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[求助] 汽车轴承盖内部疏松,求指教

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-22 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    产品形状:如图# c" Y4 F' g& M; K! F7 W, ~( z/ _( Q
    材质:       名义上是QT600,但是按照600来做的话主机厂觉得太硬不愿意,然后实际按照450材质在做,做出来的性能跟500的一样。. f% G6 `- L: L; j
    成分:      C:3.85-4.0.Si:炉前:1.75左右,炉后2.7左右(我们用的是喂丝球化)Cu:0.2左右,Mn:0.35-0.4,S:0.013左右,残Mg:0.045左右. b: h6 i5 }; s9 i5 ]6 q$ K
    产品的疏松位置和形态如图,这个是最严重的。请师傅们点拨一下:
    : K) R6 P) R1 r/ U: h8 y" U1 g 图2.jpg
    " b( m6 [1 E( h# w 图1.jpg
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-22 14:26:51 | 显示全部楼层
    冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很好。你现在的搞不好铸件在补缩横浇道,不清楚你内浇道尺寸,可以试试内浇道做扁长一点,冒口加大。
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-22 15:30:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 daguzl-425 于 2018-8-22 15:31 编辑 5 w4 @9 T9 r# D% Y- Y& L

    9 J4 Q& \, s# J' k3 P从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅量在1.4-1.6%,球化孕育后2.6-2.8%。
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:48:07 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-22 14:26  {8 \. V0 `  ]! M9 j- J
    冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很 ...
    3 X' k8 i& B" @& R) _
    其实我也想把冒口去掉把内浇口开在现在冒口的位置,领导不同意,他坚持冒口能补缩,其实我把冒口解剖后根部就没有起作用的。
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:52:36 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2018-8-22 15:30
    0 P$ X' Q4 o9 V从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅 ...

    ! O% C/ I5 b" D. l. H横浇道在上面主要顾虑的是会冲砂

    点评

    这个件浇道在上是错误的.  发表于 2018-8-22 19:08
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-8-23 22:57:24 | 显示全部楼层
    你那缩孔是在下面还是冒口下面?+ b. ]* h$ j) K6 S, r
    感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没有补缩,直接改顶注,加点溢流试试
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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 11:24:11 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-8-23 22:57; i6 J, Q% ]) W. \8 ~) R- z: S4 U
    你那缩孔是在下面还是冒口下面?& Z- W9 Z  i6 H& Z7 i, c/ t
    感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没 ...
    " F- P/ Y  u; v" E
    在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:34:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-24 13:38 编辑   p" R; A* b& k" n0 _" X! ?+ C' ]
    1234lixin 发表于 2018-8-24 11:24
    & K5 Z9 B7 x% p' r' F在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了

    6 m# r$ A; n! d2 H, n8 d
    2 F: _% {7 A: E0 p4 u) u: [发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.
    6 c. h: N* R+ M1:这个是最严重的.其它的也都有么.
    & U0 g( f$ E( f2:都是一侧有么?
      Y$ E- P/ L# X8 Y% L! A3:浇温多少.
    7 ]8 W6 n+ y; h5 l4:球化正常么?
    截图01.jpg
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    2019-11-25 08:51
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     楼主| 发表于 2018-8-24 13:48:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 1234lixin 于 2018-8-24 13:50 编辑
    3 S4 e' e  N7 x* `8 P
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:347 e; C9 o" X* k' A
    发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.
    + `5 v' H: W6 {1:这个是最严重的.其它的也都有么.9 ^/ q/ x; ^9 }' f  e
    2:都是 ...
    ' N  p# ~: g3 L- D, N! u

    $ P5 X! V* v; q/ R8 A/ ]两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460左右。喂丝球化工艺。缩孔比例50%左右。
    - g! N" L# M9 ~- o1 T- ^ IMG_20180824_134918_[B@38eed66.jpg
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:51:46 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 13:48$ S( r( o$ M8 b
    两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460 ...

    * U# U) m( g& y
    & T- c' G/ Q, X( {( R# l" |拍个侧面图.和冒口收缩状态图.
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    2019-11-25 08:51
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     楼主| 发表于 2018-8-24 14:06:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:51
    # A# A4 n+ H/ y' V4 d拍个侧面图.和冒口收缩状态图.

