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[讨论] 球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷

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  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-3-20 09:53
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-2-28 11:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
          前几天做了一炉产品,QT600-3牌号,小件,最薄处5-8mm,最厚处12-15mm,覆膜砂壳型工艺,一型两件。
    : j3 v1 u! w" d# ~- K! u5 \      580公斤铁水,C3.95,Si1.45(孕育后2.43),Mn0.2,Cu0.3,Sb100g。硬度检测240HBW。
    + L# U* c  B2 R
    ; j  b- @& T+ ]: ?; u4 h      金相发现圆柱筒壁处(照片取样处厚度8mm),中心有一条带状痕迹,显微镜下100倍发现带状处有明显渗碳体,带状以外组织正常。0 ^5 F% V5 d# t! ~& K0 O1 Y7 N
    : h. ?( y7 e: A$ f0 n4 W0 B# x
    4 c! ]9 p. V+ T2 Z' R3 [
          后来通过热处理消除了该炉产品缺陷。只是这个产品量少,一年可能只有这么2-3炉,之前相同的配料没有发现问题。当时群里讨论,有朋友出现类似问题的,是铁水在电炉内保温时间过长,认为可能是铁水形核能力下降,通过出炉前在铁水内加铁削解决了该问题。
    1 S3 ?* b0 c& F. n2 w
    ! m6 e% r3 \* e: R/ F4 v
    / G) a8 M  B, h" ]' ]0 u      现在发给大家抛砖引玉,有没有类似的反白口缺陷。$ O! _" i8 _/ P8 _) a& e

    - V1 _$ g9 V6 |) d: m

    金相拼接照片

    金相拼接照片

    - @3 F% z% z( L5 u3 ]" s9 e7 h4 w! g/ Q# L/ U, i& @. _

    筒壁剖面照片

    筒壁剖面照片
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-25 07:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-7-3 10:13:12 | 显示全部楼层
    今天看到这个帖子,希望论坛的专家能够讨论一下。
  • TA的每日心情
    开心
    6 小时前
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-10-10 09:51:31 | 显示全部楼层
    Sb太高了吧
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    6 小时前
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2025-11-2 16:39:45 | 显示全部楼层
    600-3的活为啥加Sb?而且比例太高了
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    22 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2025-11-2 18:49:21 | 显示全部楼层
    这是五年前的帖子,问题应该早就解决了,欢迎有机会再来分享。, [' C$ M" f* K! I+ x, H4 P5 s
    2 Z( F2 I- M7 U4 P6 }0 o
    从上述的讨论交流看,基本同意多数意见,在此只是补充一下,个人认为可以不用加Sb,把Mn提高到0.5。
  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-12-18 14:20:59 | 显示全部楼层
    ‌球铁件薄壁处中心带状渗碳体缺陷原因:" a* R8 @. |' V( G# n0 }
    9 Z9 A& m4 q* d
    凝固速度差异‌:薄壁处冷却速度快,碳原子扩散受阻,形成渗碳体带状分布。: Q+ V- d& {" @/ t
    ‌元素偏析‌:硫、磷等元素偏析加剧碳化物稳定性,促进渗碳体形成。
    4 k) F8 W+ r  M4 Q9 e‌球化剂残留‌:残余镁或稀土含量过高,增加过冷度,导致反白口缺陷。
  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
  • 签到天数: 77 天

    连续签到: 5 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-12-18 14:21:26 | 显示全部楼层
    预防措施; G; }. x" F, u
    7 X7 Y' ]/ \" u) j9 I) j
    使用中频电炉熔炼,避免增硫、磷问题。2 D1 ~# |. j7 }, L/ \. Q3 P
    球化包设计为高度与直径比2:1,提升球化剂吸收率。
  • TA的每日心情
    开心
    半小时前
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2025-12-18 14:21:45 | 显示全部楼层
    解决方案6 Y2 Q+ Z# U; F8 o, G% u9 y

    , a& }2 b+ x" n9 ?3 _‌工艺优化‌:$ ~4 J5 w3 Y" d; J3 g. Y
    提高浇注温度至1300℃以上,减少夹渣和渗碳体。
    0 s2 |( R1 v- X9 U" x" T/ p  s8 w优化浇注系统,避免直冲热节区域。! d7 u1 n( N6 M6 n
    ‌成分控制‌:* \) o8 G% ^5 [
    降低原铁液硫含量(≤0.025%)和磷含量(≤0.04%)。. o1 V% l# h" c* M* I
    控制残余镁量在0.04%-0.06%范围内。% P' \3 Z: j+ b- U) x( g
    ‌热处理‌:
    5 G+ H% \" h) S9 y采用高温扩散退火(1250℃以上)消除渗碳体。7 Z/ m/ R" K" n/ R# g
    对高韧性球墨铸铁件,以铁素体为主的组织可改善韧性。
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