纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 5353|回复: 32

[求助] 汽车轴承盖内部疏松,求指教

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-22 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    产品形状:如图8 W0 m$ o5 P! u% e2 V; ]3 P/ c' M
    材质:       名义上是QT600,但是按照600来做的话主机厂觉得太硬不愿意,然后实际按照450材质在做,做出来的性能跟500的一样。, s( t$ K6 s# ?# @( F0 `
    成分:      C:3.85-4.0.Si:炉前:1.75左右,炉后2.7左右(我们用的是喂丝球化)Cu:0.2左右,Mn:0.35-0.4,S:0.013左右,残Mg:0.045左右, X" @. e6 g* r, }' r. |; L( k8 P
    产品的疏松位置和形态如图,这个是最严重的。请师傅们点拨一下:
    ) M: p/ h4 ~, A) y 图2.jpg
      H# Q5 M2 K4 q# j+ h 图1.jpg
  • TA的每日心情

    2017-12-29 21:12
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-8-22 14:26:51 | 显示全部楼层
    冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很好。你现在的搞不好铸件在补缩横浇道,不清楚你内浇道尺寸,可以试试内浇道做扁长一点,冒口加大。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
  • 签到天数: 491 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-8-22 15:30:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 daguzl-425 于 2018-8-22 15:31 编辑 0 b. Q, L- b/ j5 ], w( Y1 j

    * J# `2 A2 U. d- r$ B从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅量在1.4-1.6%,球化孕育后2.6-2.8%。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:48:07 | 显示全部楼层
    卡不死 发表于 2018-8-22 14:26
    / u) ?0 h* O) T' f) Q9 {) e) Q冷冒口这么小,还是底注,难以保证。可以试试把横浇道摆上面直接补缩,不要冒口,可能会铸件表面质量不是很 ...
    8 L- M3 {7 w" A4 S6 t
    其实我也想把冒口去掉把内浇口开在现在冒口的位置,领导不同意,他坚持冒口能补缩,其实我把冒口解剖后根部就没有起作用的。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-22 15:52:36 | 显示全部楼层
    daguzl-425 发表于 2018-8-22 15:30
    . Q0 K; V# N4 |& P* W7 A$ P8 ^从浇注工艺上赞成横浇道在上面并加冒口塔子。如果不改变浇注系统工艺,在铁水上做一点文,调低孕育前的含硅 ...
    * K! s* G. E8 }; D$ \
    横浇道在上面主要顾虑的是会冲砂

    点评

    这个件浇道在上是错误的.  发表于 2018-8-22 19:08
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-8-23 22:57:24 | 显示全部楼层
    你那缩孔是在下面还是冒口下面?4 N0 F, c, M# x# m- a% r  d1 I1 E
    感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没有补缩,直接改顶注,加点溢流试试
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 11:24:11 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2018-8-23 22:573 {; c! Z* H* v* n
    你那缩孔是在下面还是冒口下面?- N9 J/ d8 F$ Z- w. U3 P1 ]- e
    感觉是在下面,说得如果不对,请指正,本身是热节,又由于浇注过热,还没 ...

    : r( Z1 d) A5 E+ j. N( F# U+ x8 d在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:34:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-24 13:38 编辑 2 ~, ^: r/ v+ o
    1234lixin 发表于 2018-8-24 11:24
    5 h. }+ X# Z8 q- e5 q在冒口下面,我一直怀疑现在的这个冒口反补缩了

    : o3 t$ B+ f% W  Y1 q4 G  _2 ], I4 o; |0 H$ r& `0 k
    发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.
    , f) a4 L7 Z2 q. ~6 K' M4 P3 h1:这个是最严重的.其它的也都有么.
    1 c: ?. D6 O6 n4 f8 T' B2 w; \. B2:都是一侧有么?7 O2 K9 e! F# D; g+ K* ^+ ~) A8 k$ R
    3:浇温多少.# [( j/ C9 f6 B2 C* p8 p3 @
    4:球化正常么?
    截图01.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 13:48:28 | 显示全部楼层
    本帖最后由 1234lixin 于 2018-8-24 13:50 编辑
    + s' @$ `; Q% ~$ Z2 L  g8 D2 ]
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:34
    % B+ x4 D' O+ j' W6 Q# s0 H: ^发一个实际带浇.冒口的铸件图.多角度拍一下.加一个尺寸参照物.
    1 [" Y7 {5 c; X# G4 G/ v1:这个是最严重的.其它的也都有么.7 z! ?8 J4 q+ m
    2:都是 ...

