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[求助] 请教关于400-18L成分里面Si含量的控制

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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-11-25 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    最近在做一个产品,400-18l,冷冲要求>12,以前用冲入法球化,一直ok。现在用喂丝,艾肯的球化线,但是延伸率一直不合格,冲击基本上没问题。当然可能跟结构有点关系,取样部位为产品身上相对壁薄的部位,但是同样的位置冲入法没问题。最近做了一次验证,孕育量换算后大概是0.4左右,我们都是在浇注前孕育,一个喂丝,一个随流,所以孕育量可能不大;炉后Si到2.5了,这次延伸率刚好合格,冲击也没问题,以前由于担心冷冲所以Si一直不敢弄这么高。昨天又把Si降下去到2.3左右(孕育量大概0.35左右),然后延伸率又不合格了只有14左右了。其他的我们的Mn基本都不超过0.12, mg0.055左右,s0.011左右。总的来说我还是觉得跟这个球化方式有点关系,不知道大家有用喂丝做400-18L的不,交流一下。
    % t' M) m( `8 V
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-2 09:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 09:32 编辑 # y1 j8 Q. F/ j2 X# M
    1234lixin 发表于 2020-12-2 09:20  l# \  ]8 l# u  c) b( x$ H) Y
    行,我今天去把那个金相重新腐蚀放大把照片发上来大家看看

    3 w8 Z: U" I0 @, e' k6 q: r
    8 C/ Z' _/ O3 c1 F- \) b. G既然是一包铁水,如果可以,最好把壁厚的合格的金相也做一下。
    2 B1 i: L- O- f5 c1 ~这样好有一个球数和晶间最后凝固区金相的对比。才能解释为什么壁薄珠光体%比率大的原因。
    7 y* K; f$ G8 J2 P- Y再一个,回忆一下,壁薄的件是否与壁厚的件浇注时间有多少差别 ,是否与壁厚件比较,有孕育略微衰退的可能。
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    4 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-25 14:06:35 | 显示全部楼层
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。1 E9 E$ Q, O. J) N7 z% o
    2、相对来说喂丝孕育效果比冲入孕育、或者倒包孕育效果要差一些,原因是喂丝孕育剂的颗粒≤3mm,比较小,比较容易衰退。" N- ?) i8 M. q# [, f
    3、球化剂中的稀土与球化线中的稀土种类是否不同?5 Q& Q5 s. z4 m$ E
    4、如果你球化处理后分包浇注,建议你增加倒包孕育。如果不分包,随流孕育量适当加大,然后看效果怎样?
    , K* ~7 G4 W8 o( }5、你取样部位的铸件壁厚多少?如果有可能,你可以考虑适当减少球化线加入米数,把残Mg再降低一些。
    ) B. |. f9 g3 q以上供参考。
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     楼主| 发表于 2020-11-26 10:30:46 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-11-25 14:06
    $ o! g  a/ y; B* E* \6 t1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。" k+ c) s8 Z, I0 c
    2、相对来说喂丝孕育效果比 ...
    + X4 {& |, z9 @3 o6 G# t$ l
    我是新接受的,了解一下以前的孕育剂加入量是0.8左右,现在喂丝加入量只有0.4不到,但是现在孕育是在浇注前,从边孕育边浇注。包涵喂丝和随流。. O3 N- [: j1 U( p8 l% X2 N
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-29 19:35:06 | 显示全部楼层
    同意2楼的意见,观察一下金相。5 m: O8 F. h) B/ M5 ?

    ) W5 f5 k& a8 A* `) I个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没有同感~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 09:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 20:38 编辑 " s8 E" O7 m7 X2 \
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35
    ' p0 y- ?/ Y5 u% _: \同意2楼的意见,观察一下金相。
    9 h" u) p: ?0 |/ v8 y, Q6 v" b4 M
    - b4 C0 T: e8 |6 r0 ?6 ?4 a个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...

