纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: 乌合之一

[求助] 球铁加工面出现的问题(有图)

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-23 10:18
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-9-4 09:09:03 | 显示全部楼层
    浇注位置翻转过来,可能解决缩松问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-4 09:14:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 乌合之一 于 2019-9-4 09:22 编辑 . A4 y& ?' p  C4 Y
    castengineer 发表于 2019-9-4 09:07
    " p! z0 }" Z. `! J9 ^  Z你浇温多少?
    " s4 h8 m, c% a) d& e: u$ b

    3 m% W: k# |. b2 R* g9 \+ F, I/ x1380和1440之间都试了,毛坯加浇道图因为缩松不能干了,发一个类似的吧
    e41b493368c43edf388d3fd73c3e2cf.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-4 09:14:36 | 显示全部楼层
    5534liu 发表于 2019-9-4 09:09
    : L) _% |+ P+ K: ^& W浇注位置翻转过来,可能解决缩松问题。
    $ j. Y/ n! U: D3 w
    怎样翻转
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 09:17:22 来自手机 | 显示全部楼层
    内浇口方向和截面不变,内浇口厚度为发兰厚的1/2,1350度浇注,应该是有效果。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 09:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
    试一下。石墨自补效果会提高一倍。强补涉及因素太多,不好掌控。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 09:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
    内浇口变扁.宽。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-4 09:32:22 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-4 09:17
    # @& P/ K( i. b, ?; ~& O- N0 }内浇口方向和截面不变,内浇口厚度为发兰厚的1/2,1350度浇注,应该是有效果。 ...

    ! [; l' T! c* h7 M: O6 [现在的内浇口厚度也就法兰的三分之一,低温浇注的也试了效果不好,我感觉关键是下箱的毛坯太大对浇口处铁水抽的太厉害,上箱浇口处又不能补充
    & a9 U9 w$ `: n" @$ C6 u- |6 M% Q这个产品我感觉除非环形浇注或翻箱底注,但是又不好实现
  • TA的每日心情
    开心
    2019-9-23 10:18
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2019-9-4 09:46:56 | 显示全部楼层
    浇注位置翻转180 ,浇口位置不变,底注可否。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 10:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
    那你做法兰的厚度60%,1350浇一下。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 10:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
    对于你的碳当量,这是无冒口铸造的极限数据,如还不行,只有一箱两件。改模板。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 10:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
    渣的问题下一步再说。试一下。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-4 15:44:29 | 显示全部楼层
    5534liu 发表于 2019-9-4 09:46
    " _/ e4 t1 X/ S- l" I浇注位置翻转180 ,浇口位置不变,底注可否。
    & v: ^" {# H) z2 I9 O
    铁模覆砂很难实现,标准箱很容易
  • TA的每日心情
    开心
    2018-8-29 11:03
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-4 15:54:24 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-4 10:06
    6 O4 @5 E' }" r% _4 ~1 T) z* \那你做法兰的厚度60%,1350浇一下。
    : z1 w5 F2 i0 {, Y, {
    60%的厚度是希望补缩一部分还是进完铁水后就扎死
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
    进完就卡死,原则上 应在你现在的1/2厚度上最好,但你现在1/3浇注有困难,适应的放宽一些。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
    你现在的模具情况,1350浇注试过吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:07:01 来自手机 | 显示全部楼层
    如果没试,1/3厚度为最好。试一下。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:10:10 来自手机 | 显示全部楼层
    按无冒口的理论,1400度浇注,自补效果为+0.46 ,1350浇注自补效果为+1.23。建议你试一下。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
    在你CE值的前题下。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如果不行,只有改模具。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-4 16:18:40 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-4 16:116 h5 [9 ~! O) l; w5 @+ r
    如果不行,只有改模具。

    * W% [* q6 m; x7 z0 X9 U其实,我个人赶脚,没那么复杂,一端进水,对边溢流+出气,应该没问题的,类似的件做的多了去了。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-4-29 11:19 , Processed in 1.636389 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表