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[求助] 灰铁件局部裂纹的原因及解决措施?

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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-5 13:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    各位专家朋友:5 j+ P& J" b8 Y" I

    0 m: o1 D6 J, e2 Z# P" g       我司做的HT250缸体(680Kg左右),最近加工后局部发现裂纹(毛坯表面看不出),频次比以前高,化学成分比较稳定(也送客户对标):C=3.1-3.3%,Si=1.7-1.85%,Mn=0.72-1.1,P=0.02-0.04%,S=0.015-0.045%,Cu=0.3-0.5%(微量元素小于0.03%,大部分为双零)。有裂纹件的附铸试棒也复查了3根,强度分别为:254/269/273。铸件550退火处理,铸件表面没发现过。裂纹部位为铸件端面的上下部位(上比下频次高点),见图。! L: Z  [, n2 m
            请教下是什么原因造成的裂纹?有什么好的措施方法可以解决?
    2 W5 e% j6 \) D 微信图片_20200805125515.png 微信图片_202008051209482.jpg 微信图片_20200805120948.jpg 微信图片_202008051209484.jpg 微信图片_202008051209485.jpg 微信图片_202008051209483.jpg 微信图片_202008051209486.jpg                   
    4 r3 E' g. m% O8 u& Q+ r               1 `# Q, c4 G' W. M
                
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-5 15:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-5 15:40 编辑
    8 c, V" n9 |- X. {) ~
    . J# m7 ^9 A; U. B. w* [& g6 @. B看试块腐蚀与不腐蚀两种金相 。
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-8-5 16:36:17 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-8-5 15:25
    7 [+ N/ G2 L0 o, W& e" P9 D" ^' f" |看试块腐蚀与不腐蚀两种金相 。
    1 K9 e1 }: t  P3 [3 Q0 \
    谢谢,董工。铸件现在在客户那边,要过段时间退回来,没看金相的前提下,有其它方向可以寻吗?
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    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-8-5 16:52:26 | 显示全部楼层
    95铸工 发表于 2020-8-5 16:36
    , O7 E- D3 M! Y; w. A/ e1 r谢谢,董工。铸件现在在客户那边,要过段时间退回来,没看金相的前提下,有其它方向可以寻吗? ...
    8 Y) O2 d8 {6 ~% y; W9 l7 J
    看图说话,没有型砂数据,没有浇注系统浇注温度速度等数据,只能猜测你的芯子退让性差,受阻收缩造成局部裂纹
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-5 16:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-6 05:24 编辑 ) ~1 g/ [$ m1 k3 w( U; {3 ^

    $ _/ E% e1 p- G0 V& M树脂砂的退让性可以,不像收缩收阻引起的热裂,裂纹有的部位与收缩应力成为裂纹的成因无关。
    2 i- g7 Z' c! |0 L0 k( R7 m/ l' ~; U$ A$ C0 L
    像这样不定位的裂纹,应该是和基体组织有关。你不是有本体附铸试块么?
    ) u4 l, w0 h" y- u  o怀疑有过冷石墨,加工中收加工应力影响导致裂纹。) g0 @/ c; C' p6 X$ M
    所以要看金相佐证一下。; Y. ]4 W/ @, ]. ]9 k1 k& S) ]
    " C0 a: O( z5 w) K0 L. S: F  W; \# i' A
    另外,看多处裂纹与缺陷有关。
    ( E; i+ g  I  Z  H/ B

    点评

    董工,后面加工有裂纹缺陷的几件,旁边看见气孔(铁豆)缺陷,我怀疑与浇注有关,应浇口杯放了滤网,浇注不稳容易翻出,造成铁水飞溅甚至断流  发表于 2020-8-10 19:47
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-8-6 08:02:14 | 显示全部楼层
    是的,要等铸件退回再具体分析下。有只用冷芯做的(下)也发现了裂纹。我们是1炉2件,目前发现的裂纹件还没有同炉甚至同天浇注的。
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    2021-1-19 16:52
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-6 11:14:49 | 显示全部楼层
    合箱劈缝裂纹,这个好解决。
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    2025-11-27 11:28
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-6 11:28:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 hugoboss590 于 2020-8-10 08:04 编辑 - t& S5 L: e/ M' m) ~' J# F0 H8 a: @+ f- e
    95铸工 发表于 2020-8-6 08:025 t6 A& G, ?: j7 H
    是的,要等铸件退回再具体分析下。有只用冷芯做的(下)也发现了裂纹。我们是1炉2件,目前发现的裂纹件还没 ...
    ! J* x' `$ y1 Z$ m+ ~, g. T
    一炉2件,有没有规律是在第1件还是第2件?
    + ^- W2 x+ z4 D; A8 Z