    5 v4 z# ?% h/ I) ?" ~3 u( }$ T
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是球铁熔化工艺的进步。
    ' x  y& c; [0 ~  P+ K; G双丝同时球化.孕育或分丝球化.孕育,之不过是老式球化.孕育的翻版。9 c" \$ W) f( U1 A2 P
    加之送丝球化.孕育对不同工厂的适用性问题,就使的送丝工艺的稳定性困扰着现场工艺人员。
    ' A( s3 k7 z0 T/ F9 r楼主的问题:/ m# m% j+ y" g8 P
    1:无论试棒低冲的脆型形变还是延伸率的弹性形变,硅高于2.0%,是不可取的。  z" W; H8 D2 _2 M
    2:楼主的送丝孕育,孕育量太低。这样炉前硅必然略高,并且孕育持续性也短。孕育效果也必然不尽人意。
    # N* B8 o/ i2 k% x通过国外试验,—20度以下的低冲韧性与石墨球数和球化率有直接关系。9 m; S0 s3 I, T- b; g8 d
    3:再现场工艺执行中,因素是多变的,而又是潜在的多因素的影响。工艺人员往往顾及不到。
    ) g. |% M$ W# F5 G/ h所以,陈工要求的金相检测很有必要,根据金相状态,回推工艺的改动和掌控是比较准确的。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:16:29 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35# @+ n( m& Z5 v$ _
    同意2楼的意见,观察一下金相。
    / f+ [4 e. X, `" o- p0 a3 ?- s
    : z' ]2 C! {6 U9 K; H# H个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...
    / U( `% R4 Q1 M5 |1 \8 G7 {# B( [8 Q0 F
    陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:18:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 09:31/ `& b) @( X3 K/ k  h2 F
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是 ...

    : G8 W! j8 r9 w董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。. I8 y0 B7 ?7 ?2 \
    补充一下孕育量的问题,最近的一次试制我把孕育加到了0.85,由于是保温炉浇注,所以我分了三次孕育,分别是球化时孕育一次,出铁槽孕育一次,随流孕育一次,效果还是有,延伸率提高了3个点,但是依然还不合格。
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    发表于 2020-11-30 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 11:44 编辑 / x% s$ S3 {# o& H! V- U" Q
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:18
    - z4 f7 b4 o( {董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...

    : T& A7 T, U# y- Q9 B* v2 v; Y# R最好按标准试棒性能检测。3 v4 n# A) O, ^0 a$ G( F
    发个图片。球数多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 13:41:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 11:33 8 Q3 `$ z5 V4 f5 v& i
    最好按标准试棒性能检测。
    ) s* B8 t  h; R# I- r7 k) i发个图片。球数多少?
    6 C6 g% S& ]! |3 @" P7 s5 m: j
    这个是本体试棒腐蚀后的照片9 B( C0 \1 R" X7 }" r5 _
    134129na9sryz9i3sys4ls.jpg
    % n, N$ w8 C3 E8 F( @
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 13:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 15:27 编辑 / b& [- j; m# W: h) x( {+ i
    1234lixin 发表于 2020-11-30 13:41
    4 O  v2 L& f5 z这个是本体试棒腐蚀后的照片

    2 [4 F$ M" _1 ?& \- W( S( c# m# S( Y  x2 U
    有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。1 ?5 X. i& j0 y2 I- R8 g" E3 u& K
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包铁水?
    , K, @# d, A0 w' v8 i) g$ T2:这个图片是多少壁厚的?
    ( @* I/ o  K3 ]! [5 k$ j: _3:有具体的铸件光谱成份吗?看图片这点很重要。
    ; K5 G# d( E- Z6 k" A4:炉前硅多少,孕育后增硅多少?
    1 b6 L/ f. N( }2 O4 p
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:52:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    . y$ y2 ~- t) y& q% t2 r有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。3 V0 c' g1 B( o, m' i2 X6 P
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...
    * x+ B/ q+ P( p2 G+ X
    具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08左右,炉后Si2.3左右。以前炉后si控制在2.1以内,但是强度有时候不够,所以si提了一点。炉后si2.3左右冷冲也是合格的,13左右。光谱这里查询比较麻烦,我就按记忆里的来说一下主要的元素,Mn0.1左右,不超过0.12,S,由于每包水要取好几个样 ,所以基本上S都是光谱打的,CS仪做的都是抽检。炉后S光谱打出来0.08左右。对了,我统计过往数据的时候发现,以前的S都是0.12左右,那个时候没有不合格的,不过当时冷却时间比较长。有点乱,想到那些说那些了,后续再补充。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:53:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    ( i# e( ?! Z: Y7 c有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。
    9 w: e1 S% L& ]% h  z2 b1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...

