改进后的浇注系统和改进后的产品剖切图。9 u) A+ S* j% Y- C! m: ], Z
           之前实验过程考虑过 ...

    * _6 |7 Y9 \/ a. y) a3 u$ @, ~! }" d/ l' v) C
    更正一下浇注温度:1540℃为出炉温度,浇注温度1390-1410℃,笔误----这一误,就把可能变为不可能.8 a/ s+ f, ^- D, N4 o, ~6 i

    " d( C* w" E$ _# F
    : y8 L+ ~2 v( z% U: _" O4 E
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-18 17:40:54 | 显示全部楼层
    改进后浇注系统.jpg.thumb.jpg # I! U' D# `5 K) B* w- t" d
    % k4 Q9 p) c! M4 ]+ q: l
    7 `( J4 Z% X0 V- S
    有图有真相,( f; Z( I* F  w
    分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?0 Y- S( w+ [8 i* w, k  v8 l
    " r$ W8 E6 J7 c) s3 O& M

    # V. w# q5 G* G  T! o% J' d4 S3 O0 l- [5 i
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-8-18 19:21:45 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2018-8-18 17:40- z( Y# j6 y; h5 i
    有图有真相,7 U8 H& k0 V! Q1 W! n9 v
    分析一下,属于何种冒口,冒口经这样长,还有补缩作用!?' j# s6 S0 v; }! y* a0 R9 e& M: d
    4 O* c' J1 t8 x$ X4 Z/ T, }
    应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起到一定的作用,毕竟浇口的过热作用还是比较强的,仅此而已~
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:29:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 07:54 编辑
    & [+ A; H; E* D0 v
    老翻砂匠 发表于 2018-8-18 19:21
    1 J% r% v; S5 e) C6 V/ m8 {应该属于无冒口工艺,严格意义上讲,这个不能算是冒口,就是一个浇口而已,但在液态时,能对铁水的收缩起 ...

    8 A* _, D7 O+ D) D. D; M# ?3 B7 p8 g, D6 T7 g
    同意是 顺序凝固 的无冒口工艺!
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-19 06:36:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2018-8-19 08:03 编辑
    " _! u9 J  r/ i7 `
    castengineer 发表于 2018-8-18 19:55
    2 z, q7 y6 b/ H( P- @$ Y: X"铁模覆砂工艺,CE:4.5."8 E& E. f4 O1 ?# M
    “已通过加大浇口杯和内浇口上移解决问题”  Z$ q8 [4 K1 z, v
    "更正一下浇注温度:1540℃为出炉 ...
    & y5 b: ^! k8 ?6 J5 N

    " k0 g: A' f3 M" d# }1 A4 l! `4 k; x) B收回前述误判!$ P9 A6 j3 y- n7 o& u

    8 ?* C9 l& G" _" o同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-19 10:06:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-19 16:00 编辑 & R  e  v5 j9 A) c% ?
    dlee 发表于 2018-8-19 06:36$ l3 W& y3 q9 \& g! a" a
    收回前述误判!  @1 Q9 h) [. v2 U! z; E
    * f  j! g. ]& D8 f3 |% j
    同意是 顺序凝固下 的 无冒口工艺!
    - m+ c4 w8 x5 U* i9 _/ _% z

    ' \0 a% E/ |! Z( _* r6 m
    4 X0 ^; |, ]+ a4 u7 n$ O同意是顺序凝固 的无冒口工艺---贴切.; `3 n  {: w% K2 q
    新思路.铸造就要不拘泥于精典..
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