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楼主: 乌合之一

[求助] 球铁加工面出现的问题(有图)

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
    关键是他这是个流动热节。完全要靠自补,消除型腔整体过热温度场部位的缩松。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-4 16:45:35 | 显示全部楼层
    如果确认是缩松的话,可以相应提高碳当量来解决~
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     楼主| 发表于 2019-9-4 17:20:23 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-4 16:075 W5 M6 j0 f2 v2 r
    如果没试,1/3厚度为最好。试一下。
    ' Y! f2 M/ y. D) Z* I
    1/3浇注没困难,而是试了效果不好,缩松还是有' W+ V( v( [& }7 }: A+ \" j! U0 c
    1380初浇试过,1350没试过这个温度太低毛坯法兰会冷隔
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     楼主| 发表于 2019-9-4 17:22:22 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-4 16:251 m. a0 |) G6 z; A
    关键是他这是个流动热节。完全要靠自补,消除型腔整体过热温度场部位的缩松。 ...

    , v$ v. F5 L% @! X6 k8 g  W浇口垂直进入不就是集中热节了,然后冒口补缩
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 17:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
    如1350不行,只有改有限补缩。改成侧暗冒口,冒口颈模模数为发兰壁厚H边长立方体模数的0.67模数,一冒口管二件。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 17:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
    冒口颈要短一点。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 17:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
    试一下如可以,先把缩松解决后,再解决渣.气排溢的问题。
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    发表于 2019-9-4 18:50:27 | 显示全部楼层
    gyl 发表于 2019-9-2 10:00% @) F& _4 V" w* ]
    建议比较下其他材质的产品,有无类似缺陷。

    / V7 S8 y8 X8 W' @6 t不知道你现场的生产条件,加工表面外观不良应该可以解决。有时间的话全面整理下相关资料:发我邮箱guo13597416130@163.com,我帮忙分析下。
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    发表于 2019-9-4 18:55:06 | 显示全部楼层
    乌合之一 发表于 2019-9-4 09:144 \& g0 ]# q( _; ^: O, E- E3 e
    1380和1440之间都试了,毛坯加浇道图因为缩松不能干了,发一个类似的吧

    + K& p  F4 y4 V( |1 T$ d) L/ [法兰部位厚度和内浇道厚度多少?全模重多少,浇注速度和温度多少,缩松不良多少?方便的话提供数据,再看下有没有对策。
    9 y- Q8 v" G9 X; a- _(搞铁模覆砂工艺有9年了)
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     楼主| 发表于 2019-9-5 01:12:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-4 17:51
    " A+ k3 L4 k  a. ~- ?: g冒口颈要短一点。

    0 Q# K. E" d. i! R  G好的- ?; ?( @3 z; D1 S# I: t/ d! N
    谢谢这个帖子的赐教了获益匪浅
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    发表于 2019-9-5 09:11:25 | 显示全部楼层
    乌合之一 发表于 2019-9-5 01:12! _0 F6 {, C' k' c
    好的& a7 }  v3 Q) F2 ^0 \
    谢谢这个帖子的赐教了获益匪浅

    & Y8 l+ y$ G2 ]$ `4 \" P0 S' j9 f% y& k  X
    其实卡塞博士的球铁凝固理论的实用范围,是既有序,更是有度的.让均衡凝固理论扩大应用范围的鼓吹者,给遭踏了.
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     楼主| 发表于 2019-9-5 09:15:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-4 17:501 f: e7 ~3 V# |) a
    如1350不行,只有改有限补缩。改成侧暗冒口,冒口颈模模数为发兰壁厚H边长立方体模数的0.67模数,一冒口管 ...
    3 W6 H% c+ W( }# ]+ w$ c
    法兰模数的0.67会不会太小
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    发表于 2019-9-5 09:30:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-5 09:32 编辑
    3 k/ |8 L% T; E/ R/ n$ c) w  E7 ~
    乌合之一 发表于 2019-9-5 09:15
    " ~& F3 o' U4 F/ [法兰模数的0.67会不会太小
    9 x, C6 I; u' b# E1 U, l& U9 s; d1 d

