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[求助] 静压线铸件粘砂

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  • TA的每日心情
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    5 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-2 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 ljy112511 于 2020-8-2 16:59 编辑 + U& l/ d  F4 J) O" `! s

    ; w% L9 P$ h! K# _/ R9 o帮分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  
    6 U" E9 U/ }5 r: Y5 v粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   
    微信图片_20200802165157.jpg
    微信图片_20200802165149.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-9-6 22:58:10 | 显示全部楼层
    henrysong6514 发表于 2020-8-31 17:34: \: @- ^# Z6 N- I
    这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。 ...
    & A9 z6 p4 S1 d3 F8 {3 ]: v' v8 x( Y& S
    我倒是持相反意见,认为这个地方的砂紧实度低了~
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    2023-7-24 08:08
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-31 17:34:26 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53
    7 p- s( q1 P& l1 M0 g; U; l1 w董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    6 V. d+ A+ C6 D这种缺陷似乎是被美国AFS缺陷手册称作Scalling(Scars),由于砂型表面过硬造成。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-2 17:22:02 | 显示全部楼层
    有带浇口冒口没有清理前的铸件啊
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-2 19:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-2 19:06 编辑
    ) }* L1 F8 e& W! Y
    ) Y4 A2 p4 @4 s, u# k9 s% U把壳体立面的脉状凸起磨掉,看一下里面的铸件本体的状况
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    2023-11-29 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-2 21:15:10 | 显示全部楼层
    这型砂参数太漂亮了,估计出问题的铸件用砂不是这个参数,观察一下现场,看看什么时间段型砂偏湿和偏干,看看等铁水时,未合箱的那几箱和每包开浇的那几箱。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 07:41:09 | 显示全部楼层
    @weixing9110 也怀疑此砂非彼砂~
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-3 08:00:03 | 显示全部楼层
    分析下这种粘砂缺陷产生的原因。目前已知型砂参数   水分3.4   紧实率38   湿压强度185MPa   透气性120   含泥量12  灼减4  AFS56  有效土8.2  ; F* t0 @* l7 F* c$ V
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%   - O+ Y7 M: e5 n$ E) s
    5 S. I& U" \' W$ [9 r
    紧实率、湿压强度、含泥量、有效土都高,不怎么样的一个型砂配比方案。紧实率30-36,湿压强度0.14-0.16 ,含泥量7-11,有效土4-6 ,试一试。
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    5 天前
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     楼主| 发表于 2020-8-3 10:22:28 | 显示全部楼层
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度有没有大关系?模重171kg   浇注时间20-25s/模
    微信图片_20200802173553.jpg
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-3 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 10:43 编辑
    4 S. n0 y* @/ W8 Z
    ljy112511 发表于 2020-8-3 10:22+ R7 [1 ^+ w: E& Y+ T! u7 k
    还不是全部有,有一定比例  30%左右。当时实际的型砂参数没办法核实了  只能看记录。像这种情况与浇注速度 ...
    0 H( f5 v) O* {$ {
    + a2 s( b" [  ^" d% e
    整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
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    5 天前
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     楼主| 发表于 2020-8-3 16:53:47 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-3 10:32
    . R  t0 J$ W8 e整体喷一下砂再发上来,模拟一下看内浇口流速:米/秒多少。
    ) w5 r. O+ L; r5 |. U
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    打磨之后,轻微的可以打磨掉

    严重的是有一层壳

    严重的是有一层壳
    微信图片_20200803164329.jpg

    能掰掉一层

    能掰掉一层
    微信图片_20200803164335.jpg
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    发表于 2020-8-3 18:54:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 19:42 编辑 ( y# F/ b3 k& _* V( P) v7 w6 A
    ljy112511 发表于 2020-8-3 16:53+ a/ e- o9 I% A0 |& c6 k
    董工   新厂目前没有挂抛机,整体抛不了。又拍了几张照片再看下。回头有时间在模流下 ...

    2 v& i9 P" G4 q& c* O+ i2 b3 |8 d: i. J2 S) }" F
    看图。8 j1 F% l# ?* z( l) a/ w# \- U
    是否在内浇道一侧粘砂严重。
    - ~6 r6 c6 M  D% h4 L& E
    截图01.jpg
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     楼主| 发表于 2020-8-3 20:36:38 | 显示全部楼层
    不是的。内浇口测反而少些。反常9 f, x& ^  {  _! s1 e
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 20:56:06 | 显示全部楼层
    @ljy112511  在楼上的图片里标一下“粘砂”的部位,谢谢!
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    发表于 2020-8-3 21:08:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-3 21:13 编辑
    ! d1 ^" J" M  p  f% C
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:360 }0 J1 B" ?* ~
    不是的。内浇口测反而少些。反常

    ! w' ]/ k( u# _* Q% U9 w, T# ~
    - @: G1 R. k- Q! M. @! u  x看图。
    截图02.jpg
    截图04.jpg
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    发表于 2020-8-3 21:10:43 | 显示全部楼层
    感觉又进入了“猜、猜、猜”的模式了~
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     楼主| 发表于 2020-8-3 21:14:13 | 显示全部楼层
    我明天多标几个位置。位置不太固定。
    " Q5 f. G1 J" P! S- d
    来自安卓客户端来自安卓客户端
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    2018-3-18 07:14
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    发表于 2020-8-3 21:37:10 | 显示全部楼层
    ljy112511 发表于 2020-8-3 20:36
    8 f# }0 b/ R% K) E不是的。内浇口测反而少些。反常
    * Z+ Q  w; l: S* G& z' S' P
    粘砂是局部粘砂   厚度1-2mm  粘砂件顶部大多有气孔缺陷    比例大概30%。' c4 K6 M6 r: s1 ?  U1 m

    , b" {: w7 F6 z* `1:增加排气孔数量。减少充型时的型腔内压。
    . K* D( N2 M: N- `2:看那个剥片,砂型紧实度低,你检定的数值不能说明就是粘砂处的紧实度。况且粘砂并不在浇口侧。这就说明型腔内,粘砂侧的紧实率低。在非浇口侧的粘砂侧的压砂板上做一个120度的压砂凸块。增加此侧的紧实度。
    . ]1 x1 B2 k3 S: R1 f% Q& n仅供参考。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 21:57:32 | 显示全部楼层
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~
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    发表于 2020-8-3 22:02:36 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-3 21:57! H, Z3 ]' k: `- w5 Z0 x5 Z
    30%的占比,说明还有70%的好的,对于工艺、型砂都是一样的,那这30%的差异化在什么地方?这是我所关心的~ ...

    0 u" i; Z# I: v& @4 j应该是和浇注温度有关。
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    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-3 22:07:57 | 显示全部楼层
    这个产品肯定是多箱浇注,开始的温度和结束的温度不一样,时间也不一样,董工说的在理,排气面积偏少,浇注速度可以略微提高一点,具体情况还需要楼主现场解决
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-3 22:50:49 | 显示全部楼层
    @castengineer  对的,也只有浇注温度呈现出差异,所以,出现异常的究竟是先浇的还是后浇的,这点很重要。既然有70%是没问题的,那么,其它的都不要去改动,毕竟是静压线上的生活,造型与型砂方面,相对来讲一致性还是比较强的~# L  @7 R* Q* F
    " L- C* j2 Z( L# A# t7 K
    上述,个人愚见,仅提供楼主参考~
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