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2 0 2 材质气孔缺陷的一点小看法

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-6-18 08:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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          2 0 2 材质气孔缺陷
    由于近几年3 0 4 原料的上涨, 部分客户为了降低成本,将3 0 4 材质改为2 0 2 ( 或2 0 1 ) 材质, 而2 0 2 材质极其容易出现气孔缺陷。2 0 2 材质气孔多密密麻麻地聚集在一起, 常出现在铸件的同一位置。此类气孔多数无法修补,一旦出现,将直接影响整批产品质量以及交货期。  
    1、气孔产生的原因 原因:
         ①     型壳焙烧温度低或时间短;
         ②     合金液脱氧不彻底或使用过多的铝脱氧;
         ③ 盖箱不及时或盖箱时使用的燃烧材料中含有水分。
       根据气孔缺陷产生的原因,采取了以下措施。
         ①     将型壳焙烧温度提高到1 2 0 0 ℃ ,保温时间延长到5 0 m i n ;
         ②     严格控制铝的用量, 先计算出总量,再划分出每次加入的量;
         ③     熔炼时现场监督, 严格按工艺执行;
         ④ 将盖箱用燃烧材料充分干燥,保证无水分。经过试验,仍然有气孑L缺陷,且比例没有减少。
       对整个铸型进行仔细分析,发现气孔缺陷的产生有以下规律。 ( 1 ) 铸件上的气孔缺陷均出现在浇口根部经过钢水冲刷的地方。产品越厚大的地方出现气孔的几率就越大。而且整个浇口棒表面全部都有,其中浇口杯最为严重。
    ( 2 ) 浇注温度较低的产品, 其浇口棒也有不同程度的气孔缺陷,但与浇注温度高的产品相比,要轻微一些,浇口杯最为严重, 由浇口杯往下, 到浇口棒中间时就没有了。此类产品因气孔缺陷报废的比例也远远低于高温浇注的产品。
       2 解决方法 由以上分析可知,气孔缺陷产生的主要原因不是型壳焙烧质量差、脱氧效果、盖箱时间及燃烧材料等问题。浇注温度高的产品与浇注温度低的产品相比,前者出现气孔缺陷的几率较大。浇口杯处气孔缺陷最为严重,浇口杯处温度最高, 钢水液态高温保持时问最长, 然后就是浇口棒、浇口、再到钢水进入型腔后冲刷部位或热节处。到铸件末端、薄壁处就没有发现气孔缺陷。因此,在保证产品充型的情况下应尽量降低浇注温度。 由于产品结构限制,为保证充型, 浇注温度不能太低。从低温浇注的思路考虑, 浇注温度低, 其浇口杯、浇口棒、浇口、钢水进入型腔后冲刷部位的温度相对也就低些, 而冷却速度也要快些。 根据以上分析结果再次试浇一炉产品,同炉产品分正常工艺与不盖箱快速冷却两种方案。按正常工艺浇注的产品, 仍有一定比例的气孔缺陷, 而不盖箱快速冷却的产品却未发现气孔缺陷。目前已按此工艺小批量生产几批产品,均发现无气孔缺陷。
       由最终结果可以看出, 2 0 2 材质气孔缺陷的主要原因是浇注温度高和浇注后的冷却速度较慢,而与型壳焙烧情况无明显关系
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-9-4 09:07:52 | 显示全部楼层
    很棒的分析!
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