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楼主: vokye

[求助] 550*550 QT400/18 有缩松缺陷 浇注系统如下 148造型机 上箱150mm

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-3-22 22:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
    先看一下缺陷处的金相吧。
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-3-23 08:57:18 | 显示全部楼层
    才看到这个帖子,问题应该是出在浇冒口系统上,这四个冒口无疑是没有起到作用,仅从形式上看,冒口不像冒口、集渣包不像集渣包,况且冒口的顶部是平的,这就不正常了!
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    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-3-23 09:39:51 | 显示全部楼层
    冒口颈 太别扭了     设计这个样子 没有补缩作用   
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-3-23 22:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
    yangt321 发表于 2019-3-23 09:394 _% v" P9 `4 J) M) U/ _
    冒口颈 太别扭了     设计这个样子 没有补缩作用
    3 i8 l, h4 [  A' m
    是的,楼主的浇.冒系统应是倾于“均衡凝固”思路来设置的。对于这样模数比较低的件,均衡凝固论理是不适合的。孕育.球化效果关乎浇.冒系统调整的先决条件,楼主的缩松区,应该是铸件的几何热结部位。如何消除,要综合分析。
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    2023-1-13 09:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-3-23 22:26:48 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-3-23 22:05
    / x* ?  J+ [4 i. I是的,楼主的浇.冒系统应是倾于“均衡凝固”思路来设置的。对于这样模数比较低的件,均衡凝固论理是不适 ...

    ( H3 k- D. l0 K  j2 i) N: D# O1 F董工,您好!这个件能不能这么做:将四个出现缩松的部位处各设置一个小出气冒口?因为类似的件我曾经就是这么做的。
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    2024-4-20 08:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-3-24 02:43:57 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-3-23 08:575 O( i& t) o- b) o3 F& z
    才看到这个帖子,问题应该是出在浇冒口系统上,这四个冒口无疑是没有起到作用,仅从形式上看,冒口不像冒口 ...
    + U! @5 l0 z) L2 f
    那四个冒口看起来顶部似乎有凹坑,不知道能不能扎通和大气连起来,没玩过148,不是很了解
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-3-24 05:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
    shine 发表于 2019-3-23 22:26; M, V/ [1 H1 d& C. u
    董工,您好!这个件能不能这么做:将四个出现缩松的部位处各设置一个小出气冒口?因为类似的件我曾经就是 ...
    ( H; ^( Q+ E5 U% Z8 f" i
    对的,这样才能使冒口排液成为热冒口。如果球化良好。这样做还不行,那就要采用顺序凝固模式,但冒口也得和型外连通。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-3-24 07:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-3-24 08:21 编辑 4 i# K4 q+ L+ g% o( x
    . y0 z9 |% z* m  W$ b+ x) S
    最好是冒口底径不变,改成与浇口等高的曲锥冒口.这才能形成冒口缩管,与大气连通,出品率也不会变化太多。
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-3-24 09:06:14 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-3-24 05:46
    & h) K5 q  y: d9 g9 u- S' }对的,这样才能使冒口排液成为热冒口。如果球化良好。这样做还不行,那就要采用顺序凝固模式,但冒口也得 ...
    ; ?2 i; K  j" C3 z" |0 S
    严重苟同,楼主可以按此思路试试看。
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    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-3-24 10:16:10 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-3-24 07:517 H3 J' z. x, q$ R8 T
    最好是冒口底径不变,改成与浇口等高的曲锥冒口.这才能形成冒口缩管,与大气连通,出品率也不会变化太多。 ...
    " L9 U( Y) U% P/ }7 V1 {
    董工能画个曲锥冒口吗?谢谢
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    发表于 2019-3-24 10:34:04 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-3-24 10:165 l1 J2 `4 n0 L' ^+ X/ f: u/ ?
    董工能画个曲锥冒口吗?谢谢

    / K) Y& |* W8 o& b  D, _3 D参考一下.
    14051216097aa822cd55eb040d.jpg
    IMG_20190324_102007.jpg
    IMG_20190324_102012.jpg
    IMG_20190324_102900.jpg
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    发表于 2019-3-24 11:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
    造型线应该多采取这种冒口型式。一定是热冒口才有效果
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-3-24 22:25:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-3-24 11:16  v& T, P0 W; k8 x7 g
    造型线应该多采取这种冒口型式。一定是热冒口才有效果

    7 ^( l) L: z9 P3 |0 a去锥冒口有点像以前所说的炮弹冒口。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-3-25 11:30:07 | 显示全部楼层
    这个产品结构,改冒口结构不一定缩顶。上金相图,缩孔的大小图,浇注温度
    6 H4 }& k( b0 b: d" z$ M
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-3-25 16:13:19 | 显示全部楼层
    首先,60*100的冒口小了点
    - d/ M. `- o8 Y: T四个支耳属于孤立热节,冒口补缩距离不够
    " l$ q4 n2 A5 X6 m5 X* j' F要根治,需冷铁
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    发表于 2019-3-25 17:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
    把60直径加到80,缩短冒口颈长度。采用顺序凝固模式吧。固立热节太远。加冷铁不方便。放弃均衡凝固模式。
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    发表于 2019-3-25 17:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
    这样的小模数件均衡凝固模式 控制太困难。
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    发表于 2019-3-25 18:38:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-3-24 10:34
    1 Q4 L- y1 V/ r. ]参考一下.
    2 x7 \8 C5 f8 N+ o" H
    谢谢董工。
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-3-26 07:48:04 | 显示全部楼层
    148 是不是 属 低压造型?!关注彼处 紧实度!7 N2 l8 l% E0 b! e) Y# I
    $ X1 p8 T+ R) Y. M
    可否说一下铸件重?
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    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-3-26 07:52:05 | 显示全部楼层
    vokye 发表于 2019-3-20 11:41
    1 P8 P! w0 S3 x/ E+ L内浇口很厚的 18mm  冒口直接60 高度100,砂箱高度150  怀疑是压力不够  造成的 ...

    8 I' z- y5 w- a7 Y& m“”内浇口很厚的 18mm “”,) o. I* H9 k" F! G' D
    5 ^3 ~1 U  u( A( I  ~, t
    这里 内浇口,什么意思?
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