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[求助] 灰铁200,拉筋断裂,热节收缩

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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-1-26 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-1-30 11:30 编辑 6 F. n7 \5 C& h7 ?
    2 M' Q& b% j- ~& [3 F" g7 ]0 e
    为什么会出现这种断裂现象,还有的是热节部分收缩明显严重
    . E1 a. [' @0 d( d0 v都有什么原因会造成这些现象?
    $ w1 H; {" x2 V' o* R+ N9 m浇温过高?那合适的浇温是多少?$ @2 U: ~' U* Z8 e  R! o

    ) W8 H/ v- R( N' g* t/ N IMG_20190126_072158.jpg IMG_20190126_072208.jpg IMG_20190126_072235.jpg IMG_20190126_072221.jpg IMG_20190126_072240.jpg IMG_20190126_072251.jpg IMG_20190126_072300.jpg IMG_20190126_072321.jpg IMG_20190126_072356.jpg IMG_20190126_072328_1.jpg 6 IMG_20190126_072328.jpg IMG_20190126_072321_1.jpg , k: Z9 C3 f; L% ?) x, O
    $ G/ j$ M* V' C% K; _
    灰铁2004 a- p$ i. b# O
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04
    5 }# y# }) C" C7 x这是浇筑系统1 U# ?, k7 t) n$ o
    IMG_20190130_100255.jpg
    IMG_20190130_100238.jpg
    IMG_20190130_100230.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 19:53:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-30 20:01 编辑
    , X# z+ I4 A9 u6 ?/ E# g& \/ U  ]% q
    在铸型压实过程中,绿色部位会阻碍红色部位的紧实.形成型砂压缩比较低的区域.形成松砂区.在石墨析出时,出现外渗豆.及高热缩松区.1 z: v) u3 o+ c1 h: S+ n

    $ M+ U6 b) `7 |0 m4 j, h3 R加大松砂区部位的拔模斜度.
    截图02.jpg
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    2025-10-14 14:14
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 13:48:46 | 显示全部楼层
    你现在多少温度浇注的?
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    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-26 14:18:57 | 显示全部楼层
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-26 14:25:25 | 显示全部楼层
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-26 17:25:42 | 显示全部楼层
    200材质竟有外渗豆?
    ( u  j9 j* g) _7 c! j7 v铬多高?
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    2023-1-13 09:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 23:58:13 | 显示全部楼层
    已知条件太少了,只是看到图片。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-27 13:00:03 | 显示全部楼层
    灰铁好像没看到过这么裂的啊
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:07 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-1-26 14:25( I  I! p! \6 I+ O3 A
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!

    ) D$ R6 y2 }! V1 ^, S废得比较多,但是同一批量的另一种产品没有这种情况,当然结构也不同。
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:37 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-26 23:58* z& G1 p4 A* ]: V
    已知条件太少了,只是看到图片。
    ; T. [, R7 \5 Y
    想知道都有什么原因能造成这种情况
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:19:49 | 显示全部楼层
    chp01861 发表于 2019-1-26 17:25
    ; l9 w, X* g* T& Q200材质竟有外渗豆?
    1 `: d3 y% d% g* e/ x2 `铬多高?
      m1 V. x9 \; w" Y
    不会超标吧,使用球铁回炉料和Q12的生铁做的,球铁是正常生产的
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:21:07 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2019-1-26 13:48
    5 U+ S* z( D( a7 X- d; r/ k你现在多少温度浇注的?

