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[求助] 铸件缩孔如何解决?

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-10-26 18:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 富康铸造 于 2019-10-31 09:41 编辑
    7 Z1 M0 a1 f6 x3 |5 J2 i0 ]
    5 D  I( m5 i  I* p  f# q  u7 w碳  3.8 硅2.7  回炉料用的522公斤,回炉料用的多是不是也影响?  浇口杯暂时动不了
    ; |8 A3 [' [6 g! H1 F, K  h! r) t单件10.5公斤 一箱20多公斤
    8 h3 J$ _7 l, ~8 L+ [) ]想着在水口加厚点,看看能不能改善点* I4 i' _/ t* e! w$ M( g6 Y
    / i; K# c4 v& C% T
    格式工厂IMG_20191026_194523.jpg
    ! l4 `% R$ O# d8 W/ G mmexport1572081184499.jpg % M5 S: i3 R; M4 r4 w
    格式工厂IMG_20191026_194523.jpg 9 h9 [# c* a; A0 e/ t" L
    格式工厂IMG_20191026_194529.jpg # {2 L( @/ P: g
    格式工厂IMG_20191026_194537.jpg 3 \0 k6 v8 v! R" b4 J
    格式工厂IMG_20191026_194545.jpg % K2 W6 b* D: `: D
    格式工厂IMG_20191026_194559.jpg
    : S6 ~8 A( h0 Y2 I' a3 {- R 185125e6s8ysgwsoonfr84.jpg . _" Y% N6 `: |, k+ V0 m( L
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    ; [0 q) s3 W- [. E% r  y$ s 185126nay1wc16mm68cc1w.jpg
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    , V, E- Q( i- c  \ 185128xzi7ffddkiodzdl4.jpg 0 l0 z" h/ s+ A5 ?
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    9 Q  p3 ]% ]& K5 i3 ? 185128bcvbdniycbdcqijb.jpg
    , I" q0 j& `5 b) M4 f这是浇口修改过的模具,外增了点水口
      Q* q" w9 o" A8 @1 h+ W
    / Q$ C9 a- w+ t$ |2 `/ l& ]) v5 T# P/ d: l& w
    实验失败( {0 I9 G6 v8 ^: Q( M2 V0 E
    改进了水口,看来补缩还是过不去" A9 w; T' y) Z2 G
    格式工厂IMG_20191030_090627.jpg 6 A2 h7 D6 j5 `
    格式工厂IMG_20191030_091002.jpg
    , W3 O; ^- Z) w. C. @ 格式工厂IMG_20191030_091022.jpg
      N. ~1 N2 B6 x! @. l7 O 格式工厂IMG_20191030_091029.jpg & }; s/ n7 j: t
    格式工厂IMG_20191030_091034.jpg
    : r4 y! [* D' U只有一个没有抽孔,是高温铁水浇的,但是高温浇筑了两箱,另外一箱也有抽孔% r. R3 W& z. j& S) f! U; g0 ?
    1572420561(1).jpg
    + S% ?$ I$ Y: C6 }* b. w. j' q5 M这是调整碳当量的配料,减少了浇口,装炉总量是1吨,现在浇口是380公斤,原来是520公斤
    ; M/ c, z0 b* P# z4 T0 w/ [/ l6 m) P" N, j
    我想在热节上方临时加个锥形体,看看能不能补缩,大家看行不行?
    IMG_20191027_114726.jpg
    Screenshot_20191027-163359.jpg
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    该用户从未签到

    发表于 2020-1-14 21:48:03 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-12-30 23:125 k" s+ _" E/ U& k3 X
    我的经验告诉我,碳当量太高也容易缩的!

    . N0 r- ~5 \0 l0 M看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒口的作用,冒口不起作用后的危害更大,个人认为解决缩松、缩孔首先得观察冒口是否起作用,首尾模的冒口切开看看状态再说,起作用的前提下再来分析其它问题,不然容易走入很大的误区。
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    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2019-10-27 14:05:39 | 显示全部楼层
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 22:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
    看成份,球铁吧。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-10-26 19:55:22 | 显示全部楼层
    一箱两件(左右对称各一件)?
    6 Y  V; @: i  I# C3 J- y, ?! m解剖位置在浇口上?
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 20:11:22 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-26 19:55+ |. P3 a1 F. ~$ w3 c. d
    一箱两件(左右对称各一件)?: \8 G8 G- B6 l+ q
    解剖位置在浇口上?

    : i  D4 }. o5 R& h3 \( d" ]- Q$ R  A不在
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 20:16:23 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-26 19:55& m' s3 D& }+ ^3 S# A
    一箱两件(左右对称各一件)?
    ! S1 g9 Z' \5 B解剖位置在浇口上?

    9 j6 V/ j: R) ~& e2 _ 格式工厂IMG_20191026_194523.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 20:17:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2019-10-26 20:42 编辑
    1 o: x9 Y$ j7 @  b6 f9 @5 ?
    富康铸造 发表于 2019-10-26 20:11
    9 `; N4 o+ E$ E5 f8 [! R1 @不在
    ! X5 l+ Z' [+ V$ L, i  R
    ' n7 i4 y# J/ b1 ?. T1 F
    浇温多少?
    7 E/ s& i6 u9 z- N- w+ c6 ~" }3 C, c' U, w) l
    这个位置对吧。
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:21:32 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:17
    3 S! Y- Y: j) Y" e' D浇温多少?

