纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


楼主: 四方通行aaa

[交流] 关于床身上平面缺陷解决方法与硬度提高的求助

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-23 04:26
  • 签到天数: 375 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 15:37:35 | 显示全部楼层

    ) x' ~2 j& L) M9 H9 r2 T/ Y% U浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智
    6 j. {8 V$ r3 N: C% T# y( q
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:09
  • 签到天数: 3061 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 16:32:58 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:37/ z4 [  d. P- \; u5 X! m% ^
    浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智
    $ ?4 P. ~9 |" l7 A8 W8 `4 q* h0 L ...
    4 O7 L/ H5 f' G9 X% V
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 16:43:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:32
    / \' j) l  `# O+ X/ h( T2 @- n6 _但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...

    ) l  J! @! D9 l2 g6 ]6 S老板,是树脂砂造型
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-23 04:26
  • 签到天数: 375 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-28 16:49:33 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-28 16:32 ( y# K* X9 w( J8 t* x! W) s+ D% U9 t
    但是,这个缺陷应该与掉砂无关,对于潮模砂而言,大平面主要是防止夹砂缺陷~ ...
    8 b# @* W" {* M+ @6 W4 Z* g
    那个明显就是砂气孔,怎么说没关系呢,潮模砂强度更低,难道我眼花啦6 _3 E) o: _" e( K+ S) S8 x$ ]" _5 \

    点评

    应该说是我眼花了  发表于 2020-3-28 17:37
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:16:07 | 显示全部楼层
    缺陷图及部分造型
    缺陷图.png
    缺陷图2.png
    缺陷图3.png
    缺陷图4.png

    下箱浇铸系统

    下箱浇铸系统

    中箱浇铸系统

    中箱浇铸系统
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:23:24 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-3-26 23:29
    6 y6 ^7 J8 ]2 k; A8 O原则同意!根据图片以及楼主的叙述,应该是气孔,加强排气,另外,这浇注温度1400°C能确定吗? ...
    $ B9 G9 I; p0 Q" b
    是的,首件确定为1400摄氏度,第二件浇铸时温度在1380左右。我曾跟了1个月的浇铸,时间基本在1分20秒左右。
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
  • 签到天数: 197 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-28 17:25:07 | 显示全部楼层
    图2渣的倾向多,也有气的因素
    : I7 ^4 y; n0 I9 x9 Q图4气多一些
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:25:09 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-28 15:374 g0 ]8 Y* E. b8 ~" h
    浇注时间越长,大平面掉砂越严重,工艺设计是第一位的,没有浇注时间浇注系统等等,就下结论有点不明智' X6 a; N  G: v: @& D
    ...
    ' t: f9 C, H) ~- L8 `( [
    时间基本在1分20秒左右,造型部分图我已发
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:27:37 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2020-3-27 06:176 K& Y2 r( t, M# b- g( D5 j
    浇注时间肯定不少于4分钟吧,直径30的管子浇这么多水,搞笑的事情
    9 N# f9 ~5 Y* N
    不好意思,没描述清楚,浇铸时间为1m20s左右
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:34:58 | 显示全部楼层
    其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说,但我认为是不是浇铸完,气体从出气孔排除,造成气孔沙粒脱落,加大平面本来排气不畅,造成渣与气的集合?
    " S6 Q5 y0 x) X) {* ^以上,个人看法,最重要的还是想多听下各位师傅的意见。学习学习

    上排气系统

    上排气系统
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:36:57 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-3-26 19:46. r& ]& r0 E9 N1 _$ T( d; E  S: x
    看上去你这个不像缩,感觉排气方面有更大问题。
    8 d" ?% b  ^% E4 ], g最高点处的排气以及整体排气看不出。
    ) `/ ?9 n; H1 H4 X0 S2 d有刚开箱出来的铸件照 ...

