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楼主: 富康铸造

[求助] 铸件缩孔如何解决?

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     楼主| 发表于 2019-10-27 12:38:48 | 显示全部楼层
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    发表于 2019-10-27 14:05:39 | 显示全部楼层
    内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-10-27 15:27:16 | 显示全部楼层
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    # k, l  w0 B5 C) W2 Z6 q2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    & F% b, K- u9 ~0 X5 J" p  y3:直浇道与横浇道交叉位置体积加大,形成内冒口,补缩
    ( O1 q3 J7 `% s/ ]4:砂铸缩孔位置可设置外冷铁;2 `" w) Q# Z. s
    5:引入铸件的横浇道可调整为锥形封闭式,增加充型补缩压力。1 c5 [. t4 h7 g$ }/ v$ i/ Y
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 15:46:31 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:277 t( {1 n2 t5 V' |+ u$ I% F  E
    1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    0 C6 g+ s, C. R0 A' h7 @  e2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    * U4 f; ]- G4 q9 ~4 t* A1 e3:直浇道与横浇道交叉 ...

    8 z" \& A% F/ n# x: T5 J, |! i我也认为,工艺必须要改!
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     楼主| 发表于 2019-10-27 16:34:39 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27
    ; v3 ]* {* r9 R1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    0 x3 f: r* x) Q/ }2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;
    ) c  O/ Z# c' l/ M3:直浇道与横浇道交叉 ...
    2 o3 a% }1 w2 f
    现在碳当量是4.66% X" }/ o4 i- l1 S8 ?
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     楼主| 发表于 2019-10-27 16:39:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-27 16:33
    , ~4 u4 R- L3 v# }* d更改如图。

    3 v4 p9 a" {$ I: I我把模具水口加宽了点!# q9 F  b$ K3 I
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-27 18:47:47 | 显示全部楼层
    关键要解决液态时凝固前的补缩通道畅通的问题!
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    发表于 2019-10-27 21:57:31 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-27 08:577 h$ x% o! u/ c$ ~7 L  O" S
    打算把浇口系统修改下,自动线做排气不好做,而且成分实验成本太高....想着修改浇口系统最为直接 ...

    $ ]* z' q! g3 [- A, ]9 I) n0 ~个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    $ d: _. }8 @5 h$ m1 }/ r是自动化水平线?还是开式造型线?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:04:47 | 显示全部楼层
    dlee 发表于 2019-10-27 14:05
    ' V/ `! {6 x( ?内浇口太长,中间的再粗,也难有补缩作用
    . [; }) f# @& N+ c: p6 N
    那您的意见是?
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:06:03 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:57. K- B$ v( p* F: y' x; P& T0 {. N
    个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?
    + o+ ]* V% W0 {是自动化水平线?还是开式造型线? ...
    ' a/ E$ P& X2 R* l9 u
    自动化水平线
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     楼主| 发表于 2019-10-28 13:10:06 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-27 15:27
    ; v) w% g( J0 \* ]$ B1:建议提高下碳当量;浇注温度调整看能否解决。
    2 H3 D! I) r" S" k/ M' }. l2:内浇口靠近缩孔位置做个引流补贴;7 \% N0 T/ v  {& D& A
    3:直浇道与横浇道交叉 ...

    , g5 j6 `5 B: ?温度调高调低?
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-10-28 14:45:14 | 显示全部楼层
    其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问题,还有产品变更要走流程,耗时耗力),估计大部分人都会放弃这条路,但是不要把这条路堵死了。; b% o* P: Q/ `0 k0 X  S
    改工艺增加液态补缩:1.要有液态补缩的源头;2.液态补缩通道要畅通;
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    发表于 2019-10-28 21:38:24 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-28 13:10
    0 d" q# X# y* P1 z3 D温度调高调低?
    ! F: U  z3 `5 D& ~
    得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证! o% |( J3 E/ t8 B* {8 A9 K3 ~7 y
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:38:19 | 显示全部楼层
    lumaobo 发表于 2019-10-28 21:38, Y. f4 c- y# L8 h% B- J. e. q
    得做实验验证,高了低了都不好,需要实际验证

    . s/ Z1 ]& g$ R# ]已经做了,增加碳当量 ,减少浇口,并且把水口往热节地方加宽了,效果不好,唯一是高温浇筑的产品会好点
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     楼主| 发表于 2019-10-30 15:42:59 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2019-10-27 21:57
      G# y# _  K# H4 ]& N个人认为水平线排气应该不难,你用圆锥棒固定在模具上即可啊?7 V, Y! X) f2 E2 |7 i
    是自动化水平线?还是开式造型线? ...
    / u# K2 J4 `+ l. Y
    没办法了,这是最后的方法了,要不就得动浇注系统了
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     楼主| 发表于 2019-10-31 09:44:18 来自手机 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-27 15:467 t" k6 N% q7 ~6 `
    我也认为,工艺必须要改!
    8 t( _, C/ ]# H' E
    肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行
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    发表于 2019-10-31 15:47:39 | 显示全部楼层
    富康铸造 发表于 2019-10-31 09:44
    4 B6 y: v) G* |0 i* R9 u6 N4 o肯定要的,在热节上面加个锥形体,看看能不能起到补缩作用。您看行不行 ...
    & Z, x# {% b& N2 s1 ]  N
    千万不能再增加原有热节的厚度!
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:44:20 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2019-10-31 15:47% g' ~8 j+ x4 _) K  Y6 G7 A9 J7 P
    千万不能再增加原有热节的厚度!

    + O7 r* }. |3 ~5 A想了想,会增加打磨难度,还是在内弧加补缩试试
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:45:04 | 显示全部楼层
    hugoboss590 发表于 2019-10-28 14:458 Q, Z% p( ^# v+ {7 r
    其实我想说改产品结构,但是改结构的阻力太大(涉及到相关装配产品也要做修改,产品设计者觉得我的设计没问 ...
    , {9 n0 B  I6 M2 e! H* g
    修改浇注系统,在内弧加了个补缩冒口试试
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     楼主| 发表于 2019-11-2 20:46:00 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2019-10-26 23:12
    3 B! _- N, ?' Y均衡凝固不适合你的件。

    + s# A2 M8 X3 f4 e) z' W  t准备试试在内弧加补缩冒口,但这么做成本就高了.....
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