    + m( W6 S4 s8 r/ v. x& G7 K- q: ^之前是1470度开始浇的,温度的确是比较高了,后来降到1430度浇的,结果还没有出来
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:25:08 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2019-1-26 14:18
    # A  l4 \5 ~% W* c麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
    + r! g8 `1 d$ T' K; D
    这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了,出现这些问题后,我才想起来灰铁温度不能高了,平时做球铁习惯了,浇注的时候也是用球铁包浇注的。估计最高的浇注温度会在1480-1470,但是模具设计的水口比较薄,温度低于1380,会很容易冷隔.....
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-27 20:58:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-27 21:19 编辑
    ( w: I7 ~: T( Y+ W: _, t; L
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:25
    5 r6 z' q$ s+ A+ Z! a这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了 ...
    7 Q  J# L4 {2 P% M' u% `- `" e

    - E8 ?- I: O; |  c7 m1 U) I一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.5 `" n$ U. I" Z  x3 M' |: W
    ; C/ j/ D- |5 n' j

    # n9 Z2 K! ~, `& s7 \8 V) z二:查一下型砂:
      D' ]& M+ l* O- ?& @4 X* R5 S1:铸件凹角处砂型硬度.是否有松砂部位.+ d+ I8 S: a! ?1 S& M
    2:含泥量是否过高.
    * ?0 P2 X' N8 X! a1 U1 v7 K, X3:型砂中复膜粘土的破碎树脂砂砂粒是否过多.-----图中缺陷的主要因素.
    2 B3 \9 R. f( P9 y7 l0 N, n, _# o5 {9 `
    三:4公斤硅铁孕育----硫本身就低.单用硅铁孕育.共晶核数低...应是浇.冒口设置也有不尽人意之处.----这是:断裂现象和热节部分收缩明显严重裂纹的原因.
    截图01.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-27 21:50:40 | 显示全部楼层
    灰铁200" z; B& H: l8 c5 ^+ y9 C; l8 h
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04
    这是通过什么检测的?
    ! m& g2 C9 N6 @1 L$ z& m$ Q8 [. |
    如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!
    ) g8 D, E: W, u8 I  Y, P( E* T, z6 B8 S+ _* u" P
    建议用碳化硅做个预处理,且注意增硫。! u6 \0 k, P3 L( q- u6 p

    1 O5 b- H0 B, W' j: b; @8 O其余的,同意上述的意见~
    6 q3 _7 V* K- {/ F# C$ |8 W
    / W2 ?9 Y1 S, t  ^5 N9 d5 S1 s
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-27 23:19:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:183 _5 n  F9 m, d2 G- d
    想知道都有什么原因能造成这种情况
    3 o6 y5 C: T0 ^+ P1 \5 `
    饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:27:04 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-27 23:19
    % Q  P5 E. @( ~. }# Z) k5 X饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
    1 r% p% p  V# k6 c
    后期会改变,用机床铁做,但是现在需要整清楚原因在哪里?怎么整改!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:29:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-1-27 21:50
    / D) H$ z0 m! ?- ~) p; `, {这是通过什么检测的?& V3 ^3 W" H( a

    3 ^) Q# f: n) Z3 W如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!

    0 {' Z+ @# k) [/ i普通的检验方法,分光光度计和碳硫分析仪化验的,碳化硅预处理?怎么个预处理法?
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-30 14:43:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-27 20:58. l& B+ [, j. _
    一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.

    ! P9 W, l- \# m/ l; B IMG_20190130_100230.jpg IMG_20190130_100238.jpg IMG_20190130_100255.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 15:22:29 | 显示全部楼层
    $ }! V3 h, T: n% X
    8 A' C. G3 l9 H: `6 ]
    1如图改正.
    8 i5 E! s* w  {$ G2:增硫到0.07%
    + H1 H" T5 d2 d+ m( n1 N3:浇温1350.:
    ( l, w6 h! ]( r2 y" _4:注意砂型硬度.
    截图00.jpg
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    发表于 2019-1-30 19:03:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-30 15:22
    1 R4 v0 [% f7 o1 Y9 o1如图改正.$ M! [+ V; p0 N3 y. T
    2:增硫到0.07%
    ( b+ _' j( E0 m  ?% u: T$ g3:浇温1350.:
    ! u" ~0 T& V) f* S$ T% r
    这么改肯定会有效的,对于出气冒口,个人认为不必多大,大了反而不好,商榷。
    : }$ Y! B% E  L+ m* [/ K# p2 m! h9 V: K& G$ P% g
    提前祝董工新年快乐,明年开春争取到上海来参加铸造博览会!
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