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楼主: 乌合之一

[求助] 球铁加工面出现的问题(有图)

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  • TA的每日心情
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    2024-4-26 12:20
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-6 21:37:50 | 显示全部楼层
    请教一下,冒口颈的长度指的是什么,怎样计算这个长度的呢?谢谢
    . Q2 N. t. v7 B4 e( R9 O
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-6 23:25:16 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-6 20:31  U& r& {. Y0 K4 v& ^& }0 }$ e3 n
    做成26宽13.5厚,冒口颈长18。

    $ I' n+ Z' r" n! ^+ t6 I$ }* e  }你这个模数偏大啊,是法兰模数的80%了
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-7 05:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
    对的不是发兰模数,要对的是与冒口颈处的铸件模数,控制冒口颈的关闭,与发兰整体无关。要看冒口颈与其接触的部位的补缩通道的开关问题。所以发兰的模数取外廓尺寸为22X22X22这个立方体,再算出模数M,然后MX0.67=M2,再按扁平截面和冒口颈长度,来确定冒口颈轮廓尺寸。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-7 05:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
    这时的冒口颈这个开关,才有控制的可能性
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-7 06:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
    0.67是个变数,依据球铁的类型而变化性的选择。
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-9 07:48:50 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-7 06:00- x/ K% J! g# i+ D
    0.67是个变数,依据球铁的类型而变化性的选择。

    3 D" s( h1 ~1 ~! e* ]那你给的这个冒口颈尺寸0.8是依据什么而变化的呢$ k3 g+ U* e6 R9 S
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-9 08:09:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-9 08:11 编辑
    ! e  T# v# `1 q4 ~  P& F3 o
    乌合之一 发表于 2019-9-9 07:48% o8 B; e4 x5 |4 i; U3 t6 D0 ~
    那你给的这个冒口颈尺寸0.8是依据什么而变化的呢

    * k5 F; B% J. h$ }
    % f& E  m$ k) Q2 T, v+ P0 U如你认为可试,你就先试吧.是有理论根据的,不会是凭空乱说的.主要根据你的高CE值.
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-9 08:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
    按我80楼的尺寸试,认为不可靠,就自己做吧。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-10 08:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
    按图看,楼主如想冒口做有限补缩,冒口有点小。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-10 10:47:56 | 显示全部楼层
    最好能看看本体金相。如果这个面上浇注上平面,则与成分有很大关系,主要是石墨异常。还有一种可能是涂料造成的。
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    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-7-23 15:22:26 | 显示全部楼层
    这个问题解决了没?差速器壳体容易过热,冒口需要大些,现在看主要是模具空间和工艺出品率限制,以浇代冒的话出现这个夹杂就不奇怪了
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    2024-2-18 10:57
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-7-25 00:00:06 | 显示全部楼层
    学习了,很好的帖子。留个坐标
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    昨天 08:29
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-25 17:15:30 | 显示全部楼层
    陈栋的宝宝 发表于 2019-8-27 18:20
    ! G: H2 u% x% @4 m% q就是陈工说的石墨衰退现象,只不过有kish+chunky+stringer 多种石墨衰退形式伴生现象。把基体腐蚀的照片再 ...

      s. Q, e5 C, k8 i/ n$ {& Q3 Z“kish+chunky+stringer”
    2 _. [! z" V& E; v. G& ]3 b这些”高 大 上“的东西能否给大家解释一下,对应的中文缺陷是什么?5 B1 }- H3 q2 E) A0 r
    最好再解释一下怎么形成的?8 G. k& i1 u# o
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    开心
    9 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-25 19:18:17 | 显示全部楼层
    这个帖子也过去了一年了,应该问题得到了解决,希望楼主有的放矢地做一下分享,谢谢!
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    2022-11-17 14:02
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-7-26 21:52:02 | 显示全部楼层
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    郁闷
    2024-3-20 09:53
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-29 08:09:42 | 显示全部楼层
    差速器壳这样做很难保证法兰与交界地方的补缩,之前我们也试过翻转,不知道楼主这个问题解决没有,实在不行,还是老老实实加冒口吧。
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    难过
    2024-1-24 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-16 08:06:20 | 显示全部楼层
    我看加工完表面苍蝇脚似的缺陷,是分散的缩松,跟你说的法兰根部的缩松是一个道理。根距目前的工艺看 冒口起的补缩作用极其有限,甚至我认为你现在的冒口基本不起作用,其一是冒口颈过长,其二冒口颈过薄,浇注完很快很快冒口颈就凝固了。因此会出现 法兰盘面 有分散的缩松,法兰根部内浇口冲刷的流动热节的部位有相对 集中的缩松。我觉的想彻底解决这两种缺陷  而且想在实际生产中稳定,在法兰盘上部 靠近根部热节的位置,放一个冒口是比较可行的(侧冒口很难补缩到法兰盘根部位置)。不知道楼主现在这个问题解决了吗。以上是个人愚见,仅供参考! 还有想请教论坛里的前辈 为什么这个帖子有些楼层内容在手机APP上能看见,在电脑上的论坛页面看不见?
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    9 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-16 14:53:52 | 显示全部楼层
    铸造小吴 发表于 2020-8-16 08:06' I2 T+ x4 \# y
    我看加工完表面苍蝇脚似的缺陷,是分散的缩松,跟你说的法兰根部的缩松是一个道理。根距目前的工艺看 冒口 ...

    2 l* z) m! K# C" O2 C: b你说的有道理~
    ! k5 \. x5 g5 r2 m, t5 v
    ' e3 F. c$ G8 @0 p6 O. g9 H. g应该都能看得见的,莫非网速问题?再试试看吧~
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    2020-11-17 15:26
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-17 15:26:03 | 显示全部楼层
    我们干小壳体(差速器壳体)和大壳体好多年,黏土砂,内浇口通过小冒口,1箱4件。3T炉熔化,铁液C控制在3.5、3.6,500KG包浇注,没出现你说的问题。估计是你的铁模覆砂生产线造成的,1大包铁液在生产线旁等。
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