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楼主: 砂里淘金

[求助] 厚大球铁件上表面气孔

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  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-9-17 23:55:36 | 显示全部楼层
    qwsx 发表于 2019-9-16 17:33% A) g" A+ O* v" ]% I2 A& J% H
    不知道又试了没有。
    . \) l& n) H$ J# I& a
    坐等楼主再次试的结果~

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-18 09:06:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 action 于 2019-9-18 09:13 编辑 : u  [% U% ]- p& Q4 N
    7 d$ q' ], s6 ^# U) U7 ~! s9 B/ ^8 b1 U
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低
    - X( r" L  Z2 B; {6 ~7 }% V. J0 Q- O2、出气面积偏小
    , y$ p0 ]  G* K) O/ |3、你这个件的工艺出品率太低了,有很大的优化空间2 K- O# y9 m  I9 y' a2 k
    4、这么多浇道进铁,浇注时间应该不会有50s
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-9-20 06:57:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dlee 于 2019-9-20 07:04 编辑
    0 j2 v9 ?: M' c, [! o; o( w
    3 p. {( _  Z% {9 i. C没人提铁水啊!- o" B8 ?2 E5 C, c& e

    " a) `# J4 C  h2 e5 f9 r# ]砂方面 是主因!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 15:15:20 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-9-20 06:57
    7 e% k3 X1 e5 O/ A  b+ Z  F没人提铁水啊!; |" g+ g; h! K5 p
    1 W6 t5 N8 a0 D4 }
    砂方面 是主因!

    9 X5 c; T  U3 Z% {3 b分析问题的结构不一样,这个时候就必须要有总工出来!
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
    把零件图纸和工艺图发上来。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 16:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是渣致缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-22 21:06
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2019-9-20 16:35:36 | 显示全部楼层
    应该是发起量大引起的吧
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-20 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种...
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:03:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 砂里淘金 于 2019-9-22 14:50 编辑 $ m$ F0 q7 `; F/ H! h
    ( F$ M0 q; Q0 G0 F7 J5 G
    试了两件,造型时均在上箱扎较多的盲出气。
    6 U6 \- L1 G* `( N1件是头天打外模并上酒精涂料,点燃烘干,另一件是头天打外模,第二天早上上酒精涂料并点燃烘干,
    ' @3 l: N' G3 s6 {. F* r) \7 |: g两件都是第二天下午都是一起浇注,浇注温度1390℃,前者浇注55S没有气孔,后者浇注50s局部有轻微气孔.
    0 ]" e! K# v  P( h: G但是两件铸件在热冒口顶部都有气孔
    微信图片_20190922144949.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:08:09 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2019-9-17 13:35- E- _7 s+ \4 |& e
    也许是涂料的原因,换圣泉的或者福士科等大品牌的涂料试试。或许砂子含水量过高。200厚的铸件浇注温度有点 ...

    " d9 K; {) k# ?4 V3 x* D" C; \目前是圣泉的FQ507醇基涂料
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    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 13:32:49 | 显示全部楼层
    action 发表于 2019-9-18 09:068 r8 n, x; w6 |  t* T+ P
    1、你们树脂的糠醇含量多少?再生砂的粉尘含量多少?树脂加入量应该是高了,固化剂的加入量也可以降低6 v9 t" e$ f$ t2 I" {
    2、 ...

    0 T  C+ E1 _- _1 u. v! m之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    $ u" R0 ]6 Q3 x# j后来将浇注系统加大,浇注时间都控制在30S以内,但是浇注来的铸件都有气孔
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-3-16 12:17
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    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2019-9-22 14:53:59 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-9-20 20:23; Q+ `# D& v3 F6 N4 D
    如此大件 如此大面向上,排气只能是其一原因,渣有气致渣, 也有二次渣。二次渣成因多种... ...
    2 e& p, [7 _8 p0 M/ c0 R; L- O
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-9-22 19:38:57 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-9-22 20:14 编辑
    5 z7 [, h" w. a  y
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 14:53  W% ?% u( {- u# {  d* _" s
    铸件上表面看不到明显的渣孔,只是局部有白斑,但是白斑跟气孔没有
    , T7 P' {$ y, f3 {5 C1 R/ z) @

    , I# C. K  ?1 R" R) A' q. ~. u$ o1:按图改一下。所有溢流包最好与上箱顶部等径平齐。与大气连通。
    * l: u0 y- g/ b% r2:根据缺陷的类型。1390有点低。1420度浇注为好、根据你的叙述,35-40秒浇完为好。
    " G1 t+ n  M( u供参考。应当有所改善。。
    截图01.jpg
    截图00.jpg
    截图02.jpg

    该用户从未签到

    发表于 2019-9-24 15:39:18 | 显示全部楼层
    砂里淘金 发表于 2019-9-22 13:32
    , I2 h3 w2 R" [6 U1 T. [之前一般浇注时间在50S左右,有时有浇注30S的,跟踪发现浇注30S铸件气孔要少很多甚至没有,
    ! W& l+ b. i- V后来将浇注系 ...
      \0 x9 F6 c( s5 H/ Y
    横浇道应该设置在盖箱,这样渣才能一定程度留在浇注系统内
    ! V# q* C, C: s  o: C从冒口缩凹情况来看,你这几个冒口完全可以取消,降低浇注温度至1350±10℃,缩松可以配合冷铁进行消除
    # D/ q: D" {6 [) f测一下型砂微粉含量,我估计你们的型砂状况处于病态,如果粉尘含量不高于0.5%,可将树脂加入量降至1.0%,固化剂加入量降至40%5 j1 j" _0 ^5 R) O6 n0 J$ a, E
    浇注时间不稳定的因素要找出,是不是浇口杯底部直径时大时小- U5 Q: u/ B* `, M) v. g
    顶面增加几个扁出气,涂刷后烘干
    ( l! B7 I5 C# {" a& M' l! P# n3 M' H% |可将三维图发来帮你进行模拟并优化一下
    6 P7 [. `+ E2 M- _4 j+ `: o
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