    点评

    谢谢,后面加工有裂纹缺陷的几件,旁边看见气孔(铁豆)缺陷,应与浇注有关,因浇口杯放了滤网,浇注不稳铁水容易翻出,造成铁水飞溅甚至断流  发表于 2020-8-10 20:04
    这已经是开卷考试了呀。如何消除过冷组织就行了。随流孕育、包内孕育、浇注系统等等  发表于 2020-8-10 08:04
    你好,现集中在第2件,请问什么原因?怎么控制  发表于 2020-8-9 14:26
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    慵懒
    2021-2-6 14:17
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-8-6 11:48:35 | 显示全部楼层
    cummins 发表于 2020-8-6 11:14
    8 ^" `9 t/ I' a: `+ `, S- i合箱劈缝裂纹,这个好解决。

    ; Y- k) P* J/ l( }' Z$ x劈缝裂纹不大会出现在铸件端部吧?看着裂纹走向也较为一致,且加工后才发现裂纹的欸~~
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-6 12:49:01 | 显示全部楼层
    从图片上看,谈几点看法:4 n" S* p& Q5 B9 \& \8 P
    ! S0 n) ^6 A4 j. Q" u& p5 H2 m
    1、究竟加工前是否真的没有?还是没注意看到?从裂纹的纹路上看,像是在共晶转变时产生的;8 U: U! s6 d# r

    4 }; @! X# K- b9 n, A8 O+ d2、如果真的(确实)加工前没有裂纹,那就要考虑到退火环节,参考一下退火的几个具体参数;: \2 v' A$ E6 q3 m0 l" n- R$ Y1 W

    ( k0 z8 }$ \2 S7 J: i  j1 U" n$ A3、仅仅从这几张图片上看,裂纹都是与缺陷有关,由此也将嫌疑定位在缺陷上,检讨一下工艺;
    0 G. A1 T. B% M  N' `
    7 T* v8 a$ n5 s- s4、观察金相很有必要,怀疑有过冷组织。. ]3 y4 V  B7 p* a) \

    ( o, ^" q, f& O. G' D9 u上述出书个人之愚见,但愿能起抛砖引玉之作用。

    点评

    陈工,后面加工有裂纹缺陷的几件,旁边看见气孔(铁豆)缺陷,我怀疑与浇注有关,应浇口杯放了滤网,浇注不稳容易翻出,造成铁水飞溅甚至断流  发表于 2020-8-10 19:48
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    2025-10-30 14:54
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-8-6 17:10:32 | 显示全部楼层
    hugoboss590 发表于 2020-8-6 11:28& i: S) v1 l7 K9 G! R7 E  m
    一炉2件,有没有规律是在第1件还是第2件?
    0 u7 S1 N7 S; R( t7 g0 Y8 [
    你好,查了最近6只裂纹的,有5件是第2箱浇注的,是不是温度问题?5件第二箱的开浇温度都是1380-1400之间(也在规定范文内),另1只第一箱的操作异常开浇温度特低1340。

    点评

    写错:应是范围内  发表于 2020-8-6 17:11
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-8-6 17:17:06 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-6 12:49% N  @' ?  i: E2 q, _) p
    从图片上看,谈几点看法:
    2 u, G% h1 b3 z* H9 p6 g7 @; C8 r5 i9 g7 u" X6 V- \4 W
    1、究竟加工前是否真的没有?还是没注意看到?从裂纹的纹路上看,像是在共晶转 ...
    4 W. A. Q) X" k- \  i. n
    谢谢,陈工。我们热处理一般都是20件一起热处理的,最近6件分别是6月13、18、20和7月11、19、24日浇注的。刚“hugoboss590”问的问题倒是有点规律,5件是第2箱浇的,第1箱浇注的温度特低。不知是否有关系?
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    昨天 08:32
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-6 17:32:15 | 显示全部楼层
    主要与砂芯的退让性有关。3 `# D" D+ Q" `& j( [* s
    树脂砂强度高,刚性好,铸件尺寸精度高,但退让性不是太好。0 ]4 y2 V. c$ L" y0 H! S: W
    铸造缺陷只是裂纹产生的外因,裂纹部位的收缩应力才是裂纹产生的根本原因。铸件结构决定了裂纹部位的收缩应力难以避免,所以:
    % N' W8 [* I% M: [$ m% g解决措施应该从适当降低砂芯强度,提高退让性入手。
    ; O. K4 Q1 }8 o6 H! {$ |0 T/ k: t3 t# G9 H# `; j
    个人观点,仅供参考。

