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[求助] 请教关于400-18L成分里面Si含量的控制

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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-11-25 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    最近在做一个产品,400-18l,冷冲要求>12,以前用冲入法球化,一直ok。现在用喂丝,艾肯的球化线,但是延伸率一直不合格,冲击基本上没问题。当然可能跟结构有点关系,取样部位为产品身上相对壁薄的部位,但是同样的位置冲入法没问题。最近做了一次验证,孕育量换算后大概是0.4左右,我们都是在浇注前孕育,一个喂丝,一个随流,所以孕育量可能不大;炉后Si到2.5了,这次延伸率刚好合格,冲击也没问题,以前由于担心冷冲所以Si一直不敢弄这么高。昨天又把Si降下去到2.3左右(孕育量大概0.35左右),然后延伸率又不合格了只有14左右了。其他的我们的Mn基本都不超过0.12, mg0.055左右,s0.011左右。总的来说我还是觉得跟这个球化方式有点关系,不知道大家有用喂丝做400-18L的不,交流一下。( z; W- C- m! J7 r4 v
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-12-2 09:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 09:32 编辑
      e( }; z) l5 {, @
    1234lixin 发表于 2020-12-2 09:20% J( O7 k9 i0 {, Q  L
    行,我今天去把那个金相重新腐蚀放大把照片发上来大家看看
    & z, b/ N$ E9 T( k' {( L

    " {7 V* l2 k. p+ W& _既然是一包铁水,如果可以,最好把壁厚的合格的金相也做一下。; M$ F) {8 L; k: d5 P6 n+ k$ f
    这样好有一个球数和晶间最后凝固区金相的对比。才能解释为什么壁薄珠光体%比率大的原因。9 L' c0 P0 o7 J( Y7 r: f8 E
    再一个,回忆一下,壁薄的件是否与壁厚的件浇注时间有多少差别 ,是否与壁厚件比较,有孕育略微衰退的可能。
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    14 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-25 14:06:35 | 显示全部楼层
    1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。
    ! h0 l  p+ F4 H$ D! t& ~- j2、相对来说喂丝孕育效果比冲入孕育、或者倒包孕育效果要差一些,原因是喂丝孕育剂的颗粒≤3mm,比较小,比较容易衰退。5 v" z) x+ t' c  I+ ~- d
    3、球化剂中的稀土与球化线中的稀土种类是否不同?: E* ~2 t, [9 G" ?- o
    4、如果你球化处理后分包浇注,建议你增加倒包孕育。如果不分包,随流孕育量适当加大,然后看效果怎样?2 D- a/ X' O/ ^2 n8 Q4 r' I+ C
    5、你取样部位的铸件壁厚多少?如果有可能,你可以考虑适当减少球化线加入米数,把残Mg再降低一些。* e" i' b+ f) d) }/ ~% b
    以上供参考。
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     楼主| 发表于 2020-11-26 10:30:46 | 显示全部楼层
    高山流水 发表于 2020-11-25 14:06
    / c4 B& L: ]  t4 E) H1 O7 C( g' x1、建议你做个金相对比:冲入法与喂线法石墨形态、数量,及珠光体含量的对比。3 `3 S2 A: K) P: Y- i2 Y
    2、相对来说喂丝孕育效果比 ...
    + x6 B- f- _8 Y9 J) j  G
    我是新接受的,了解一下以前的孕育剂加入量是0.8左右,现在喂丝加入量只有0.4不到,但是现在孕育是在浇注前,从边孕育边浇注。包涵喂丝和随流。
      \$ g+ ?. K9 \) {
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-29 19:35:06 | 显示全部楼层
    同意2楼的意见,观察一下金相。0 f/ U; w# k4 d5 z
    - O3 ~0 t8 f0 M5 T5 o) {
    个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没有同感~
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2020-11-30 09:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-2 20:38 编辑 0 E! T! E2 r7 l' M8 U* z1 `
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35+ V0 m+ [& `2 k  \$ x' O
    同意2楼的意见,观察一下金相。
      Q5 F3 u) E0 |% Y) v: |& y/ u
    8 k* W5 b1 I8 d- T% |' o个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...
      ~. Z/ V3 f9 y4 k( s2 I# p% t4 h
    * T; b) Z! p8 Y; e0 G8 j
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是球铁熔化工艺的进步。. b/ S+ N  i+ ?7 R5 Y
    双丝同时球化.孕育或分丝球化.孕育,之不过是老式球化.孕育的翻版。
    6 y; r9 G3 H( J( h4 k加之送丝球化.孕育对不同工厂的适用性问题,就使的送丝工艺的稳定性困扰着现场工艺人员。3 H! W3 l9 y; w
    楼主的问题:% p+ s4 C  B/ G" n$ N4 W$ g) M2 e
    1:无论试棒低冲的脆型形变还是延伸率的弹性形变,硅高于2.0%,是不可取的。2 M' s8 m& p% `; p+ i5 s! q
    2:楼主的送丝孕育,孕育量太低。这样炉前硅必然略高,并且孕育持续性也短。孕育效果也必然不尽人意。6 l1 a0 K4 f- y% l& b& V- c) o
    通过国外试验,—20度以下的低冲韧性与石墨球数和球化率有直接关系。
    " T5 z9 B% _1 }$ ]1 H3:再现场工艺执行中,因素是多变的,而又是潜在的多因素的影响。工艺人员往往顾及不到。
    ; [! ~; j% T- k; H8 J; E所以,陈工要求的金相检测很有必要,根据金相状态,回推工艺的改动和掌控是比较准确的。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:16:29 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-29 19:35  L% Q8 G2 U$ E" ?+ ^. y5 x
    同意2楼的意见,观察一下金相。; O8 A/ g3 ^3 I) ^  U, q% V% A