    ( t1 j  F" ~! l) s" P& j IMG_20180824_140736_[B@58bcedb.jpg 2 x" M" c" i1 y; e9 Y
    冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 14:25:09 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 14:06
    3 [- z1 t( Y3 @: x3 k3 E% v冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了
    4 J! _* j. l2 C! N

    7 n1 J8 q6 u8 H! G: I; g目前.
    & Q# ^7 R, o. s8 W" p+ g2 u* _8 Q3 T工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效应.先把冒口颈模数缩一下.
    3 q6 J: z+ ?: d5 W+ P* c% p& B试一下.看影响趋势,再探讨.
    截图03.jpg
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    开心
    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 15:22:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:25
    4 C/ r$ t& P0 l5 g6 z! c0 W$ O8 X+ n目前.
    ! `9 q% e" ?- \; z工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...
    * H& E' W& b0 |; k4 f" x4 Z$ g
    非常感谢您的指导,我这就给我们的工艺技术员提一下您的建议。到时候我会把验证结果发出来大家一下总结学习。
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    开心
    2018-8-25 17:50
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-25 08:03:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:25" n) G0 L) q; J$ d
    目前.  l5 o) i$ d5 }8 n+ f# q
    工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...
    2 {* f& t! k% x, {8 P: R
    前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 15:01:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-25 19:06 编辑 ( |# d7 H; \, I9 v
    芳龄二三 发表于 2018-8-25 08:035 p0 A3 C1 c8 r+ b
    前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢 ...
    ; c4 B$ O0 P% w  q  @$ d
    1 c. p% N4 t# a# A1 q2 N
    这不是计算数据.是无冒口铸造的实验数据.- z+ R9 ^# z% H0 f4 Y8 v% T+ x
    整个球铁的自补效果能力.在CE值4.3-4,7之间.在浇注温度1300-1400之间.球铁的两涨.两缩数据都在变化.而合金成分的不同.铸型种类及浇.冒系统的设置不同.又在工艺条件下,对两涨.两缩数据有所影响.* l: `5 y2 P" J  E
    所以.例如均衡凝固理论的倡导者.就仅仅搞懂了球铁自补原理的涨缩相抵原理.就大谈均衡凝固理论的实践应用,是极其片面的.这也是往往使均衡凝固理论应用不理想的原因.  _. ^4 F) I9 ~5 h2 x5 L6 C, m
    均衡凝固理论离开实践.只不过是纸上谈兵.
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 20:49:00 | 显示全部楼层
    从实验数据看.对于一些成份球铁.根本不适合均衡凝固模式.也有熔.铸工艺干扰.破坏了球铁自补的能力.所以就有时候,就干脆使用顺序凝固模式做球铁了.2 }* Y) w7 ~7 K/ N% f, o7 {4 G
    这就看出均衡凝固提倡者,把均衡凝固通用到所有合金种类的缘故了.因为.单就铸铁均衡凝固的使用.也是有条件的.他们也说不清楚,就知道加.减相抵之原理.具体如何针对实践.如何去控制其涨.缩值.也就使理论成为纸上谈兵了.
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-26 00:31:46 | 显示全部楼层
    我就要了解一下,发生缩松的是在上层多还是下层多?
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    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-28 13:19:40 | 显示全部楼层
    请问楼主,再次试验的结果如何,改小冒口颈是否有效果 ?
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    开心
    2024-3-13 07:42
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-29 19:37:51 | 显示全部楼层
    楼主有结果了吗?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-29 20:29:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-30 09:33 编辑 3 v7 J+ j5 Q6 S* Y; J' a( Y
    . p  r* F, }  z- H
    对于楼主减小冒口颈的提议.是在楼主高CE值的情况下的球铁结晶特征的一种测试.只不过看其变化的趋向.未必就能凭此一下解决问题.只要探询出冒口颈减小后.对铸件的影响结果就可以了.也是为解决问题和提出解决的方向做一个铺垫.
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