    ! N: i3 z7 }: l* Y; W5 N! {: _0 L1420
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    2023-12-14 22:50
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:29:56 | 显示全部楼层
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     楼主| 发表于 2019-10-26 20:30:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:17
    ( f+ c8 M1 `0 y3 Y4 b浇温多少?
    $ W) m# W5 E2 v8 N6 k6 X- |% m; U# m4 p* x3 b' J
    这个位置对吧。

    9 R: Z6 t7 S+ S* z就这最厚0 j4 {; e2 z6 q; H8 l0 s' B
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-10-26 22:17:58 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 20:43
    * B7 S' d' a5 V: ~. R- {! w按图改一下。试试。% l9 n/ \8 T8 I2 ~8 p0 r! a" Y
    6 ?2 {. ], @# _" D
    均衡凝固的适用性是有限的。

    - X: `& m+ r# k6 ^4 Q" c! {成分没问题?3 y, c+ D- R9 {/ w7 c# o9 k- W& f" ~
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-26 23:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
    均衡凝固不适合你的件。
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    昨天 21:21
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-10-26 23:16:27 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-26 22:17$ z8 D+ X0 W* o' p5 W! _, E
    成分没问题?
    , d% E' {  m# c
    成分没有什么大问题,目前的问题是在壁的厚薄交界处的热节得不到液态铁水的补缩(需要补缩的水过不来,通道受堵),目前的轻量化技术的发展,在很多零部件的结构上经常出现这种情况,就我遇到的就不少次了。
      ]: A! q7 Z7 O& k* `! ~) i* E/ j1 m& T( Y
    以我的经验,可以这样考虑:/ _4 |! M* Y3 d1 C
    2 {: }1 m; h5 e8 L
    1、调整内浇口的位置,为相对厚壁处的液态补缩创造有效的条件,正如楼上董工所述;
    7 N- z& S9 t7 a4 j4 g/ p/ _; K3 }' C" F$ s" @! m. u
    2、在薄壁处开出气口,防止薄壁处产生冷隔(不知薄壁处的厚度为多少?);
    ; s7 w, `0 I. @# T5 A' x+ w4 Q- {& K, m, }; l* Z6 G4 V' _
    3、适当增加浇注温度;
    . L$ {' I  G5 ?% G. R
    . K6 M* q' ~6 W9 K1 }1 k9 M  ]4、可适当再提高原汤的碳量,控制孕育量。
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:07:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 22:33
    + d% u# q: p6 R) a+ w: t7 [" k看成份,球铁吧。
    0 i5 h9 F' r* z
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:11:59 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2019-10-26 23:16! y3 Y/ V) U, a: F$ @
    成分没有什么大问题,目前的问题是在壁的厚薄交界处的热节得不到液态铁水的补缩(需要补缩的水过不来,通 ...
    * K4 B: k- ^) [0 `! g! B+ a# B
    原铁水 C3.87  硅 1.5      终硅2.74
    7 N. F0 T: I% B5 O: k/ |9 i/ ], s  B5 B
    要提高温度?
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 00:19:36 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 00:11
    6 \! L- ]% n: J- ?原铁水 C3.87  硅 1.5      终硅2.74
    8 z! L5 x& R2 F. t1 i
    ' l. T7 B- t! n要提高温度?

    3 b/ f1 b  o- c* T1 u按老翻砂师的思路尝试一下吧,应该是有效的,有一点要注意,越是这样的结构,孕育量越不能大,我们做农机件交的学费够多的了。
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     楼主| 发表于 2019-10-27 00:42:46 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 00:19
    ) N7 D% g( Y! ]9 I% t按老翻砂师的思路尝试一下吧,应该是有效的,有一点要注意,越是这样的结构,孕育量越不能大,我们做农机 ...
    * m+ Q8 ?5 u+ d0 @
    硅铁减少?
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    发表于 2019-10-27 07:59:58 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 00:42/ W& q8 T: e$ q: A! u1 u8 r3 u
    硅铁减少?

    ) w# p  K" u$ y( K你最好还原一下你的炉前处理工艺吧,还有就是做其他的件怎么样?具体牌号?等等。
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     楼主| 发表于 2019-10-27 08:54:18 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 07:59
    0 I$ h8 z! e3 d5 A( G1 V你最好还原一下你的炉前处理工艺吧,还有就是做其他的件怎么样?具体牌号?等等。 ...

    & L/ }6 i+ J$ ~QT450  我把合金也稍微降低了点,
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     楼主| 发表于 2019-10-27 08:57:29 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-27 08:24
    $ ]! F0 w: I: u% _3 r想根据这个贴子,谈一下均衡凝固理论的误导性:2 l. q9 w- X# C+ Y) [" M

    ) \/ A: y* O) b) g       碳3.8,硅2.7,CE:4.7
      @: m8 }' M& S6 p) |
    打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    发表于 2019-10-27 09:03:04 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 08:57
    & r5 \" b/ x; h* j$ D打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接 ...
    , o  G% B/ e! g& S/ y
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