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[求助] 铸件缩孔

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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-11-9 13:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 wzgtyut 于 2020-11-9 13:59 编辑 " U% P( K. r* I( `* s) ?: P6 M: f

    - e5 k" E( e1 T+ x* @# x- H

    图1

    图1

    图2

    图2

    , e- a% Q' i% h7 U4 @7 L, @* W一高铬铸铁材质法兰盘铸件,树脂砂造型,竖着浇注,内浇口在中部,如图1所示
    ; Y, K' i+ F0 f; g" s! O4 I& a, g, w5 o# ^7 I' K4 z3 A" P
    加工时发现图2红色圈部位缩孔" h, Z* r+ Q+ i6 m& r9 V

    % H" D2 B8 U& k3 N" [1 g/ o第一次浇注,实控浇注温度偏高,约1550℃
    3 M3 d3 @- n/ J& ?% p- m' a请一起分析下原因
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     楼主| 发表于 2020-11-9 15:37:35 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-9 14:187 W! Y4 z/ |" ]+ T, z/ }
    1:铸件具体成份。! L# g$ ?' P# Z3 n  B0 I' p
    2:出品率多少?
    1 P# \0 g. _  h) b# S3 z3:直浇口在什么部位,标注一下。

    ! ^( z/ o; S# D6 j- A1、C2.0,Si0.8,Mn0.8,Cr25. o! X9 z7 A! {1 P( d( Y6 H
    2、出品率62%
    & O! w8 p8 T+ H3、浇注示意图如下
    - r2 Q' H( h; p' S9 h Untitled.png
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     楼主| 发表于 2020-11-9 15:38:54 | 显示全部楼层
    gxh96 发表于 2020-11-9 15:26; l; _/ ~( u& ^  v, [! F
    按cr12材料,外径800,计算出来是下箱靠近内孔侧半圈有缩松,上部冒口那侧倒是完好。跟楼主说的完全不一样 ...
    1 R6 G3 e6 B! K

    2 P9 S. Z- w8 E% Z- `缩孔在环向那个部位,不一定在上面(精加工发现)0 N: X* ~$ i7 \* p; b
    的确是半圈,你模拟了一下吗?
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     楼主| 发表于 2020-11-9 16:37:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-9 16:293 ~6 z5 P& ~0 A. r; X# F) {
    能谈一下具体成份吗?

    ( x7 ~$ C4 M; ?# j4楼已发
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     楼主| 发表于 2020-11-9 20:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-9 17:07
    - K4 X$ F. f$ P0 B' ]能拍一个冒口收缩状况的图片吗?
    " }; N/ P; J, c6 {6 U3 ~) m最好能再拍一下带浇冒的铸件图。把收缩缺陷与浇口的相对位置标注上清楚 ...

    8 ]! `- a+ }: b* o0 a不好意思,毛坯未拍照片,加工后才发现缺陷,无法对应浇冒口位置
    mmexport1604925321392.jpg
    mmexport1604925284383.jpg
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     楼主| 发表于 2020-11-9 22:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-9 21:131 L- ?1 d1 e! J2 ^
    1:这两个图和一楼的示意图对不上号。3 q5 P8 S! y( }! F: }' g
    2:最好有零件图和铸件浇冒图片。! E) v# s4 K# l5 P  e
    3:缺陷位置最好能和浇冒系统位置 ...

    3 k9 ~) _& |& m缺陷准确位置和浇冒口对应关系不好判定了,剖面位置就是1楼的图片
    IMG_20201109_220111.jpg
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     楼主| 发表于 2020-11-9 22:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-9 21:13& [& H* H, i: h/ ]* d3 {
    1:这两个图和一楼的示意图对不上号。
    % [3 `6 Z6 u0 S2:最好有零件图和铸件浇冒图片。
      L2 m7 h1 m% E5 Z( d2 \3:缺陷位置最好能和浇冒系统位置 ...

    , e6 z$ E% K) p9 O+ ?我分析也是缺陷部位不在冒口有效补缩距离导致,只是在目前工艺下,加补贴?加工起来有点麻烦。还是有其他办法?这个东西浇注量少,目前没有试验机会
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     楼主| 发表于 2020-11-10 08:22:57 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-10 05:13
    & P" {9 Y: Z" u. o1:平做立浇吗?8 C1 ^3 T: y2 K3 b. u
    2:发零件图上来。2 [. K6 ]$ y8 N
    3:打补贴不是好主意,尤其是对高铬铸铁,加工困难。
    ! a2 W: F' B5 c5 E0 s4 @  F% [' u
    Capture.JPG
    + R. b4 }5 s# e  W6 M& V& `2 U1、是的8 ^7 T, r( _+ E! Q$ Z1 x
    4、树脂砂造型,组合起来立浇' s' R& j, F4 e" V2 j, M' ~9 K
    5、2个内浇口
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     楼主| 发表于 2020-11-10 10:12:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wzgtyut 于 2020-11-10 10:13 编辑 " p4 ?& I( W1 }# ^6 E( q5 _( A; b
    castengineer 发表于 2020-11-10 09:18
    $ ]) z  A' s+ L, z1:你知道这个成份高铬铸铁的熔点吗?
    3 X* ]  w: o/ Q, c' y2:他是串铸1350度最后一个能浇成吗?
    2 V' g/ m: k6 Y. r+ a% R6 P3:什么成份的高铬铸铁1280 ...
    - H$ y( m8 V$ r4 m9 D, [6 t

