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[求助] 铸件缩孔如何解决?

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-10-26 18:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-10-31 09:41 编辑
    1 Q  e2 u7 L0 F& ~
    " J; w1 l6 }$ r& y  l碳  3.8 硅2.7  回炉料用的522公斤,回炉料用的多是不是也影响?  浇口杯暂时动不了1 @) |; V8 \9 o( D1 t, o! }
    单件10.5公斤 一箱20多公斤
    . a) ~6 x. m% G想着在水口加厚点,看看能不能改善点
    1 y( ~& B7 k/ T& F
    , q; j1 b# J/ w  r% @ 格式工厂IMG_20191026_194523.jpg 3 r; g) k; a& e
    mmexport1572081184499.jpg
    / m  {; V+ R" c0 i2 E- Y* q" { 格式工厂IMG_20191026_194523.jpg
    + t/ S5 p9 k+ \: o$ J$ D: K 格式工厂IMG_20191026_194529.jpg , M' L; b1 y+ ~& j1 u3 W7 R
    格式工厂IMG_20191026_194537.jpg
    / X& F; Q; P) g9 ^ 格式工厂IMG_20191026_194545.jpg
    , R! P* c! x: p$ e 格式工厂IMG_20191026_194559.jpg
    ! i# s6 a) R. ?) q# g3 J( C/ ~ 185125e6s8ysgwsoonfr84.jpg
    % D5 ^1 g7 h. D( s* x+ g- c9 P+ c' j 185125uuwx3ewojezw3z3m.jpg / `/ B7 Q( E2 P0 {. u# T( g; D9 i% ^
    185126fgmxa27hg00fm4xd.jpg 3 X- L0 F) ]/ ^  V4 M0 e& H7 l
    185126nay1wc16mm68cc1w.jpg % D! C# j9 _1 f# {5 e; P
    185126f2cqd9ilz60d7xii.jpg
    # z' C/ B- Z! E9 x+ `+ J 185127dy9stx38eighji9e.jpg
    7 j* a+ }2 y! M$ v5 S6 f3 a9 @8 Z 185127v3xxj8mnu3i0045x.jpg " R  J% a0 s- k0 c/ q! l: t
    185128xzi7ffddkiodzdl4.jpg
    , `2 w7 r' P3 l 185128imxtwc2wf7l3f7lo.jpg
    : I' |, W" E. }9 A2 t+ k( ~8 z0 E 185128bcvbdniycbdcqijb.jpg
    ; s9 s( }3 H- n这是浇口修改过的模具,外增了点水口8 j  M. \. i4 r+ O) }) W
    4 d9 Y: M( p% n* x

    9 t6 G$ c7 J0 H! i" C. v& z$ Z实验失败+ `# n7 A5 c4 B$ b7 i( [
    改进了水口,看来补缩还是过不去3 p# E5 C% z8 x$ w# z  }* L
    格式工厂IMG_20191030_090627.jpg . W7 x2 `; B+ p: ^7 r' D( X% i" N
    格式工厂IMG_20191030_091002.jpg ! X; a# Y2 b0 U: e% L8 \1 K$ E
    格式工厂IMG_20191030_091022.jpg
      d* l1 |* \' T/ q 格式工厂IMG_20191030_091029.jpg
    4 C! n/ E. d: @) e% U 格式工厂IMG_20191030_091034.jpg " |+ e; x) a. B6 B- p
    只有一个没有抽孔,是高温铁水浇的,但是高温浇筑了两箱,另外一箱也有抽孔/ L  |& L: v: n2 T1 E
    1572420561(1).jpg 5 e+ L& y" N; A: D
    这是调整碳当量的配料,减少了浇口,装炉总量是1吨,现在浇口是380公斤,原来是520公斤; H8 T6 u; _. w' U- C& O- L
    - J# G1 f, h0 h$ Q" ^
    我想在热节上方临时加个锥形体,看看能不能补缩,大家看行不行?
    IMG_20191027_114726.jpg
    Screenshot_20191027-163359.jpg
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    该用户从未签到

    发表于 2020-1-14 21:48:03 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-12-30 23:12
    ' Z2 h) u! z. o# p1 b我的经验告诉我,碳当量太高也容易缩的!

    ( A6 L$ t/ U# H/ D+ X* A% k* l看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒口的作用,冒口不起作用后的危害更大,个人认为解决缩松、缩孔首先得观察冒口是否起作用,首尾模的冒口切开看看状态再说,起作用的前提下再来分析其它问题,不然容易走入很大的误区。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-10-27 14:05:39 | 显示全部楼层
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 22:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
    看成份,球铁吧。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-26 19:55:22 | 显示全部楼层
    一箱两件(左右对称各一件)?
    ! b; M3 U5 z' f  W$ U( F解剖位置在浇口上?
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 20:11:22 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-26 19:55
    ( R5 h! t  `1 b) n: E一箱两件(左右对称各一件)?$ K3 \/ H; m2 O+ L; `3 w
    解剖位置在浇口上?

    ; A& D+ `* A& T8 T6 p" ^不在
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 20:16:23 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-26 19:55% q3 ^* a; r% l, }% t: E  P  }
    一箱两件(左右对称各一件)?# z9 h- d  N7 w8 G+ @+ K5 W% n
    解剖位置在浇口上?

