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楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

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  • TA的每日心情
    开心
    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:33: h& C& X. R9 `$ j1 j# y! J
    不知道又试了没有。

    + T/ g, o! D" o; D8 L坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑 & m; P& y" f1 o$ {. @
    ( F+ b" M' T7 [) ~, q1 h
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低+ V8 V7 U% v1 t
    2、出气面积偏小9 G/ E' R/ o6 n8 W% J; g) K+ r
    3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间0 P! g  C  K$ L
    4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑
    ( ^8 C" v; \2 ?8 h. V1 d/ ]) S7 A) @' |) m6 l# J
    没人提铁水啊!
    4 ]% W; z- Z3 J- G3 W2 x1 L& }* U2 \7 q
    砂方面 是主因!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:57
    7 R  ]: P6 U9 R: r( E" S2 J) [, x1 P; k没人提铁水啊!1 [, c4 w- R: K! f5 Q
    ) }1 P3 K* K* ^0 C
    砂方面 是主因!

    6 p3 [+ _; U9 e) g7 N# [+ S分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-22 21:06
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑 * h% \; J  }8 i( u2 S6 I3 j6 M
    ! o% t9 ?* o- E9 P  n
    试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。
    8 n8 w, C) ^; [8 `  k* X1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,. t$ K3 j8 y$ W% p% i: `
    两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.% f5 X: y" {0 _( t
    但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35; c7 }% s1 N2 h5 I" D! k9 }
    也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...

    / I& \9 I9 Q" D' T目前是圣泉的FQ507醇基涂料
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:06
    / b3 ?3 C9 Z0 y- h1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    - F4 e) B  A& ~5 P( E2、 ...

    3 e; t& B; [) o# I* |1 Y- t' N; Z之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    / M5 O* E3 |3 R后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:23: x$ B+ J( S: p2 H! M4 h
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...
    ! f$ o2 u0 Z. q( f  M  C) E
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑 ) @$ |7 P2 ?. I
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:53
    , O# b, I$ K$ n# ~* x( i* H" _' h铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
    4 i+ {$ x6 B( B2 L4 y! `( C
    " y# r% _- `6 k$ E2 o' X5 R
    1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。+ Z8 `" E1 o" t! b8 _" E
    2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。
    ! q$ j5 t; z5 ~' a供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32' L1 x5 V+ @& c7 C" b
    之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,. |+ s1 ?) a2 m9 ^6 B
    后来将浇注系 ...

    1 \3 ?5 \; x" v" U& j0 R3 t横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内! Y4 m: }- _8 N5 ?6 k% w! G) ^
    从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除% h9 o3 r* O% h2 u4 E
    测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%
    " B2 E1 ^+ U- p6 E  o" }浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小, i) s, [1 h" r! _: t! b
    顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干
    + x( j$ `( R6 d7 L& l- u  i. T可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下, b5 M' N8 N' E3 ^( N- x! ^% g
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