TA的每日心情 | 奋斗 2023-12-14 22:50 |
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本帖最后由 富康铸造 于 2021-4-10 14:45 编辑
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$ L. v/ J, W7 i) j$ |! N5 \- Z1 r$ {, _在一个公司遇到的情况,QT450-10,龙凤山Q10生铁200公斤,废钢400公斤,回炉料300公斤,增碳剂15公斤,炉内增硅7公斤,球化剂12公斤,一次硅铁8公斤二次硅铁4.5公斤 粒度5-20mm,冷包烫包后,返炉,炉工又加了50公斤废钢。 1.5T的喂丝球化包,球化900公斤(这一包是950了),球化后,分三小包浇筑两轮,七分半的时候 ,第三小包接第二轮的时候,铁水表面渣多,粘稠
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这个是例子,以前的时候也有这问题,但是不经常,很偶尔,这个公司的操作就是加废钢.但是最后球化都不怎么好
4 u ~( h/ S4 ]$ G" ~3 P# j+ \ y光谱的结果也很奇葩 光谱试样取得比较早,球化完之后3分钟取得 % V5 {6 S% Y: H2 `
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此炉当时我已经让报废- |* w" r0 _/ Q9 m& J; i
他们这工人非说是因为多了两公斤球化剂造成的,他们原来是10公斤,我没听说过球化剂能造成这种情况啊?
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# O$ w& F1 w+ Z2 _0 d问题1:铁水除了氧化、低温、碳当量超标,硅含量高,还有别的原因会造成铁液粘稠吗?比如球化剂多了两公斤?
! b ^! _" C8 E% g* n问题2:薄壁件壁厚在3厘米以下这么配料好吗? C3.55 SI 2.9, 流动性会差吧?3 u& m4 x$ l1 w9 r' U
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第一炉 C 3.72 SI 3.3 Mg0.052
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6 F8 M% z0 f2 }8 l3 U9 l2 K5 C8 {0 l2分钟金相1 j a' z5 W8 K: ?, D0 T) c
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