    0 {; E: I  M6 ^* f9 l个人认为,有低冲要求或高延伸率的球铁,喂丝不太好做,不知道同僚们有没 ...

    - H6 X9 e5 n7 _* @# U2 b6 b陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 11:18:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 09:31% h2 \* C  e' _( B+ \
    从上世界60年代开始的包底冲硅的球化工艺,发展到今天的球化.孕育后的二次孕育,随流孕育,型上孕育,是 ...

    5 M1 y, H; A) q董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道是不是因为太薄了。因为同样的成分去浇注另外一个50mm左右厚度的产品就没问题。而且这个产品换线生产了,现在下线的时候还有500℃左右。由于我刚来不久,这些情况都是近期才了解到的。所以分析还是冷却条件导致的,所以我本周要求他们做的时候单独放一箱冷却4个小时,到时候有结果了我再分享出来。
    6 N( g  K. B) j% Y( ^; U补充一下孕育量的问题,最近的一次试制我把孕育加到了0.85,由于是保温炉浇注,所以我分了三次孕育,分别是球化时孕育一次,出铁槽孕育一次,随流孕育一次,效果还是有,延伸率提高了3个点,但是依然还不合格。
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    发表于 2020-11-30 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 11:44 编辑
    # t3 ~2 l! C/ B* l8 n# s; p5 j
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:18! m) h3 r: K1 ~% P2 _
    董工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...
    ) H3 H# K3 M7 Z4 {- t0 o$ d
    最好按标准试棒性能检测。0 Q1 ]6 [) I* W1 L
    发个图片。球数多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 13:41:30 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 11:33
    ! c6 F* A! I% E" x3 X; X最好按标准试棒性能检测。! \$ [3 @6 T/ L' S9 M/ q8 x
    发个图片。球数多少?

    + m7 Q( y9 Y' ~) E5 _5 R这个是本体试棒腐蚀后的照片
    . W1 v( q+ m! E9 A 134129na9sryz9i3sys4ls.jpg 0 P; }3 x; H6 t- x8 |1 m& B" S* V
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    发表于 2020-11-30 13:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 15:27 编辑 - J, p3 K3 \& H2 Z9 k
    1234lixin 发表于 2020-11-30 13:41* T- N+ v" D' F. p
    这个是本体试棒腐蚀后的照片

    2 o) E& W: o& d% `; P, J% P
    1 t7 m+ B5 t) |# \/ t3 B) z6 Q有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。
    # l! D; R2 N' e$ {, L$ j1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包铁水?& h: h! \5 f0 O" \' V2 Z
    2:这个图片是多少壁厚的?
    - O( _& c. ]0 c( @8 i3:有具体的铸件光谱成份吗?看图片这点很重要。
    / [+ f/ ~0 J. z3 X" F5 A4:炉前硅多少,孕育后增硅多少?+ Q, T( j* b8 |! D# \8 d
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:52:43 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    3 G" w9 g* x* j# S; w5 `- b! R有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。' b3 Q5 b6 b9 V0 K
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...
    0 u0 c" V* j# |- j3 M
    具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08左右,炉后Si2.3左右。以前炉后si控制在2.1以内,但是强度有时候不够,所以si提了一点。炉后si2.3左右冷冲也是合格的,13左右。光谱这里查询比较麻烦,我就按记忆里的来说一下主要的元素,Mn0.1左右,不超过0.12,S,由于每包水要取好几个样 ,所以基本上S都是光谱打的,CS仪做的都是抽检。炉后S光谱打出来0.08左右。对了,我统计过往数据的时候发现,以前的S都是0.12左右,那个时候没有不合格的,不过当时冷却时间比较长。有点乱,想到那些说那些了,后续再补充。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 15:53:56 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 13:51
    6 x4 h+ |  X$ ~5 q- }有部分珠光体。但铸态QT400—18L. 比较难搞。9 X/ W' m0 X" k
    1:10毫米壁厚和50毫米壁厚有区别,是同样的成份还是同一包 ...

