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楼主: 误上贼船

[求助] 薄壁件球铁生产求助

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 08:20:50 来自手机 | 显示全部楼层
    对的,不是初晶碳化物。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 08:22:08 来自手机 | 显示全部楼层
    是共晶結晶过程中形成的碳化物
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    奋斗
    2022-6-13 09:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-24 08:41:37 | 显示全部楼层
    崔金 发表于 2019-9-23 14:44
    / F4 O: z/ M0 S0 I残留镁0.025%,球化剂RE含量1.95%,总孕育量(球化铁水包+浇注抬包两次)增硅总量1.0% ...
    ! ^% B- h. D5 G3 S3 U, R- L
    残留镁偏下限了,球化剂中的稀土蛮高的,建议稀土用1%以下的;
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 09:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
    我建议先不要动球化剂稀土含量。把球化剂降到1.2,是一种探试性调整。主要怀疑残稀土高。做一下对比。如有对比結果后,再调整也不迟。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 09:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
    这种微调,不会影响到楼主的正常生产。
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    2024-3-20 09:53
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-24 10:00:41 | 显示全部楼层
    黄超_yuvRN 发表于 2019-9-24 08:410 m8 V" c" I9 z0 ]  D
    残留镁偏下限了,球化剂中的稀土蛮高的,建议稀土用1%以下的;
    + O& q) A  a/ U6 c9 c& s# v! L, e6 X
    因为我们做的小件薄壁件为主,而且球化铁水包温降比较快(130-150°),所以出铁温度基本都在1600°左右,球化后铁水包吊运至浇注工位,初浇温度在1450°左右。所以残留镁基本都在0.02-0.03左右,但是球化等级一直还不错,所以现场就这么操作的。而且出现晶间碳化物的这个品种,我是试验在抬包中加过0.008%的铋合金,原本以为可以消除原本因为薄壁产生的渗碳体,却出现了现在这种情况。所以有些摸不着头脑了。另外有两个品种,试验加铋合金都能成功消除渗碳体了。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-24 10:03:41 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-24 09:52
    ; p8 f- S# _% w7 |. h; r6 i我建议先不要动球化剂稀土含量。把球化剂降到1.2,是一种探试性调整。主要怀疑残稀土高。做一下对比。如有 ...
    " j0 o  F( k$ ?+ S3 K+ k) I
    董工,现在残留镁基本在0.025-0.03左右,降低球化剂加入量我担心会导致球化不良。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-24 10:08:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 崔金 于 2019-9-24 10:14 编辑 6 e; u# m5 M! v  o, y

    , s' n6 O0 ?0 R+ s! Y. \" g$ g另外1.95%稀土的球化剂,残留稀土多少算是偏高了?我查了一下,这个品种1.3%球化剂加入量最后残留Ce基本在0.015左右。另外1.5%球化剂加入量最后残留Ce基本在0.024左右。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-24 10:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
    0.024有点高。你可以做一包1.2的,做好标记。主要看晶间碳化物的变化。如果确是稀土影响碳化物,再讨论万全之策。
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    发表于 2019-9-24 10:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
    这是探路的做法,不是彻底调工艺。
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    发表于 2019-9-24 11:01:18 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-24 10:58" y' z. k! Y1 I
    这是探路的做法,不是彻底调工艺。

    / l" U, d# }) H: @# Q1 d2 x明白,感谢董工,看看今晚有没有安排什么这个品种,明天有结果一起分享一下。
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    发表于 2019-9-24 11:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
    如果碳化物%照旧,那再怀疑其它因素。
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    发表于 2019-9-24 11:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
    主要和1.3的对比。
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    发表于 2019-9-26 08:01:49 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-24 11:03
    ) P( A1 L! K% S/ d8 D主要和1.3的对比。

    4 w$ h8 A9 ?5 ?  ~, @董工。昨晚做了试验,好像还是有渗碳体。另外因为刚有了废品。之前和这次试验的产品回炉料加入量为50%,不清楚是否也会导致残留稀土过高。
    $ E4 E3 Z2 G7 B  C0 h9 y 3eda294911fc3299e790064011c5153.jpg
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    发表于 2019-9-26 12:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-26 20:36 编辑
    ! T& l) v/ t7 n% _, W) `
    # G, K% _3 G9 d2 d在冲天炉中  ,残镁和稀土会被炉气氧化或燃烧带走,在电炉中,这种残留会有影响,比如稀土,是在奥氏中溶解的状态下,对球的异化起作用。回炉料过高,也会带来残量的影响。看图片碳化物增加。在做对比试验中,一定只动一个因素。还是把所有因素都回归原来的状态,只动到1.2%的球化剂,再试一次。
    截图02.jpg
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-10-8 23:32:42 | 显示全部楼层
    崔金 发表于 2019-9-24 10:00
    ) s; s* ]. N0 {2 f/ J  i1 g3 j3 h因为我们做的小件薄壁件为主,而且球化铁水包温降比较快(130-150°),所以出铁温度基本都在1600°左右 ...
    0 r0 a6 S  v& M1 s2 ^) p
    你们球化温度和我们的差不多。。。浇注温度也差不多。。。 所以来我们公司的人都说我们的球化温度高了。。。。
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    发表于 2019-10-9 07:08:09 | 显示全部楼层
    hj3066 发表于 2019-10-8 23:32
    & c; D* O6 Y) R4 Q你们球化温度和我们的差不多。。。浇注温度也差不多。。。 所以来我们公司的人都说我们的球化温度高了。 ...
    4 h3 w, ]# S- |: e) z
    温度不高不行啊,出铁温度降低了,终浇温度必然低,薄壁件会出现批量冷隔缺陷,现场有过这样的教训。
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    2018-3-17 07:17
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-10-9 18:22:39 | 显示全部楼层
    误上贼船 发表于 2018-11-21 13:12
      V' k" {. n; w1 `& e9 ~7 k球化剂是无锡汇泉的,铁素体型球化剂,孕育剂是硅钡钙孕育剂!我们倒包浇注,所以降温快! ...

    9 h7 q; w6 N; \, |9 C( ^, A( q' h改用含锶的孕育剂
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-9 19:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
    不知球化剂1.2试过了没有?
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    开心
    29 分钟前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-9 20:18:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-9 19:58. o( ?6 ?" Y& f; r
    不知球化剂1.2试过了没有?

    ' G5 a5 ]8 S0 e+ _$ n同意,甚至可以还往下试试,同时,注意一下原汤的微量元素,调整稀土镁合金的镁与稀土量~
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