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硬度问题

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-12 14:20
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-20 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    各位师傅,我这一批铸件牌号为HT250,化学成分:C3.2,Si1.8,Mn1.1,Cu1.3,可打出来的硬度为160,对方要求为220-250,有什么办法解决没有?急急急!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-20 17:22:02 | 显示全部楼层
    铜都加到1.3%啦??铸件多重,壁厚多少
  • TA的每日心情
    难过
    2022-5-21 10:29
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-20 17:47:38 | 显示全部楼层

    应该加一些小的冷铁块

    应该加一些小的冷铁块,很有用的!
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-20 18:36:58 | 显示全部楼层
    早点开箱不就得了, 浇注温度不能太高
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:36
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-2-20 18:49:09 | 显示全部楼层
    从这样的成分看,不应该是这样的硬度值,其一:请检查一下你所分析成分和检测硬度设备的准确性,可能是其中的一个出了问题, 其二: 检查一下所使用的原材料是否有变化?配料比是否有变化?上料是否完全按配料计划进行上料?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-2-11 09:44
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-2-20 18:50:49 | 显示全部楼层
    怎么要求这么高啊,我公司要求是180-220
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-12 14:20
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2009-2-20 19:26:17 | 显示全部楼层

    硬度问题

    不好意思啊,刚才打错了,铜应为0.3,我的是电梯绳轮,材料为铁屑和废钢,少许生铁和回炉料,中频炉熔炼,打硬度的地方放了冷铁。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 22:19
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-20 22:53:46 | 显示全部楼层
    打硬度的地方做个金相看看,分析一下组织结构。

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-21 07:43:30 | 显示全部楼层
    从你所述情况,在测硬度的地方还放了冷铁,硬度只有160,你是否应该检查一下你的测定方法及设备。其实铸件由于结构的不同,冷却速度差异很大,各点硬度均不相同,例如铸件同一点硬度从外向内逐渐递减。建议你能否从加快冷却速度入手,例如提早打箱等,但不能强制快速冷却。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-2-21 08:01:10 | 显示全部楼层
    C3.2,Si1.8,Mn1.1,Cu0.3  ,Cr 0.25-0.3  S 0.06-0.12 可以达到要求
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-2-21 15:22:59 | 显示全部楼层
    回复楼主:
    2 O# @2 K8 r; j7 _7 G0 l7 J% s水平潮模砂造型电梯用的灰铁轮子的相关参考,开箱时间一般在70~90分钟; |, v. [2 v1 S" f; e) y" p
    化学成分:C3.1~3.3,Si1.9~2.2,Mn0.65~0.8,Cu0.45~0.55,Cr0.23~0.28,Sn0.03~0.05,S0.07~0.10/ N! Z  F  E; o% X6 G9 B. q
    不使用生铁,废钢30%,旧料70%,单重20~28kg
    1 R. g7 i$ _/ kpouring time:1380~1400 ;终浇温度:1360  A型石墨,珠光体一般大于97%(客户原要求99%以上)
      m0 f. T7 X7 f  n% z包内75SiFe孕育0.3%,随流孕育0.10%(微量Mn,Zr等)& y7 S  A- f8 q( v5 V  ]  J& q, R
    * @! i: B6 y1 K0 C  M6 E) _
    [ 本帖最后由 fscafy 于 2009-2-21 15:29 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2009-2-24 19:08:06 | 显示全部楼层
    化学成分:C2.9,Si1.5,Mn0.8-1,Cu0.35,可打出来的硬度为220-250

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-4 13:56:14 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    提高硬度的办法,一般是加合金,你加点合金吧
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-4 14:01:01 | 显示全部楼层
    检验硬度位置的铸件壁厚是多少!!这个对分析解决问题其实也比较重要!
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-4 20:36:23 | 显示全部楼层
    按这个化学成分硬度应该还高才对,是不是产品比较厚,冒口设计小造成的呢,可以加工一下看有没有缩松
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-16 16:45
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-5 08:22:11 | 显示全部楼层
    楼主可以把开箱时间缩短,把Cu再提高一些,适当加些Sn,提高珠光体含量。

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-5 09:45:11 | 显示全部楼层
    建议你能否从加快冷却速度入手,例如提早打箱等,但不能强制快速冷却。

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-5 10:42:19 | 显示全部楼层

    5 [: O" x9 L' Z4 M/ a0 V. J' {) [. Z# i/ ~& J. n# k4 D) @
    都是老师啊/ I5 m3 q) u( z2 e& M* {9 z
      O( g# i* a+ T) q% X( D0 D
    学习..
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-5 12:21:12 | 显示全部楼层
    更改浇注系统,硬度检测点远离冒口和内浇道,再不行就在硬度检测位置加冷铁

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-9 11:11:33 | 显示全部楼层
    猛含量不不用那么高 0.7就差不多 孕育好像少了点 也在0.7左右试试
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