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[求助] 灰铁200,拉筋断裂,热节收缩

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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-1-26 13:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-1-30 11:30 编辑
    3 `' Q0 D4 B3 C
    # {0 O' y( ^0 k! k为什么会出现这种断裂现象,还有的是热节部分收缩明显严重/ ^0 u# j% X, X3 o
    都有什么原因会造成这些现象?# f5 @) c5 I+ z" x6 `
    浇温过高?那合适的浇温是多少?
    4 |- L# ]/ r' o8 Z: |! u
    , u0 l* p2 U1 _: j2 h IMG_20190126_072158.jpg IMG_20190126_072208.jpg IMG_20190126_072235.jpg IMG_20190126_072221.jpg IMG_20190126_072240.jpg IMG_20190126_072251.jpg IMG_20190126_072300.jpg IMG_20190126_072321.jpg IMG_20190126_072356.jpg IMG_20190126_072328_1.jpg 6 IMG_20190126_072328.jpg IMG_20190126_072321_1.jpg * F. k- H' v. ]0 y

    9 e+ }3 g7 r. T0 C# l0 T灰铁200$ k0 c# I! t! t- c. p$ `& L- E! D- Z0 ]
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04  O! i( }: u8 y9 G
    这是浇筑系统
    2 \; d. j1 o5 _; y
    IMG_20190130_100255.jpg
    IMG_20190130_100238.jpg
    IMG_20190130_100230.jpg
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 19:53:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-30 20:01 编辑 + i5 K" m5 `. F) X+ Y8 }7 M4 ^: P
    3 H7 F0 y  i/ g  s3 I8 X
    在铸型压实过程中,绿色部位会阻碍红色部位的紧实.形成型砂压缩比较低的区域.形成松砂区.在石墨析出时,出现外渗豆.及高热缩松区.: u2 o( P4 L2 T% X

    - |; z0 {- c! P6 Q1 @! u( T加大松砂区部位的拔模斜度.
    截图02.jpg
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    2024-4-1 13:10
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 13:48:46 | 显示全部楼层
    你现在多少温度浇注的?
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    6 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-26 14:18:57 | 显示全部楼层
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-26 14:25:25 | 显示全部楼层
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-26 17:25:42 | 显示全部楼层
    200材质竟有外渗豆?
    5 b1 }6 K5 y2 ~0 M: C铬多高?
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-26 23:58:13 | 显示全部楼层
    已知条件太少了,只是看到图片。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-1-27 13:00:03 | 显示全部楼层
    灰铁好像没看到过这么裂的啊
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:07 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-1-26 14:25. c& q8 q7 c, f* x5 x: e
    这问题大着呢,这么做老板要赔死了!

    / y. s$ D2 w& O6 p: P废得比较多,但是同一批量的另一种产品没有这种情况,当然结构也不同。
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:18:37 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-26 23:58
    ! w2 {; {9 @& l  ^' d: q已知条件太少了,只是看到图片。

    0 a8 f& q7 f2 D6 U想知道都有什么原因能造成这种情况
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:19:49 | 显示全部楼层
    chp01861 发表于 2019-1-26 17:255 X3 \( @1 ^4 I' B2 w5 R; ?
    200材质竟有外渗豆?' N+ R, L) {8 S9 \( k# R
    铬多高?

    ( d3 b* ]& ?% u) M. T不会超标吧,使用球铁回炉料和Q12的生铁做的,球铁是正常生产的
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:21:07 | 显示全部楼层
    1057815200 发表于 2019-1-26 13:48
    . p$ @, j; o( t你现在多少温度浇注的?
    ( T2 i2 V+ _  ]/ E. g6 R6 {
    之前是1470度开始浇的,温度的确是比较高了,后来降到1430度浇的,结果还没有出来
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-1-27 17:25:08 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2019-1-26 14:18" \! j# Z$ @7 g3 ^
    麻烦把现场的条件介绍的清楚点,这样大家才好分析判断原因

    : o" c: h+ I" v5 l这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了,出现这些问题后,我才想起来灰铁温度不能高了,平时做球铁习惯了,浇注的时候也是用球铁包浇注的。估计最高的浇注温度会在1480-1470,但是模具设计的水口比较薄,温度低于1380,会很容易冷隔.....
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-27 20:58:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-1-27 21:19 编辑
    : a5 M" Q6 [4 D
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:25
    3 n% r& q3 i4 W& z3 R0 o# J& q0 b这批是样品试做,出炉温度是1510度,4公斤硅铁孕育,然后直接浇注了,最初浇注时候没有注意到温度过高了 ...