    1 h  Y: ~# _5 Q# d* n( ?$ p; C( ^9 j1 G' k8 E* `5 J# i) U
    两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460左右。喂丝球化工艺。缩孔比例50%左右。
    ; Z' b; U- q+ o$ q+ N IMG_20180824_134918_[B@38eed66.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 13:51:46 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 13:48( v. h: _3 A8 G( Z. @9 M
    两侧都有出现,图中的是最严重的情况。冒口铸件图就是图中的工艺图三维。浇注温度1400±10;球化温度1460 ...
    - x: @4 r: ^4 i- z  h

    0 H9 ~% L4 t' A- A; M拍个侧面图.和冒口收缩状态图.
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 14:06:53 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 13:51& x; R$ s$ G2 D0 c/ n6 j
    拍个侧面图.和冒口收缩状态图.
    5 l* D& z* ]7 J: ]) @, Z  @
    IMG_20180824_140736_[B@58bcedb.jpg
    $ u* |3 P/ b, J7 j; W冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-24 14:25:09 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2018-8-24 14:06
    1 S* E+ ]6 n# r: C" i7 \冒口我解剖过,没有一个是内部缩的,所以我才怀疑冒口反补缩了
    # T% D& D+ W- V% R
    1 f5 q$ h; a4 z, D: f  M+ L
    目前.
    $ }0 w* f, i$ Y7 w工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效应.先把冒口颈模数缩一下.3 w4 ]+ q+ x- ?: o
    试一下.看影响趋势,再探讨.
    截图03.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-25 08:51
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2018-8-24 15:22:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:25
    ) r& b6 \0 E9 h+ o, ~* d目前.0 n. P7 q# v; t/ J! `
    工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...
    2 L' n( ]4 u6 b
    非常感谢您的指导,我这就给我们的工艺技术员提一下您的建议。到时候我会把验证结果发出来大家一下总结学习。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-25 17:50
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-25 08:03:39 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2018-8-24 14:25( g7 y( s9 ]1 K6 |7 a! J1 N3 r
    目前.
    6 f  @; G( x' `9 k7 p工艺那里也别动.按你的CE值和浇温.石墨自补率应在+0.46%,应当有效果.但冒口颈太大.有碍石墨自补效 ...
    * T& V' |5 {" [$ b  c2 N& C
    前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 15:01:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-25 19:06 编辑
    / V* A2 ^4 s7 B1 Z* i2 K
    芳龄二三 发表于 2018-8-25 08:03
    2 q7 G' K1 P( T前辈你好!请问这个石墨自补率+0.46%是怎么算出来的?非常想学习一下!谢谢 ...

    ) P& t% l8 _* z/ O4 b
    0 z* t, B! ^* s+ b8 k$ f  ?这不是计算数据.是无冒口铸造的实验数据.
    # G2 p( `0 }6 s! P9 G5 [! c整个球铁的自补效果能力.在CE值4.3-4,7之间.在浇注温度1300-1400之间.球铁的两涨.两缩数据都在变化.而合金成分的不同.铸型种类及浇.冒系统的设置不同.又在工艺条件下,对两涨.两缩数据有所影响.( Y/ |" e& Y: D0 y; i6 T" }
    所以.例如均衡凝固理论的倡导者.就仅仅搞懂了球铁自补原理的涨缩相抵原理.就大谈均衡凝固理论的实践应用,是极其片面的.这也是往往使均衡凝固理论应用不理想的原因.: ?% e! V/ ]+ v' `8 b& y
    均衡凝固理论离开实践.只不过是纸上谈兵.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-25 20:49:00 | 显示全部楼层
    从实验数据看.对于一些成份球铁.根本不适合均衡凝固模式.也有熔.铸工艺干扰.破坏了球铁自补的能力.所以就有时候,就干脆使用顺序凝固模式做球铁了., p- K+ V" m) T. U. d
    这就看出均衡凝固提倡者,把均衡凝固通用到所有合金种类的缘故了.因为.单就铸铁均衡凝固的使用.也是有条件的.他们也说不清楚,就知道加.减相抵之原理.具体如何针对实践.如何去控制其涨.缩值.也就使理论成为纸上谈兵了.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-26 00:31:46 | 显示全部楼层
    我就要了解一下,发生缩松的是在上层多还是下层多?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-8-28 13:19:40 | 显示全部楼层
    请问楼主,再次试验的结果如何,改小冒口颈是否有效果 ?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-13 07:42
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-8-29 19:37:51 | 显示全部楼层
    楼主有结果了吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2018-8-29 20:29:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2018-8-30 09:33 编辑
    . ?0 v" f( M4 t% W2 D8 A; B8 m0 ?: D$ z8 ]: g& T% T+ C
    对于楼主减小冒口颈的提议.是在楼主高CE值的情况下的球铁结晶特征的一种测试.只不过看其变化的趋向.未必就能凭此一下解决问题.只要探询出冒口颈减小后.对铸件的影响结果就可以了.也是为解决问题和提出解决的方向做一个铺垫.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-4-20 03:30 , Processed in 0.226244 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表