    ; R7 Z7 v8 [8 b, F5 x. P8 ~厚壁件和薄壁件用同一炉铁水浇注的,理论上成分和各种条件都是一致的。
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    发表于 2020-11-30 15:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:20 编辑
    3 N$ r2 E2 I* q  T5 v
    1234lixin 发表于 2020-11-30 15:52; f; Y) D1 H( ?$ G( j4 n4 p
    具体厚度应该是8-10的样子,炉前Si1.4-1.45,第一次孕育0.6左右,第二次孕育0.15左右吗,第三次孕育0.08 ...
    # k8 _. l9 I  ?5 ~/ S8 _: z- [
    + q9 `1 W3 ~5 t  @* _
    硫的数据对吗?4 Q) k) {3 F/ o; K5 T& `
    0.12,0.08。是0.012和0.008吧
    0 Y* H4 E. l, y; }C多少?
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:20:02 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 15:552 [; u, ^( m$ Z
    硫的数据对吗?
    7 `0 U$ z/ f4 r  j1 q: Q0.12,0.08。
    9 M- q. `/ O* s5 d5 LC多少?

    , x! L) M. f8 p) i/ X# g不好意思,S的含量少打了个0;C炉前是按3.9-3.92控制的。
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    发表于 2020-11-30 16:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-11-30 16:31 编辑
    ' R# m. T* j5 R; i* ^2 C' o- m
    5 H; R/ ~% X9 N* t: K) i看金相图:
    : A9 W' Q6 g9 U8 p5 X1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。6 G9 e; y. O: k; K2 c! s# l
    2:终硅在2.2左右。
    7 a" V3 [5 w# k8 M5 T3:碳现在可以。. {* S# P  k4 `% j" n9 h9 D
    4:把金相图放大到400X,看一下晶粒间界有无偏析元素。这点很重要。
    ; h6 f' y$ K) s6 j% e铸态400—18L,做到无珠光体不易。
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     楼主| 发表于 2020-11-30 16:43:19 | 显示全部楼层
    castengineer 发表于 2020-11-30 16:28
    6 ]: \/ |0 S8 Z* ^7 @看金相图:
      o( G8 L9 Q0 p+ w' {  Z1:球数再多一点,硫控制在0.008—0.01。
    3 N) N. r& U- Y5 F5 u  `" m2:终硅在2.2左右。

    5 I  |! [8 W- z8 N  X$ z嗯,收到。上周已经安排本周会有一次试制,方案是提高C含量,然后就是单独放一箱延长冷却时间。看结果下一步再采用您的建议进行优化验证。
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-11-30 19:06:02 | 显示全部楼层
    1234lixin 发表于 2020-11-30 11:16% E& S! [) `$ A( `$ l' ?. O
    陈工好,金相看了,有10%左右的珠光体。目前就是疑惑珠光体是怎么产生的。这个东西壁厚不到10mm,不知道 ...

    " X7 F! O4 |! g+ i  T+ u& {残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
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    发表于 2020-11-30 19:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2020-12-1 06:14 编辑
    , s0 r# [! L0 u! ^  [8 O" g
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06! T) A% o2 |" G7 H  c
    残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
    2 x" ~/ l" o: f# G) F+ o
    * t% w: e! ?7 v9 b
    对的。: t8 D" \% u" c! ?
    1:需要残镁.残稀土及其全部检测的数据,2:做好400X腐蚀图。# t( A# E' D$ d2 D
    如再有珠光体,用以推测珠光体的成因和予以调整。
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    无聊
    昨天 18:36
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2020-12-1 00:22:59 | 显示全部楼层
    注意看下残余稀土含量,原铁水的微量元素含量,CR等高了容易产生珠光体偏高的情况
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     楼主| 发表于 2020-12-1 08:34:58 | 显示全部楼层
    老翻砂匠 发表于 2020-11-30 19:06
    4 v8 V5 Z2 e4 K# R, X8 B) u残余镁和残余稀土几何?球化剂的稀土含量?
    5 v" w9 s+ s' _3 i4 z
    mg:0.05-0.06,残余的话我还没注意这里的光谱是否有通道。球化线本身的稀土是0.55,mg是15的。
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