      M  v' q) G3 r+ G/ Q  A6 s' e# v$ q* Z# {4 n1 u. X
    一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.
    ; ]: c9 X& L7 T- E3 Y4 g
    : p3 m7 }, g* _' S9 w- L8 b1 G7 ~  D# l9 [$ c* j3 @
    二:查一下型砂:( h: y. G: k" Y1 [% \1 D& v
    1:铸件凹角处砂型硬度.是否有松砂部位.* j, ]+ \5 ~, a$ w2 x3 \3 A9 F
    2:含泥量是否过高.8 Q2 n5 y" W8 A: z2 C# I
    3:型砂中复膜粘土的破碎树脂砂砂粒是否过多.-----图中缺陷的主要因素.
    + d: D, \  U, X! w
    ( i9 H& ]" b' g# k三:4公斤硅铁孕育----硫本身就低.单用硅铁孕育.共晶核数低...应是浇.冒口设置也有不尽人意之处.----这是:断裂现象和热节部分收缩明显严重裂纹的原因.
    截图01.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-1-27 21:50:40 | 显示全部楼层
    灰铁200) w6 ~- M8 U( M% u( y
    C  3.2  si  2.0  S:0.04 MN:0.75  P:0.04
    这是通过什么检测的?: K. h! i3 H2 p8 ^
    ' x" e3 H! o* E
    如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!, }' R* S: p3 d$ ~" C

    8 C7 M8 `7 t4 H  W( }建议用碳化硅做个预处理,且注意增硫。
    ) `4 E; V. F! S6 x" u+ E5 e- B1 T& m
    其余的,同意上述的意见~
    * R# k% N9 [9 Q. T0 u
    ( e0 j) a/ ]8 |/ s+ _
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-1-27 23:19:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-1-27 17:18
    7 ?3 V2 y7 C( V2 n想知道都有什么原因能造成这种情况
    0 n* O0 x4 R/ C+ O  J
    饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:27:04 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-1-27 23:19
    ; X$ r  R1 D+ X  V1 X饲料吃的太精了,不妨搭些粗粮吧!
    1 W! M" t2 }; l% L0 C; P$ u& b+ b
    后期会改变,用机床铁做,但是现在需要整清楚原因在哪里?怎么整改!
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     楼主| 发表于 2019-1-30 12:29:45 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-1-27 21:50
    5 Q7 Q6 k0 O( d; ?8 R这是通过什么检测的?, }* Q' M( r- X4 o3 C, G- _
    7 A9 a8 r1 k9 l  P' g  f
    如果是用球铁的回炉料,以及球铁生铁,那么,你不增硫是不妥的,且,锰还不低!
    ! G4 }0 N: C) o* @( y( ~
    普通的检验方法,分光光度计和碳硫分析仪化验的,碳化硅预处理?怎么个预处理法?
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     楼主| 发表于 2019-1-30 14:43:27 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-27 20:58
    9 [$ G4 n  m6 h& ^8 \一:硫低,浇温略高.改大浇口,降浇温.---次要因素.
    6 J) W# I- N& [$ N7 U5 G8 e; |
    IMG_20190130_100230.jpg IMG_20190130_100238.jpg IMG_20190130_100255.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-1-30 15:22:29 | 显示全部楼层
    - Z( m4 z6 Z# j4 O6 J  ^

    5 L& D8 G, N* X! F$ d! J7 Y7 p# }1如图改正.
    3 J. U) H3 l3 H* W& k' ]2:增硫到0.07%
    / y! ~" j+ ~4 n6 K0 J3:浇温1350.:2 {4 V  z, G2 B- l$ F* Q1 E6 ?
    4:注意砂型硬度.
    截图00.jpg
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    发表于 2019-1-30 19:03:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-1-30 15:22
    8 E  ^. w; k7 w9 g$ l" v3 J1如图改正.
    " [% ~% m3 @* O9 M2:增硫到0.07%4 Q; Y: z% r& {
    3:浇温1350.:
    $ e0 b  O2 W+ Q: @1 t
    这么改肯定会有效的,对于出气冒口,个人认为不必多大,大了反而不好,商榷。
    9 Q8 r' w$ j' e) U$ T7 a) ]4 E
    ; x3 t+ [# {0 a" e9 ^3 ^( m3 g提前祝董工新年快乐,明年开春争取到上海来参加铸造博览会!
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