    4 S3 N: }& t+ z! A! @厚壁件和薄壁件用同一炉铁水浇注的,理论上成分和各种条件都是一致的。
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    发表于 2020-11-30 15:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:20 编辑 0 E  D+ n) C" Z/ Q7 p4 m
    1234lixin 发表于 2020-11-30 15:52
    9 a. @5 N* g. N6 i! W& y2 G8 u! w具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08 ...

    / e' O! H% z) i& \  q1 s- j; N5 o1 E4 e5 U4 B; `  w
    硫的数据对吗?
    ! h: C% n" G! r: E! M0.12,0.08。是0.012和0.008吧0 Q) }% O  D! z$ Q
    C多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:20:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 15:55
    + U" V+ |4 a) h- }" ]4 m4 e, B硫的数据对吗?7 z9 ^8 d( H3 V7 h  ], D2 ]
    0.12,0.08。; {6 J5 G9 H* K9 n
    C多少?
    " p/ ~- v5 F7 O7 s: Y2 `/ U4 \9 o- b6 A
    不好意思,S的含量少打了个0;C炉前是按3.9-3.92控制的。
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    发表于 2020-11-30 16:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:31 编辑 ' C; u9 W5 K, ~+ Q5 p
    / @9 K) p) F  P$ Y, A- d, B# E
    看金相图:3 v% z9 a+ \/ E) e# t
    1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。8 ^: D: ]* X+ s8 D% f' f
    2:终硅在2.2左右。
    & B  d$ U" b, M3:碳现在可以。' R1 L4 @& u: |0 G7 Q  |+ E
    4:把金相图放大到400X,看一下晶粒间界有无偏析元素。这点很重要。: F. ^, H6 j! \  G8 w
    铸态400—18L,做到无珠光体不易。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:43:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 16:28
    3 l+ c" P/ f. }8 L) a3 P1 A# ?看金相图:
    ! l  k" p0 \/ o! N* K' U7 E1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。6 E: C! }0 Y7 W& ~
    2:终硅在2.2左右。

    * v" p' }: ^- a- P* J& l嗯,收到。上周已经安排本周会有一次试制,方案是提高C含量,然后就是单独放一箱延长冷却时间。看结果下一步再采用您的建议进行优化验证。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-30 19:06:02 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:16
      c- k6 B  v/ _9 p陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...

      O6 x, U/ n( x9 n9 }残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
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    发表于 2020-11-30 19:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-1 06:14 编辑 - w1 B' G6 ]" T
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:064 i) V( K9 v& @# _  {
    残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?

    7 d9 g/ e. l7 {0 }4 @+ \$ c/ d3 w; g9 A6 S  z4 D: z
    对的。
    4 s* C( A: S' d9 h/ P1:需要残镁.残稀土及其全部检测的数据,2:做好400X腐蚀图。
    : g; p+ t$ L/ \/ a% p如再有珠光体,用以推测珠光体的成因和予以调整。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-1 00:22:59 | 显示全部楼层
    注意看下残余稀土含量,原铁水的微量元素含量,CR等高了容易产生珠光体偏高的情况
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     楼主| 发表于 2020-12-1 08:34:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06' |  H$ `; P' \# W: V
    残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?

    * X" @" J$ {4 ?- t! G! d, mmg:0.05-0.06,残余的话我还没注意这里的光谱是否有通道。球化线本身的稀土是0.55,mg是15的。
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