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楼主: 富康铸造

[求助] 铸件缩孔如何解决?

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  • TA的每日心情
    开心
    昨天 20:28
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-11-2 21:50:37 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-11-2 20:461 p# `) @. P1 h8 R/ A" {
    准备试试在内弧加补缩冒口,但这么做成本就高了.....
    % A7 T/ H$ w! ~
    坐等分享你的改进后的成果,祝你成功!
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-11-4 08:46:36 | 显示全部楼层
    楼主改进结果如何?有没有解决问题?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2019-12-10 14:21:19 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27" @+ L/ Y5 Z+ Z7 ^9 w4 w: Q% P
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。% F* |, m( ^! g# a/ t% v
    2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    % m3 k# j. \" A5 V3:直浇道与横浇道交叉 ...
    : i# q! B! X$ S. R
    老师,能不能给我点示意图,比如引流补贴做成什么样的?直浇道与横浇道交叉位置体积怎么加大?加大到什么程度?锥形封闭式横浇道具体做什么样的?碳当量提高到多少?方便的话我私信您加个微信?
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-12-11 19:15:42 | 显示全部楼层
    看来楼主还是没有解决问题,大神们继续帮忙
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    开心
    2023-5-16 09:35
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-12 09:56:32 | 显示全部楼层
    不知道解决没有,如果没有的话,建议在缩孔的位置加一块大小和热节面积稍大一点,厚度与壁厚相当的冷铁,如果是长条,也可以加几块冷铁,加在下箱
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-13 07:05:51 | 显示全部楼层
    看来真还没有解决,尝试一下将内浇口的面积继续减小(长、扁),且在缩孔的发生部位扎出气眼。
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    奋斗
    半小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-30 21:49:42 | 显示全部楼层
    从两方面分析,工艺和成分
    % D3 H, s- x& `0 a1 I补缩通道不通畅,最好应用顺序凝固工艺,有模拟软件的话,一看便知
    3 N: M3 O4 W4 s& f1 U) B碳当量太高了,适当降低一些,有利于发挥冒口的作用& z3 M: ^+ u* b: r  \
    以上意见,望理解其内涵1 Z; i4 s5 Z: W, E
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-12-30 23:12:35 | 显示全部楼层
    Xavier2005 发表于 2019-12-30 21:49
    ) G( [1 C9 r: w$ e: s从两方面分析,工艺和成分
    , ~4 t0 Q* M: ]补缩通道不通畅,最好应用顺序凝固工艺,有模拟软件的话,一看便知
    6 A" Q, x, q- T% J碳当量太高了 ...

    1 j6 h- A; h* Y5 A我的经验告诉我,碳当量太高也容易缩的!

    该用户从未签到

    发表于 2020-1-14 21:48:03 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-12-30 23:12
    6 k! h1 j- X6 i( E: I- |我的经验告诉我,碳当量太高也容易缩的!
    4 e  b* N7 C# D' R/ j
    看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒口的作用,冒口不起作用后的危害更大,个人认为解决缩松、缩孔首先得观察冒口是否起作用,首尾模的冒口切开看看状态再说,起作用的前提下再来分析其它问题,不然容易走入很大的误区。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-1-15 13:18:23 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-12-10 14:21
    ! Y8 a4 ^% P/ s7 S5 `2 _老师,能不能给我点示意图,比如引流补贴做成什么样的?直浇道与横浇道交叉位置体积怎么加大?加大到什么 ...
    4 E1 C$ Q& T/ v; A/ w  ?
    把老翻找过去现场调查一下吧/ R4 M# K& g; V6 X
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-1-15 15:52:23 | 显示全部楼层
    wubin3188 发表于 2020-1-14 21:48
    - s! Y. c' `4 W; n- k看到个比较实战型的,碳当量高了,冒口易不起作用,单热节的铸件宁可碳当量低接近共晶点或者再低来发挥冒 ...
    " L6 _% Q: }  s" G: n% S
    冒口没起作用
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-1-15 15:53:15 | 显示全部楼层
    YZD123HD 发表于 2019-12-12 09:56
    5 f( i0 v" S3 z0 Z* Z9 @2 A不知道解决没有,如果没有的话,建议在缩孔的位置加一块大小和热节面积稍大一点,厚度与壁厚相当的冷铁,如 ...
    0 m! E+ \3 ~' V) X* H+ k3 `, Q
    加冷铁的方法是最后的方法了  Q) ?0 F6 O  X3 T# V, P
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    奋斗
    2024-4-10 18:17
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-2-7 22:58:38 | 显示全部楼层
    这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4.4左右,还有就是您这似乎没有放过滤片啊,没有渣眼吗?
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    开心
    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-2-9 06:02:52 | 显示全部楼层
    看来这么长时间了,问题还是没得到解决。$ m3 N# N! L* X& p' @- o8 @. [
    建议好好捋一捋,把所有数据都整理一下,便于仔细分析。
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-2-10 14:12:58 | 显示全部楼层
    守仁格竹2011 发表于 2020-2-7 22:586 u) v0 z# F3 w7 l
    这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4. ...
    , c" I+ a5 B7 t
    看来是做过类似产品的
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-10 16:55:03 | 显示全部楼层
    守仁格竹2011 发表于 2020-2-7 22:588 R6 ~, V6 z0 l! v* O8 Q" m
    这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4. ...

    $ g$ Q5 l& J/ `* o9 L从加工情况看,没有
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    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-10 16:57:16 | 显示全部楼层
    守仁格竹2011 发表于 2020-2-7 22:58  s' n/ ^6 J/ @. z0 a
    这是制动蹄铁吧,就我们铸造厂的经验,还是要加补缩冒口,放在制动面(大弧面)有凸台的旁边,碳当量控制4. ...
    $ c# v) Q  O% b
    放在外弧面不行,打磨有难度,你们做的浇棒比是多少?
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-10 16:59:38 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2020-2-9 06:028 l9 R: k/ }' C/ p; g
    看来这么长时间了,问题还是没得到解决。6 Y! b, l# U  A& b/ |
    建议好好捋一捋,把所有数据都整理一下,便于仔细分析。 ...

    / l. A+ O  i0 L) C& \6 f0 _8 _在不增加浇棒比的情况下,可能要更换模具,或者寻找下前后两批次的炉料的不同了,没有别的办法,加补缩的话估计需要增加最少4公斤的补缩冒口,或者加冷铁,加冷铁又影响生产效率
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    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-2-11 11:57:43 | 显示全部楼层
    看到现在,好像还没发现冒口的存在!
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    奋斗
    2023-12-14 22:50
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2020-2-22 18:24:53 | 显示全部楼层
    最近想了想我的这个问题,很有可能缩孔变大是因为炉料变化的问题,因为之前也有缩孔,但都不大,为什么这批的问题特别大,可能那段时间炉料配比变化比较大,有时候是废钢比例大,增碳剂使用多,有的时候是回炉料比例大,生铁次之,废钢最少只有45-90公斤,再有的时候生铁达到70%,回炉料次之,废钢45-90公斤。各位老师,是不是在原铁水成分不变得情况下,炉料变化会造成缩孔倾向变大?
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