    1 Z5 n9 _" |$ j9 c 格式工厂IMG_20191026_194523.jpg
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    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 20:17:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-10-26 20:42 编辑
    6 `' N' V9 y4 |( a
    富康铸造 发表于 2019-10-26 20:11
    - z! X( s, _* _, V  [( p/ p不在
    $ `( O' Y$ L, y- [, ^; c

    6 G% R' A1 S4 x# t# k7 C8 F浇温多少?6 i$ P  t: M- R
    2 @( h( C) s  o7 h" g" V, [
    这个位置对吧。
    截图01.jpg
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:21:32 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:17; v8 }  p) ~; ~" C1 R  l
    浇温多少?
    3 x8 @. Z& z! e# {1 u- `
    1420
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:29:56 | 显示全部楼层
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:30:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:17 4 f5 p4 l5 e( a  l3 W  M8 Z# |" H$ `
    浇温多少?
    4 W5 E  R3 H. l* \
    * C' ~- v+ d9 G这个位置对吧。
    - A7 J! w1 `- C
    就这最厚
    + v& ^3 V$ J5 x1 y# ]6 \6 i% P
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 22:17:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:43 ; p5 m% X7 c, T6 N; m: Z" n* k! j
    按图改一下。试试。
    ; ?( ~* N" G% ]1 n& X" h! N7 h# c: x/ V
    均衡凝固的适用性是有限的。
    & [" O# d/ N7 {9 G6 C& L  }" u( g
    成分没问题?! {# Q: H) B: y. ]
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 23:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
    均衡凝固不适合你的件。
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    昨天 18:35
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-26 23:16:27 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-26 22:17
    / B6 U% j) ~- ~: k# V# D成分没问题?

    6 x4 n3 N1 j4 z3 u成分没有什么大问题,目前的问题是在壁的厚薄交界处的热节得不到液态铁水的补缩(需要补缩的水过不来,通道受堵),目前的轻量化技术的发展,在很多零部件的结构上经常出现这种情况,就我遇到的就不少次了。
    6 d" O5 v# g' N# A4 U( V# y
    & G2 S3 I$ W/ M4 s以我的经验,可以这样考虑:
    ) n% [0 D* V8 x; Y& ]4 U$ ?+ O* G: E" J& P( U) |8 A# _
    1、调整内浇口的位置,为相对厚壁处的液态补缩创造有效的条件,正如楼上董工所述;2 B+ Z/ y- J7 [( q- y4 l% Z4 ~. ^" C+ k  F

    + B' g$ A+ ^; ^8 I( `6 R+ x" `8 a2、在薄壁处开出气口,防止薄壁处产生冷隔(不知薄壁处的厚度为多少?);
    " j9 v! {, ?3 K  C8 g
    3 u9 |1 l% T5 \: ]$ s! v, q3、适当增加浇注温度;; d5 f: e  ]+ W. ]4 O

    / `* M7 e! K' T! L& U0 @' h( i0 R4、可适当再提高原汤的碳量,控制孕育量。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-27 00:07:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 22:33& T: n' L2 W0 H; @; Y5 B1 O7 V8 ^) A, O
    看成份,球铁吧。

    " v' S; Q& `2 _6 J* }0 T: J. a
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:11:59 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-10-26 23:16
    , o; Q8 K# L, q; T) v成分没有什么大问题,目前的问题是在壁的厚薄交界处的热节得不到液态铁水的补缩(需要补缩的水过不来,通 ...

    . ]8 B2 k2 g3 ~9 `0 R* s* m! o原铁水 C3.87  硅 1.5      终硅2.74' ?2 a& D8 |6 K9 Q7 V1 J- a, K

    3 E; ^/ a4 ?! W# m3 R7 J要提高温度?
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 00:19:36 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 00:11) v9 }: A: g; m$ W4 q6 l6 o
    原铁水 C3.87  硅 1.5      终硅2.74" J& D* \3 x. @  T- _
    1 r# U7 u9 b8 g
    要提高温度?
    ) X8 @, a; K) ?  H& F4 ?
    按老翻砂师的思路尝试一下吧,应该是有效的,有一点要注意,越是这样的结构,孕育量越不能大,我们做农机件交的学费够多的了。
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:42:46 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 00:19
    9 I. f" _6 @2 h) d) S( l按老翻砂师的思路尝试一下吧,应该是有效的,有一点要注意,越是这样的结构,孕育量越不能大,我们做农机 ...
    ' m+ f. J! t9 {" A: v9 x
    硅铁减少?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 07:59:58 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 00:426 H# j5 b8 E2 W% T
    硅铁减少?

    / O5 w' @# U. s: m- v5 }' R你最好还原一下你的炉前处理工艺吧,还有就是做其他的件怎么样?具体牌号?等等。
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-10-27 08:54:18 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 07:597 F2 Q% Q& s, E7 e' R
    你最好还原一下你的炉前处理工艺吧,还有就是做其他的件怎么样?具体牌号?等等。 ...
    . n3 {. `/ h! |; P
    QT450  我把合金也稍微降低了点,
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-10-27 08:57:29 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-27 08:24
    . ^1 K8 K) W( o( i) u! K8 {5 Z" q想根据这个贴子,谈一下均衡凝固理论的误导性:
    - }0 z- z2 {' A: t, {% B
    ! R9 j1 I6 S7 b       碳3.8,硅2.7,CE:4.7
    5 @9 R* r- U% e) O# o
    打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    发表于 2019-10-27 09:03:04 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 08:57% ]2 [& C/ q, z2 R# f
    打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接 ...

    ' H2 X  N% t! I' [7 o什么线?
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