    $ s9 T; J2 ?* a, r9 _$ o排气,加多加少,都没解决~~
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:38:15 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-27 08:14
    $ Y) [% `7 A. M' q3 D8 c9 X- K- e把浇冒系统也拍上来。如保密就算了。

    ) W9 Q2 b, x/ Q0 A8 r0 y% }: r师傅,发上来了部分~~" l/ i+ r2 a$ @' j6 G3 }
    还请多指点下,我学习学习
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:39:33 | 显示全部楼层
    铸造小狗 发表于 2020-3-27 09:55* G  X/ q& {( _
    看看工艺吧,估计还是与溢流口的设置问题!
    ; p7 y! L$ ~7 T, b8 X; V2 F
    的确没有溢流,,,但怎么加比较合适呢?
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:09
  • 签到天数: 3061 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 17:39:44 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:34' C$ l9 U: z' O
    其实我也觉得看着就不对,但是师傅改的,相比以前的楔形冒口,缺陷有所减少,但还是没有根治,虽然师傅没说 ...
    : N, j5 b: g( r& ?
    注意排气,做好溢流,再试试看~
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:45:03 | 显示全部楼层
    maohongyu 发表于 2020-3-27 11:17
    ; ]; Z$ z$ p1 p2 V2 g楼主银丰的?这个床身很眼熟。导轨没加冷铁么?上面气孔芯子做好排气吧。 ...

    # D8 t: N8 n5 J4 F9 j0 v( A* A' f# I尝试着加过冷铁,但效果不好,导轨面还是容易缺陷,最后加冷铁实验取消了
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
  • 签到天数: 258 天

    连续签到: 2 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-3-28 17:54:28 | 显示全部楼层
    铸造小猫 发表于 2020-3-27 11:30
    $ C0 r$ E1 Y, {0 S% h1 w; p9 R不知道是出于什么考虑,S比较低,不了解情况,不做评价2 c  b* K; F( B4 S" ]. @
    大比例废钢,可以考虑用点碳化硅。
    0 L1 r0 @: s8 S0 J0 k孕育剂是怎么分 ...
    - `/ e$ W0 ?) l6 O9 j8 \, A6 H" U
    加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加硫降锰实验中,最成功的一次,大件导轨平均硬度达到211HB,但奇怪的是,相同成分,在下一次实验中又回到170附近,小件我原推测会在180,结果几次实验下来,导轨硬度反而降了不少~~
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 17:09
  • 签到天数: 3061 天

    连续签到: 2 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 18:03:07 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54
    4 C8 B. k' Y1 n0 c; Z加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...

    0 [( U0 q8 X" F% }8 S关于调整成分,个人认为,必须结合金相观察,看看是否有过冷组织,再决定S的问题,毕竟,你的含锰量不低~
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-28 19:55:21 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:386 ]  ^1 F) ]0 R; e0 i
    师傅,发上来了部分~~
    2 |$ |8 Z% C* u; W; g: H( f还请多指点下,我学习学习

    " G2 S7 \) S0 b4 b7 U; M! q' Q5 i/ J
    / c; O  Q1 f2 o2 b4 ?! {" c浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。
    截图00.jpg
    截图01.jpg
    截图02.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-28 10:45
  • 签到天数: 1017 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-3-28 21:01:46 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-3-28 19:55
    # P  N5 }4 Z$ ~9 L6 b浇注系统问题大,渣的滤过性能大,加过滤单元了么?基本渣致缺陷据多。 ...

    : I7 l3 e/ i, e2 x/ `3 b( }感觉还是冷脏水导致!
  • TA的每日心情

    5 天前
  • 签到天数: 1792 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-3-28 23:16:10 | 显示全部楼层
    四方通行aaa 发表于 2020-3-28 17:54 " X, G: R5 `/ f! S
    加硫方案还在实验中,对硬度提升方面很不稳定,我主要归因为原材料的成分、炉工操作、成分配比不稳定,加 ...

    # Y4 r0 G2 G# L; s说明你现场的变量太多了' [, N4 R2 b" |% W) P
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-5-18 03:16 , Processed in 0.220873 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表