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楼主: 396717209

[求助] 树脂砂下表面出现的问题。在线求答案

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  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 05:41:42 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-6-27 17:07; L; X- ]; Q1 _) e2 A
    楼上多数人认为是:树脂砂渗硫造成的球化不良。
    6 U% [! N3 q% O  Z7 L, s. I0 ?) N本人认为不是这个原因,至少“渗硫”不是主要原因。6 o. `' g* B4 t6 U5 f: ]
    应该从 ...
    2 D4 s& g: L: _$ x8 O
    同意。" a3 v3 q( W4 P. @4 B4 B1 b
    楼主,这篇贴子参考一下。* v, i, A  ~6 ~" @6 `" f4 P
    , y0 o5 W: W0 J8 x" e/ c
    http://www.rjghome.com/forum.php ... p;extra=&page=1
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-28 08:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-6-28 08:13 编辑 " o& v. s3 P, a* o3 q( L$ M6 O" S
    ; {8 a6 ?6 e% K' ~$ c- V" n
    应该说,树脂的渗硫是一个前题,但楼主的铸件只不过底面有少量的石墨球异化所致的云斑,楼主应该是考虑一下整个熔.铸工艺各种影响。而不能完全规结于树脂砂渗硫或在防渗涂料的选择上。
  • TA的每日心情
    奋斗
    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-30 23:21:36 | 显示全部楼层
    实在不好解决的话,做个纵向切片试样,看看云斑厚度多少,贴加工量,加工掉算了。
  • TA的每日心情
    奋斗
    13 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-6-30 23:23:44 | 显示全部楼层
    如果厚度多就放几块冷铁,应该就能解决了
  • TA的每日心情
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    2024-3-14 16:15
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 10:51:34 | 显示全部楼层
    感谢各位的探讨。正在整改中。现在方向还是防渗流涂料跟固化剂上。
  • TA的每日心情
    开心
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-7-2 11:19 编辑 % k5 i+ k- L- U! W4 J4 z7 |$ T

    # ]  R7 M3 w/ q+ @整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可以减少固化剂的用量,可以改善。
    % q) n. l$ f/ Z$ C你现在的问题 是在流水的树脂砂树脂残留量值过高,使树脂砂返硫临界值趋于在临界值附近。才在特征部位显现石墨形态返硫蠕灰铁化...。
    5 d8 m  W* w% e7 C6 d* x% n问一句,这两个件,是否都是底注内浇道?' U  D  H" `1 H4 h* Q7 A

    + T8 l6 k9 e# }5 X  B( \% e
    $ @, ^5 U. N5 }
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:35:08 | 显示全部楼层
    现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-2 11:36:37 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-7-2 11:10
    % a$ V/ l, r$ Z$ Y6 F& m, C整改方案,耗时间。你现在的问题,根子是在树脂返硫这个原因上,但,绝大部分还是非云斑表面。天气热了,可 ...
    $ F# E& v0 s7 Y" k  [5 t
    对。是底注的。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:43:32 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:36. ~/ c8 _8 p. l- Y# `7 P
    对。是底注的。
    6 R8 R% }- E; F+ t& b
    把两个件的浇注系统发上来,尤其是内浇口的设置。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-7-2 11:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
    396717209 发表于 2020-7-2 11:35# [7 C5 {6 K0 K/ x% @6 K
    现在树脂用量1.0固化剂用量是树脂的40%-50%

    3 V  ?; g1 u0 @4 x* `, u1 Y天气热,可以适当降一点
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-11-7 16:48
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-17 11:41:45 | 显示全部楼层
    这个零件,下表面实际加工余量是多少?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-19 16:47:48 | 显示全部楼层
    我遇到过类似问题,加工面大面积灰铁斑块,就是石墨形态灰铁,别的地方是球铁,后来也不知道为什么好了,没有更换树脂的固化剂,用的是同一批旧砂混制的树脂砂,求真相
  • TA的每日心情
    无聊
    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-7-19 20:57:34 | 显示全部楼层
    9 ~) Q/ }: V8 ]# z1 K1 p& e3 a
    混砂均匀性可能也是问题点。毕竟很多时候固化剂是过量的,部分地方少一点,强度也够了
    ( E  n6 {/ K) ~/ f
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