    " ]3 h+ H5 W7 F温度要在1450以上才行,最好要到1480℃,同材质类似产品,1450以下会浇不足;本次温度控制偏高了
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     楼主| 发表于 2020-11-10 10:29:26 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-10 10:14
    6 |; t. O# Z, i# u因为串铸,可以。, j4 y, }  P9 `1 l2 |
    监控一下最远端的那个件的情况。

    # K. g) }/ r  n+ l" }0 \上次浇注,边部的冒口收缩严重,凹坑100mm
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     楼主| 发表于 2020-11-10 11:32:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wzgtyut 于 2020-11-10 11:33 编辑   x! X& q6 h. T& s4 J
    铸造小虎 发表于 2020-11-10 10:585 \. K; F5 g: s
    含碳3.4左右,浇注温度1280-1330

    4 I% x% n. Q/ V$ c6 p7 g
    3 K: [3 n3 w. `3 G' Y你这个成分1350浇注过,没啥问题,再低没试过
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     楼主| 发表于 2020-11-10 13:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
    gxh96 发表于 2020-11-10 12:17
    # Q. h( C7 A  _! e* J+ d( ^9 q; G% |显示铸件的下箱半圈有缩松,上箱没有缺陷。
    & f/ \/ _' f+ O  G& A) h
    不排除如模拟的那样在下半部分
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     楼主| 发表于 2020-11-10 16:01:03 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-10 15:49
    - V: s* K. S: [0 L+ p对的,上半部有,下半部同样避免不了。只有增加凹陷区的保温,增加此部位的模数,冒口的延续度才能增加。 ...
    8 l$ U1 r% N* h* v; \5 _) l
    之前做离心铸造,砂铸没怎么做过
    : {0 a0 D; c" S你这个方法以前没接触过,有机会试一下
    ! }- X3 X7 f, @: |谢谢!
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     楼主| 发表于 2020-11-11 09:46:09 | 显示全部楼层
    hugoboss590 发表于 2020-11-11 08:43& w5 d' |+ ?1 I) U% d. U' ^" ^
    郭工,我掐指一算,立着浇撸串串方便点,中间孔砂模自带
    2 {; {) U8 S; j  w, f# u7 H

    " O& I4 ]/ ]. U) C# K6 x有点硬,不太好撸
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     楼主| 发表于 2020-11-11 09:49:41 | 显示全部楼层
    zdw5678 发表于 2020-11-11 09:165 Z* Y) s5 y0 d+ N# I2 a/ V- o+ v
    就此化学成分的高铬产品,如果采用上述工艺,是不可能解决缩松或缩孔问题的,加之浇注温度那么高。 ...
    # }% {) F$ k! a
    浇注温度是控制问题,一般不会那么高浇的
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     楼主| 发表于 2020-11-11 13:14:53 | 显示全部楼层
    fbi-2008 发表于 2020-11-11 13:00
    8 V! t; x1 H9 ^& }3 J0 Y1 a大家都在说浇注温度,个人认为虽然楼主是测出1550度然后浇注的。但是没有交代是出铁多长时间测温?然后到浇 ...
    + b- Y) M; c+ N
    浇前测温,对好包测温的
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     楼主| 发表于 2020-11-11 13:23:52 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-11 13:21/ ^7 S7 ]- A  V7 v) Y% f" E
    理论上讲,你的成份熔点在1370—1380,如包前测温,浇注温度1450—1460既可。 ...

    1 R1 M+ o) }4 S6 P5 f工艺是如此,这次控制偏差;我定的1450-1480
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:33:36 | 显示全部楼层
    gxh96 发表于 2020-11-10 12:17
    ) _" O9 N8 O4 `( h! h显示铸件的下箱半圈有缩松,上箱没有缺陷。

    ; p4 r- R2 A, v7 `0 H考虑内浇口因素,我怀疑缩孔在上半部分
    & v% A. n/ f4 S7 E& L4 p
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     楼主| 发表于 2020-12-1 09:41:04 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wzgtyut 于 2020-12-1 09:46 编辑
    : n0 r9 g0 g1 W( |; U0 ~
    shinecht 发表于 2020-11-30 16:59
    ! Z6 v: V& r. |: f你平着干,大平面向下,台阶上放缩颈冒口,温度控制在1420-1440,绝对没问题,这个成分我们干过,冲击韧性 ...

    7 p) x( m: T3 P$ m: F! r- J6 F
    & A; }1 i1 n0 b以前那样浇过,没啥问题;台阶面要求较高,我把大平面朝上放的$ Q: w% Y. C+ w4 K! H0 d4 w
    温度大概1450
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     楼主| 发表于 2021-3-12 10:13:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wzgtyut 于 2021-3-12 10:15 编辑 $ ~& S# P; H5 O/ h9 Q9 [

    , }8 X" y/ s3 _& T Capture.JPG Capture2.JPG
    7 \: Z* A& v0 ]' t* }初步模拟了下,认为还是冒口补缩不足(上图)导致,增大冒口后(下图)有所改善
    ) u' d2 q# M6 I9 F  V9 Y& c( k但是仍不太好
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