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[求助] 树脂砂下表面出现的问题。在线求答案

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-6-25 15:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    树脂砂铸造,现在加工出来的球铁铸件下表面出现的颜色异常。看金相为蠕虫状和片状石墨。前段时间以为渗硫。按渗硫去整改的。添加新砂,降低浇注温度,增加球化剂 从原来的1.3 增加到了1.4 。仍然出现。求教大家这个到底是渗流缺陷还是灰斑缺陷。如何解决啊。

    球铁表面颜色不一致

    球铁表面颜色不一致

    金相为灰铁

    金相为灰铁

    铸件下表面

    铸件下表面
  • TA的每日心情
    开心
    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-27 17:07:42 | 显示全部楼层
    楼上多数人认为是:树脂砂渗硫造成的球化不良。
    + ]( C5 b" x, D* f; U: v$ z* \本人认为不是这个原因,至少“渗硫”不是主要原因。
    ) F  L" H# }. i  y3 n  z应该从更换球化剂和加快冷却的工艺措施两方面着手解决。单从“渗硫”着手,可能会误入歧途。1 w+ V8 N9 k0 s$ i+ I

    4 t+ `8 b- Q( n个人观点,仅供参考。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-6-25 16:28:29 | 显示全部楼层
    过程控制参数说出来啊,球化时间,铸件重量,浇冒口分布,浇注时间温度等等等等  }6 h+ [! D% d8 L* t
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-25 16:29:28 | 显示全部楼层
    球化时间  30-40秒  铸件重量200KG  缺陷出现的位置为下表面。浇注温度1350-1370
  • TA的每日心情

    前天 08:43
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-25 18:01:17 | 显示全部楼层
    灰斑,试试防渗硫涂料
    : d/ x, x$ x8 }0 T6 U. a. }% t
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  • TA的每日心情
    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-25 20:58:06 | 显示全部楼层
    首先,你按渗硫法去整改了,但是不见得就完全没有了。(从你措施上看,增加新砂这个方式不是很妥,新砂由于干净,需要的树脂量会大一些,如果树脂硫含量没控制好,估计会增加渗硫倾向,再说增加球化剂量,可以起点作用,但是好像还是没有大幅度减少渗硫啊!降低浇注温度没研究过不敢瞎说。)但是从你描述所采取的措施看,不是很适当,建议采用4楼意见用防渗硫涂料进行隔离是一个不错的办法。
    , s4 Q* m; d5 R4 |
  • TA的每日心情
    开心
    21 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-25 21:49:13 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-6-25 20:58
    1 D0 |; m9 `, ^( g9 z& h* o7 I- R首先,你按渗硫法去整改了,但是不见得就完全没有了。(从你措施上看,增加新砂这个方式不是很妥,新砂由于 ...
    - u. w# s# G+ |5 }. D5 S
    同意楼上的意见,最好将出现问题的部位做个金相分析,这个问题就容易解决了~
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    无聊
    2018-11-19 21:56
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-25 22:00:43 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-6-25 21:49
    ! L* L/ s2 K6 `( H/ w同意楼上的意见,最好将出现问题的部位做个金相分析,这个问题就容易解决了~ ...
    + g1 x% w1 ?5 H3 _
    最好把您老请去就ok了
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    开心
    21 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-6-25 22:10:24 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-6-25 22:00' L2 {7 h8 a$ s6 W, c, I. x
    最好把您老请去就ok了

    - B- w; j  `% R6 }: k4 C5 f, p0 R  h因为,既然能确定是灰斑部位是蠕虫状和片状石墨,这个问题就应该迎刃而解了,方向很明确,就是如何防止渗流,只是片面地增加球化剂,不是很科学的做法,个人愚见~
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-26 07:55:25 | 显示全部楼层
    某大供应商的树脂、固化剂经常出现这样的问题,反而是一些小供应商的树脂、固化剂很少出现问题。防渗硫是对的,但用某大供应商的氧化铁红涂料,那是毛用没有。给你个方子:用做高锰钢用的镁砂粉涂料涂刷第一遍,然后在正常刷其它涂料。
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 08:59:44 | 显示全部楼层
    金相已经做过了。灰色部分是灰铁金相。白色不分为球铁金相。防渗流涂料有没有好的推荐?我试了2家的都不怎么理想0 u. D4 A( [4 u6 K
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:03:27 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-6-25 21:49
    , e8 y: c1 W# u0 X同意楼上的意见,最好将出现问题的部位做个金相分析,这个问题就容易解决了~ ...

    9 w7 H9 |6 q3 n6 q8 W+ [6 W* K8 {+ W金相做了。白的是是球铁区域。灰色的为灰铁金相。
    微信图片_20200626090311.jpg
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:04:51 | 显示全部楼层
    cummins 发表于 2020-6-26 07:55
    $ N1 g$ D4 n; r3 N5 [3 \3 S某大供应商的树脂、固化剂经常出现这样的问题,反而是一些小供应商的树脂、固化剂很少出现问题。防渗硫是对 ...

    + K, |4 i: {5 J, }" f# L有没有涂料的联系方式。我拿样实验一下。
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    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:11:21 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-6-25 20:58
    , n8 L" y. x5 C9 W0 Q) ~6 o0 N首先,你按渗硫法去整改了,但是不见得就完全没有了。(从你措施上看,增加新砂这个方式不是很妥,新砂由于 ...

    2 ^2 y% D* R: H) r/ c; l我将砂子拿到第三方化验了。加过新砂以后我们的成分为:灼减量:1.98  硫含量0.194
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    奋斗
    2024-11-17 13:38
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-6-26 09:12:44 | 显示全部楼层
    cummins 发表于 2020-6-26 07:559 w* p( d( l5 X
    某大供应商的树脂、固化剂经常出现这样的问题,反而是一些小供应商的树脂、固化剂很少出现问题。防渗硫是对 ...

    7 j; p/ g. t& G  K: Y我们用的就是大公司的树脂固化剂。所以我开始没往这方面去想
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    开心
    2025-8-21 15:59
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-6-26 10:21:45 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-6-26 09:11
    3 H$ @( H) C, A, X; a# U我将砂子拿到第三方化验了。加过新砂以后我们的成分为:灼减量:1.98  硫含量0.194 ...

    : e3 _4 a( D! r; M6 P; `旧砂、固化剂、树脂等更换需要一个循环周期,效果没有那么快。最快的要把防渗硫涂料提前,加快冷却速度(冷铁)。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-26 16:22:17 | 显示全部楼层
    这个除了涂料和型砂的含硫量,和你的处理工艺也有关系,目测你的铸件是电梯配件
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-27 07:48:46 | 显示全部楼层
    球铁件石墨漂浮是在铸件的上表层,铸件下表面出现灰斑一定是型砂返硫造成的。树脂砂出现这种问题,有时候用了劣质的煤粉,潮模砂也会出现这种问题。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-19 14:05
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-27 15:37:36 | 显示全部楼层
    渗硫造成的球化不良
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-2-6 14:17
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-6-27 17:39:39 | 显示全部楼层
    你这金相磨得实在不敢恭维,都看不清过渡区的石墨形态。
    6 F' N7 n$ f- R由件中心沿半径方向均布3~5点打磨金像,看看同一面的石墨形态变化如何,再特别打几个“灰”“球”交界的金像,判断究竟是球化剂出了问题还是返硫问题。
    6 f4 I# C5 T- d3 k+ m$ _, Y! T  d别陷入惯性思维中~~~
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