    9 K2 R, S5 M3 E) ?" j不会的。. d+ r) V! O+ V1 m; H# c6 B
    . q8 o, d/ e) ~
    0.67是球铁冒口丧失液体晶间补缩的固相率的数值。这时冒口颈必须关闭。看实际情况再调整,因为整个发兰的热场也会影响到冒口颈的有效模数数据。这模数0.67,是依据球铁凝固特征设定的,最初开始设定的数据。
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     楼主| 发表于 2019-9-6 06:54:35 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-9-4 16:188 E9 p( h+ H' W* n4 K5 b
    其实,我个人赶脚,没那么复杂,一端进水,对边溢流+出气,应该没问题的,类似的件做的多了去了。 ...

    3 T/ J) W) U5 y+ X1 N8 O4 s这样能解决缩松?
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    发表于 2019-9-6 08:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-6 08:35 编辑
    2 h  D- J, m+ G' a+ J% {& }' Y" n: h, {6 Y6 a: ?
    也就是让侧冒口,在铸件内部的凝固分数在67%左右,其晶间补缩通道封闭前。侧冒口给铸铁一定的补液量。适当增加铸件此部位的液补。也就是个在模具不动的前提下的一个最后方案。先做一下,再适当调整。, a+ ^' M- T/ `7 x4 n+ }1 Z6 ^
    做一下。看趋向,如果完全无效果,可能得动模具。这是我的思路。供参考
    3 ^* v, }4 n. ?
    7 |; a7 L+ j' V& b8 H: z6 |如果按你的碳当量,1400以上浇注,石墨自补理论上的数据是+0.46,无冒口铸造,在数据的边界上,加之你缩松的位置 又是模型流动热节,所致的局部高温区。没有外部液补,消除缩松很难奏效。
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    发表于 2019-9-6 08:31:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-6 08:45 编辑 - w0 _2 W* }5 p2 E4 ]
    9 y  ^% Y: H7 K
    现在,我认为有两个方案:  @) ?, S( l/ n2 F
    1:你哪也别动。1350浇注一下。7 |  o- c/ J. v$ }3 y6 `! n
    2:如成型有问题。就采取冒口颈0.67模数方案。
    9 \7 B' b9 K$ O9 _" ]
    如二者都不行,就得动模具。一模两件。  q3 e& B( C! c1 a

    1 i) ?2 W9 x6 g1 }" @8 C以上仅供参考。卡赛博士球铁凝固理论。也谈到其适用范围也是有限的,
    6 H# k  U* Q4 t9 ^) x+ S/ l1 t; }  ]) y! k, B5 A
    魏兵先生把卡赛博士的球铁凝固理论应用扩大化。实属无知或误导。二者择一。
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     楼主| 发表于 2019-9-6 16:32:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-6 08:31
    ! N3 W- M0 Y: J5 c4 S1 Q% I现在,我认为有两个方案:. I% B1 F0 U9 t; Q: W4 h
    1:你哪也别动。1350浇注一下。" ]8 p7 o2 v  r8 K  a
    2:如成型有问题。就采取冒口颈0.67模数方案。
    % [7 |7 Q: V( l; a) v; Y, y
    1350是初浇吧,肯定是不行到了末浇不到1300,成型困难0 t' R; T) D& P# H- N; _
    模具改了用了冒口补缩,法兰壁厚22mm,我按你的模数设计了冒口颈为宽36高10不知道合不合适
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    发表于 2019-9-6 16:45:14 来自手机 | 显示全部楼层
    冒口颈多长。
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    castengineer 发表于 2019-9-6 16:454 l; y4 Q+ m! a5 M
    冒口颈多长。

    # M% T6 R% K9 x* J: e) u" P15mm长
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    发表于 2019-9-6 20:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
    做成26宽13.5厚,冒口颈长18。
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