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[交流] 壁厚8mm的铸件为什么发气量这么大

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    发表于 2020-5-20 10:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    树脂砂工艺,铸件一个16KG ,壁厚8mm,砂芯采用覆膜砂。再生产过程中易产生气孔,浇注的时候会冒泡。除了砂芯排气,型腔排气还需要考虑哪些方面——浇注系统?现在考虑中间的砂芯用树脂砂芯。工艺上下模互换。
    ) ?7 E$ j! G0 P$ F3 w4 r

    上模

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     楼主| 发表于 2020-5-20 16:10:55 | 显示全部楼层
    heguichu 发表于 2020-5-20 14:48
    ) W" Y0 J# ~9 c5 K( o" \这设计也是可以了,为啥不背靠背,一个横浇道,非要舍近求远

    . l2 D  K6 N: j: b* X: B% E 批评的是!现在主要问题是浇注过程中,浇注后期铁水会从出气冒口冒泡,造成铸件报废,这么多气是哪里来的(砂型,型腔?还是工艺)!
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     楼主| 发表于 2020-5-20 16:13:23 | 显示全部楼层

    这个是增加的出气冒口

    这个是增加的出气冒口
      是增加的出气冒口
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     楼主| 发表于 2020-5-20 16:17:55 | 显示全部楼层
    材质是HT250
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     楼主| 发表于 2020-5-22 13:17:51 | 显示全部楼层
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     楼主| 发表于 2020-5-23 17:38:18 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-5-22 17:40 # @: I8 c* @1 W8 P
    这种窜皮件,单靠铸件上可以布置的排气口,是排不急树脂砂芯的瞬发气体的,楼主如有兴趣,按19楼的方法做几 ...

    * s- ]. [& y; t+ U% \/ D# Y% x+ y( i3 e这个是外模用粘土砂做的,也是气跑不出来。需要大改一下,这个件有没有可能做一模一件平做竖浇这个方式解决这个气孔问题!
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     楼主| 发表于 2020-5-24 12:42:54 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-5-23 19:15
    - t% d' w! b) N6 Q# z把这个件喷砂后。满屏发上来。* m& s- `- u8 f! C# J8 U; a* I
    发图纸上来。不保密吧。
    3 c7 p6 j8 u, F3 Y
    大动修改思路:1.一模一件,粘土砂造型2.上下模颠倒(要试一下粘土砂是否能吊得住)。3浇口还是从外侧进。哪里需要补充和注意的地方

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     楼主| 发表于 2020-5-31 19:14:38 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-5-28 14:38
    9 y. f, h% c3 ]) o" ?$ i/ H不知楼主上下模反做的结果如何了。
    " u0 X5 R/ ~, e# U5 e( A. p0 f
    上下没颠倒,中间进跟2边进,都成功了!
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