    点评

    谢谢,如果是退让性问题,间隔也太大了吧,毕竟一天要做十几只,只有其中1件有问题。而且裂纹位置还比较集中。  发表于 2020-8-6 19:18
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-6 18:04:50 | 显示全部楼层
    @95铸工   实模造型,用白模?然后边浇边烧?
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     楼主| 发表于 2020-8-6 19:13:28 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-6 18:04
    0 s8 x7 Y3 G( r@95铸工   实模造型,用白模?然后边浇边烧?
    % \* v# Z) ~; x' w5 y
    是呋喃树脂砂做的,其中有个机型(结构差不多)内腔用的冷芯,其它都是树脂砂。
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-6 19:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-6 12:49
    # t8 L3 Z; _6 Z9 J从图片上看,谈几点看法:% P9 Y. p( B' f2 Z2 [
    # G0 M1 @8 W6 y9 R, d4 J) P# \, ?/ }5 p
    1、究竟加工前是否真的没有?还是没注意看到?从裂纹的纹路上看,像是在共晶转 ...
    & {3 [4 P* W6 r9 M, z% f3 `5 \. N$ h

    / [& o, C7 _& u8 d* {, B对的,金相排除后,再分析工艺才有可靠性,有逻辑性。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-6 20:14:50 | 显示全部楼层
    @castengineer
    对的,金相排除后,再分析工艺才有可靠性,有逻辑性。
    8 T: Z2 G) B7 P- L
    去年曾经帮忙分析一个十几吨的HT300铸件开裂,就是按这样的思路做的,那个铸件要复杂的多:在河北的沧州铸造、然后到江苏的泰州退火、再到江苏的苏州加工,加工时发现底部开裂,总共两件,都大致相似。这时谁也不愿意承担,都说铸件没问题,最后“一致”说是铸件的结构有问题,将包袱甩到了需方,需方一怒之下,请求了法律援助,最后还是判铸造厂全责,列出确凿的证据,铸造厂不承认也得承认!
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    发表于 2020-8-6 20:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-8-6 20:14
    ! j) U/ w$ L- ?  R7 p0 ^4 {4 F- R' t@castengineer
    1 E) G1 g0 O: n4 `  Z' N& u去年曾经帮忙分析一个十几吨的HT300铸件开裂,就是按这样的思路做的,那个铸件要复杂的多: ...

    + T# Z' v* E6 Q8 {: ?* Z# F因为,如果是过冷石墨,往往在加工前没有问题,在加工过程中的加工应力作用下,会有应力开裂 。
    ! z% ^+ Y; o3 N9 h: k! n如果金相没问题  ,根据裂纹回朔工艺过程,就能有的放矢的评估各种因素的影响几率,再推测形成缺陷主要原因。
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    5 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-8-6 21:09:10 | 显示全部楼层
    @castengineer
    因为,如果是过冷石墨,往往在加工前没有问题,在加工过程中的加工应力作用下,会有应力开裂 。
    8 X& U% Q0 @, J/ z  g" \; v( ]% `如果金相没问题  ,根据裂纹回朔工艺过程,就能有的放矢的评估各种因素的影响几率,再推测形成缺陷主要原因。
      w1 c- Z: ^9 t
    % h+ i% c: C. B. F3 C; j  x% a/ Q
    去年我分析的那两个铸件是属于由缺陷引起的断裂,缺陷则是由工艺的严重不合理造成的。" y  U2 T0 ^1 }  Z: u6 ^
    0 `  M% n/ ?$ I7 I) M0 H! S$ O  ^. M
    哪天有时间再细聊,这次的上海铸博会,多么希望您能来,咱好好唠唠,有太多的共同语言了!
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    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-8-6 21:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-8-6 21:41 编辑
    6 [3 V* @2 A( m; r7 E
    老翻砂匠 发表于 2020-8-6 21:09
    : p1 t, e1 L+ H" j' C6 r( l; N# G@castengineer  
    . T6 G( O- i! ?0 U( p4 X: R8 Q2 B1 N! j' Z
    去年我分析的那两个铸件是属于由缺陷引起的断裂,缺陷则是由工艺的严重不合理造成的。9 q6 w( w! T: p$ g' p

    3 M+ w0 Z) U/ A5 H; ^
    8 O; Z$ b  i# d9 ~7 e* f0 N/ L这次去不了, 有机会见面再聊。* F- q' p$ m+ D( I2 m
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